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水力冲孔在赵庄煤业底抽巷的应用研究

2022-05-16

山东煤炭科技 2022年4期
关键词:赵庄冲孔煤业

寇 龙

(山西晋能控股集团有限公司,山西 晋城 048000)

赵庄煤业位于沁水煤盆地的南翼东部,井田内含煤地层主要为上石炭统太原组(C3t)和下二叠统山西组(P1s)。两组总厚153.18 m,含煤15 层,煤层总厚12.80 m,含煤系数8.33%。自上而下山西组含1#、2#、3#共3层煤;太原组含5#、6#、7#、8-1#、8-2#、9#、11#、12#、13#、14#、15#、16#共12 层煤。其中1#煤层是全区不可采的极不稳定煤层,2#煤层是局部可采的不稳定煤层,3#煤层是全区稳定的主要可采煤层之一,8-1#煤局部可采而不稳定,15#煤层是全区主要可采的煤层之一,14#、16#煤层局部可采,其余煤层虽见有零星可采点,但难以构成具有工业价值的盘区段。

赵庄煤业现回采3#煤层,瓦斯问题是制约赵庄煤业发展的最大难题,也是影响赵庄矿建设安全高产高效矿井的瓶颈。由于煤体透气性较差,百米钻孔瓦斯流量0.000 5~0.003 9 m3/(min·hm),属难抽放煤层,且钻孔流量衰减系数为 0.14~0.39 d-1,短时间内很难将煤体瓦斯含量降到8 m/t 以下。为此赵庄煤业开始了水力冲孔技术研究[1-2],经过不断试验,目前水力冲孔技术已在赵庄煤业推广使用,达到了预期效果。

1 水力冲孔原理

水力冲孔是以岩柱或煤柱作为安全屏障,针对低透气性煤层采取的一种卸压增透措施。水力冲孔卸压增透原理如下:

(1)冲孔期间增加了煤层的透气性,致使煤体膨胀变形,扩大了抽放瓦斯影响范围,通过排放大量瓦斯,提高了抽放效率,有效地降低煤层瓦斯含量。

(2)冲出大量煤体,破坏原应力平衡状态,周围煤体在地应力作用下向四周移动,促使应力重新分布,集中应力带前移,有效应力降低,在冲孔区域内可起到卸压、防突的效果。

(3)冲出煤体后,促使煤体裂隙发育,打破了原有解析瓦斯与吸附瓦斯的动态平衡,促使部分吸附瓦斯转化为游离瓦斯,提高瓦斯抽放效果。

2 水力冲孔装备

水力冲孔主要依靠喷嘴产生的高压水对煤层进行冲刷切割,冲孔设备的性能决定着能否将煤体冲出及冲孔后的效果。冲孔需要使用的设备主要有钻机、高压水泵(清水泵)、防喷装置、高压密封钻头、高压密封钻杆、高压密封水辫、高压管、高压控制阀、高压喷头等。

(1)清水泵

赵庄煤业现采用型号为BRW200/31.5 的清水泵,额定流量为200 L/min,额定功率为75 kW,额定压力为31.5 MPa。水箱额定容量为1200 L,外形尺寸长×宽×高=2600 mm×1050 mm×1550 mm,重量700 kg。

(2)高压密封钻头

高压密封钻头主要包含两部分:前部钻头+后部水刀。钻头采用抛物线式弧角形冠部结构,分层错峰布齿,实现多轨道、分层等体积切削岩石,钻进阻力小,重复破碎少,钻进效率高,适用于中硬度-坚硬岩层施工。当压力达到4 MPa 时前部钻头自动关闭,后部水刀自动打开。水刀内部拆卸方便,根据井下实际水压更换压力弹簧。

(3)高压密封钻杆及水辫

水力冲孔过程中,为保证孔底压力满足破煤要求,采用L=1000 mm 的高压密封钻杆。钻杆及配套送水器耐压在35 MPa 以上,钻杆接头密封方式主要靠O 型密封圈和螺纹实现密封,O 型圈置于母接头螺纹根部结构。高压密封送水器主要依靠螺纹及内部特制耐高压V 型圈进行双向密封,确保水力冲孔的压力传递。

3 钻孔设计及工艺流程

(1)钻孔设计对比

普通钻孔设计为每组9 个钻孔,组间距6 m,列间距3 m,每组进尺297 m,每列相邻两个钻孔的垂距按照4.5 m 设计;水力冲孔钻孔设计为每组6 个钻孔,组间距6 m,列间距3 m,每组进尺203 m,每列相邻两个钻孔的垂距按照6.5 m 设计。钻孔设计如图1。

图1 普通钻孔与水力冲孔设计对比图

(2)工艺流程

赵庄煤业经过多次试验,最终确定了以下水力冲孔标准:冲孔压力18~25 MPa;冲孔方式为穿矸见煤后开始冲孔;出煤标准为每米出煤量不低于1.0 m3。

工艺流程对比:

普通钻孔为:开孔准备→钻孔施工→退钻→封孔→接抽;

水力冲孔为:开孔准备→钻孔施工→见煤后开启清水泵→进钻冲孔→退钻→封孔→接抽。

由于水力冲孔工序繁琐,在实际操作过程中水力冲孔效率低于普通钻孔。据统计,底抽巷普通钻孔平均每7.5 min 施工1 m,水力钻孔平均每16 min施工1 m,水力冲孔效率低于普通钻孔施工效率。冲孔过程中孔口防喷装置及接煤装置安装如图2。

图2 水力冲孔防喷装置及接煤装置安装图

4 水力冲孔效果及结论

赵庄煤业在1105 底抽巷1 单元施工了普通钻孔,2 单元施工了水力冲孔。1105 底抽巷掩护顺槽于2020 年7 月15 日开始掘进至1105 巷1、2 单元掩护区域,掘进前及掘进后相关抽采参数对比见表1。

表1 掘进前及掘进后抽采参数对比表

在单元长度相同时施工水力冲孔的进尺较普钻钻孔减少了31.6%,水力冲孔平均单孔抽放量较普通钻孔提升了87%,1 单元抽采时间225 d 瓦斯含量下降了6.23 m³/t,2 单元抽采时间206 d 瓦斯含量下降了8.26 m³/t。普通穿层钻孔掩护区域平均每月瓦斯含量下降0.83 m³/t,水力冲孔每月下降1.20 m³/t,普通钻孔合格率78.6%,水力冲孔钻孔合格率86.4%,水力冲孔抽采效果明显好于普通钻孔。

5 结论

赵庄煤业在水力冲孔单元工程量较普通钻孔减少31.6%前提下,单孔抽放量提升了87%,采用水力冲孔后抽采达标所需时间明显减少,所以水力冲孔有较大的推行意义。

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