EBZ220T 型掘探一体机的设计与应用实践
2022-05-16朱善建
朱善建
(霍州煤电集团洪洞亿隆煤业有限责任公司,山西 临汾 041612)
洪洞亿隆煤业井田面积为5.941 2 km2,矿井总保有储量为6227 万t,主要开采1#煤层,设计生产能力为60 万t/a。亿隆煤业5 m 大采高采煤工作面结束后,1 煤合并层转入1-2煤近距离煤层开采,但受上覆采空区大量积水影响,必须对1-2煤层顶、帮进行严格的钻探。1-2煤层工作面巷道原采用ZY3200 型探水钻机进行钻探,存在单次探水时间长、巷道掘进单进水平低等问题。因此考虑将液压钻机集成在掘进机上,开发掘探一体机[1-6],实现掘、探连续作业是非常有实践意义的。
1 1-2 煤层工作面钻探情况分析
1-2煤层工作面原采用ZY3200 型煤矿用全液压坑道钻机进行探放水钻孔钻探,技术参数:转矩3200 N·m,额定转速50~175 r/min,主轴倾角0°~90°,给进/起拔力102/70 kN,钻进深度为300 m,配套钻杆Φ63.5 mm,电动机功率45 kW。
从1-2煤层工作面探放水钻孔钻探的情况来看,钻探效率低下,单进水平降低,主要表现为:工作面单次探水时间从1.5 d 增加到2.5 d,钻探进尺从260 m 增为420 m,单进水平由420 m 降为250 m。分析原因主要为:施工巷道狭窄,ZY3200 型钻机人工搬运过程缓慢,施工安全隐患较多;施工每个钻孔都需要对钻机进行运输、安装、底锚固定、调试方位角和倾角,作业时间长,劳动强度大;钻机停放在巷道内,占用空间位置,影响材料运输。
2 EBZ220T 型掘探一体机的设计
2.1 EBZ200T 型装备研发
结合1-2煤层工作面现场实况,为解决钻机探放水钻孔钻探而降低巷道单进水平的问题,从优化施工工艺及智能化建设的角度考虑,提出将ZY3200型煤矿用全液压坑道钻机和EBZ220 型悬臂式掘进机集成为一体,实现掘探一体化作业。
2.2 结构分析
对EBZ220 型悬臂式掘进机进行改造,将掘进机操作台、电控箱由机身左侧移至右侧,在左侧行走部履带上方安装ZY3200 型钻机,钻机与掘进机共用一套动力源。改造后的EBZ220T 型掘探一体机结构如图1,主要包括截割部、装载部、刮板输送机、机架、行走部、液压钻机、电气系统、液压系统等部件。
图1 EBZ220T 型掘探一体机结构示意图
(1)截割部。切割部由160 kW 的双速水冷动机提供动力,通过轴套传至二级行星减速器,经悬臂段,将动力传给切割头,通过切割头的旋转和履带推进实现钻机运动,通过切割头的旋转和升降以及回转台水平回摆实现径向切割,破碎煤岩。
(2)液压钻机。液压钻机由基座、滑轨组件和钻臂系统组成,布置在机身左侧,液压钻机系统布置情况如图2。物探液压系统与掘进机液压系统集成并相互闭锁,通过操作各机构的动作来实现掘进工作面探孔的前探工作,符合“有掘必探,先探后掘”的煤矿安全施工要求,实现了掘探平行作业,提高了掘进工作面的施工效率。
图2 液压钻机系统布置示意图
2.3 技术参数
EBZ220T 型掘探一体机主要技术参数:机身长×宽×高=11 m×2.8 m×2 m,机重56 t,截割功率220 kW,可截岩石硬度≤80 MPa,适用巷道坡度±18°,可掘最大宽度和高度4.0 m×5.5 m,钻机技术参数同ZY3200 型钻机技术参数一致。
3 工业性试验
3.1 工程概况
亿隆煤业1-2煤层1-2-217 工作面辅运输大巷设计长度1845 m,巷道设计为梯形,掘毛上/下宽为3.75/4.78 m,掘毛高为2.86 m,掘毛断面面积为12.20 m2,掘净上/下宽3.45/4.44 m,掘净高2.69 m,掘净断面面积10.61 m2。巷道为半煤岩巷,4-2煤层为1.1~2.4 m,平均厚度1.8 m,采用锚、网+锚索+架棚+底梁联合支护技术。1-2-217 工作面上覆1-1-203 工作面采空区,两煤层层间距为0.7~3.9 m,为近距离煤层。受上覆1-1-203 工作面采空区大量积水影响,必须做好防治水工作。
3.2 钻探设计
根据亿隆煤业4-2煤层工作面的地质报告情况,确定碛头为探水线,设计钻孔5 个,钻孔孔深80 m,钻孔超前距30 m,允许掘进距离50 m。
根据EBZ220T 型掘探一体机机载探水钻机适用条件,对探放水设计进行优化,探眼调整为偏中眼,本煤层设计钻孔1 个,帮部钻孔2 个,顶板钻孔2 个。探水钻孔设计参数见表1。
表1 探水钻孔设计参数
3.3 工艺流程
3.3.1 掘进工艺
将液压系统切换至掘进液压系统回路,司机开机→由巷道中下部进刀,由浅入深,左右摆动,达到设计截割深度,按路线截割→断面完成截割后,升前探梁,掘进机闭锁→支护作业→下一循环。掘进作业时,液压钻机处于闭锁状态,不影响截割部的正常作业。
3.3.2 钻探工艺
(1)钻探工作的“四到位”。电话、支护、排水系统、迎头水泵全部准备到位。
(2)钻机准备。掘进机截割结束后,将截割头摆到掘进机右侧落地。在主操作台位置,切换三通球阀,切换液压系统回路,操作基座滑动控制手柄,将基座推到滑轨最前端,安装钻杆、钻头和注水器,准备钻探。
(3)钻机位置调整。通过两位三通球阀将钻机液压系统切换到钻架操作位置,根据探孔位置布置,并操纵钻机使其到达合适位置。
(4)钻探通过两位三通球阀将探水钻机液压系统切换到钻机操作位置,通过操纵钻机操作台上各自的控制手柄来实现钻探和起拔。
(5)钻探完成后将基座退回到滑轨组件最后面,将钻臂左摆一定角度,使钻机与左行走支撑板平齐,探水结束。
3.4 应用效果
从EBZ220T 型掘探一体机在1-2-217 工作面辅运输大巷的现场应用情况来看,该掘探一体机与原ZY3200 型煤矿用全液压坑道钻机对比,工作效果较为显著,主要体现在五个方面:
(1)安全。ZY2300 型探水钻机进出钻需要进行人工运输,而掘探一体机采用机械自移,提高了钻机运输过程中的安全系数。
(2)劳动强度。掘探一体机实现了移钻、调钻机械化,节省了钻机、操作台、油泵的人工安装和固定工序,大幅降低了操作人员的劳动强度。
(3)人员工效。使用ZY3200 型探水钻机钻探,防治水队需配备3 名操作工,队组配备4 名职工移钻;使用掘探一体机钻探,防治水队仅需配备1 名操作工,队组配合3 名职工,提高了人员工效。
(4)作业工序。掘探一体机探水作业结束后,通过液压系统的转换,能够直接进行掘进作业,实现掘、探连续作业。
(5)单进水平。每次探水掘探一体机进钻机节省230 min,钻探一根1.5 m 钻杆节省2 min,调钻1 个眼节省15 min,回撤钻机节省175 min,回撒钻杆节省30 min,一循环钻探作业增加约21 h 生产时间。每次探水可节省2.6 个小班,每月探水5 次,节约13 个小班,月进尺可提高45.5 m。
4 结论
(1)通过对EBZ220 型悬臂式掘进机进行改造,开发了掘探一体机能够实现掘、探连续作业,适用于中小断面的掘探一体化作业。
(2)EBZ220T 型掘探一体机安全系数高,设备损耗较小,在提高防治水安全管理和单进水平方面效果显著,具有较好的推广价值。