鸭溪电厂:不断让创新成果转换为生产力
2022-04-29李定忠
2022年7月23日,又是一个密不透风、艳阳高照的夏日。在国家电投集团贵州金元股份有限公司鸭溪电厂脱硫集控室里,大家却忘记了燥热,全都聚精会神地紧盯着监视屏幕,屏幕上实时显示着1B氧化风机各项运行参数:设备运行时间4小时,氧化风机膨胀端轴承温度63℃,回油温度61℃,供油温度43℃,温度已经稳定2小时,轴承温度降低19℃,氧化风机安全稳定运行了!
困扰该厂多年的“顽疾”——氧化风机膨胀端轴承运行温度一直在报警温度以上运行的问题,终于彻底得到解决!
2014年,鸭溪电厂脱硫系统共改造8台氧化风机,投运以来,氧化风机膨胀端轴承温度一直在高限运行,严重危及机组的安全稳定运行,尽管质保期内厂家人员多次处理温度高限的问题,但一直没有收到很好的效果。
2021年3月,鸭溪电厂“李定忠工匠工作室”针对该问题,成立了“党员创新攻关小组”,制订了润滑油进行外置冷却降低供油温度、提高汽封加工精度和装配工艺等一系列降低轴承温度的措施。虽然氧化风机膨胀端轴承运行温度降到了报警温度以下,但随着环境温度的变化,风机温度还是时不时就会升到报警温度以上,“顽疾”的根本原因没有找到。
面对困难,攻关小组没有退却,他们坚持每天对运行的风机进行监测,对备用的氧化风机反复解体、组装,总结装配工艺,研究、吃透风机的设计原理、部件结构情况,看看哪些地方还能改进。
经过400多个日日夜夜的观察研究,他们终于摸清楚了导致风机膨胀端轴承温度异常高的根源——风机进口端空气经过4级高速旋转叶轮压缩,在风机出口端形成一定压力、温度120℃左右的热空气,在风机膨胀端形成一个稳定的发热源,热量通过传导、对流、辐射的方式不断加热膨胀端的轴、轴承座、润滑油,最终导致轴承温度长期报警温度运行。
问题根源找到了!攻关小组的成员们来不及兴奋,立马针对问题制订了有效措施:一是在膨胀端主轴上加装自创新型“变风盘”,把热风从轴向吹改为径向吹,迫使热风不直接吹在轴承座上;二是在膨胀端轴承座靠风机侧加装创新型冷却水箱,隔绝热风加热轴承座;三是“反常规”给风机出口风壳加保温,从而隔断风壳向轴承座的热辐射;四是油箱加装内置冷油器,进一步降低供油油温。
技术改造很快完成,2022年7月23日中午12:00,1B氧化风机开始试转,氧化风机温度在CRT上的曲线始终保持一根直线,稳定在63℃运行,大大超过了预期效果,至此,攻关小组每一个成员的脸上终于露出了久未的笑容。
据了解,近年来,鸭溪电厂加大创新力度,激发创新活力,形成职工创新智慧竞相迸发、创造潜能充分释放、创新成果不断涌现的良好局面。同时,该厂把小改小革作为创新创效的一项重要工作,激励广大职工积极开展小创造、小革新活动,实现解难题、提效率、增效益。一项项“小改革”、一个个“金点子”,以其“小、实、新”的优势,在提高工效、保障安全等方面发挥了积极作用。2019年以来,该厂完成重大攻关项目23项,创新创效、修旧利废项目120余条,征集职工合理化建议200余条,“五小”成果30余件,合计为企业增利8000万余元;16个项目获省部级和行业级创新成果表彰,获取国家实用专利10件,受理国家发明专利3件。