天然气加工闭式冷却塔喷淋循环水系统清洗除垢方案探讨及实施
2022-04-08王顺喜路小虎王海宁李亚鹏林坤华
王顺喜,路小虎,王海宁,李亚鹏,王 婧,林坤华
(1.长庆油田(榆林)油气有限公司,陕西 榆林 719000; 2.长庆油田分公司 伴生气综合利用项目部第八项目部, 陕西 西安 710075; 3.长庆油田公司 第八采油厂地质研究所,陕西 西安 718699; 4.成都苏坤环保科技有限公司,四川 成都 611534)
敞开式循环水系统循环水经过换热设备时,带走热量,在凉水塔从上向下喷洒而下,冷空气从下而上,与水接触,使一部分水蒸发,将剩下的水冷却,达到降温的效果[1]。这种方式的弊端是全年都要使用循环水,需要用大量的水来进行降温,耗能、耗水巨大。由于循环水和大气直接接触,环境的粉尘等杂质进入水中,并通过循环系统,带到系统的换热器中,造成所在部位的结垢和腐蚀,带来极大的安全隐患[1]。采用闭式空冷系统是解决这一问题的有效措施之一。闭式空冷系统由闭式软水内循环和开放式外循环(喷淋水系统)组成。包括2种冷却方式,冬季气温在0 ℃以下时,停止使用外循环水,通过风机引流,用自然界的冷源将换热管内的软水冷却;当夏季温度较高时,使用外循环喷淋水系统,用水蒸发来带走热量,达到降温目的。和传统方式相比,节水效率可达 50%以上[1-2]。
长庆油田(榆林)油气有限公司设计原料天然气处理规模 200×108m3/a,采用密闭式循环水系统,一共有6台,24个模块,设计温差为8 ℃,内循环水介质为除盐水,系统设计压力0.8 MPa,运行压力0.6 MPa,循环水量6 404.6 m3/h,设计规模7 800 m3/h,系统容积1 600 m3。向工艺装置区水冷器、压缩机电机及变频器、空氮站空压机、供热系统热媒循环泵和蒸汽冷凝器等提供循环冷却水,以达到对换热介质进行降温的目的[3-4]。喷淋系统补水为深井水,盐含量、硬度、碱度及硫酸根离子浓度较高,在运行的同时不断蒸发,循环水蒸发带走热量的同时,水中的盐分留在剩余的水中,盐分的浓度随着浓缩时间的增加而增加,达到一定程度时,会析出来,附着在换热管上,严重影响换热效果,导致闭式冷却塔循环水温差达不到设计要求,对生产带来了不利的影响,严重影响装置的安全平稳运行。
本文针对闭式冷却塔喷淋循环水系统补水水质、循环水水质及水垢成分,综合考虑闭式冷却塔结构及现场施工条件等因素,对清洗除垢的方案进行了探讨,确定清洗除垢方案为:“碱性置换—酸性溶解”为主,高压射流水清洗为辅。通过现场实施,填料上的水垢清除率达到95%以上,盘管上的水垢去除率达到85%以上,循环水温差由4.6 ℃提高到了7.4 ℃,温差提升幅度达到60.8%,达到了设计温差92.5%,达到了预期的清洗效果。
1 设计参数
闭式冷却塔设计参数见表1,其中内循环补水为软水,喷淋循环水系统补水为深井水。
表1 闭式冷却塔设计参数Tab.1 Design parameters of closed cooling tower
2 水质分析数据
闭式冷却塔内循环及喷淋循环水系统水质分析数据见表2。由上述分析数据可以看出,外循环水系统,水质相对较差,浓缩倍数约为30倍,钙离子+碱度为1 540 mg/L,超出国家标准要求的小于1 100 mg/L,结垢趋势明显,硫酸根+氯离子为8 240 mg/L,超出国家标准3倍[5]。循环水系统硫酸钙和碳酸钙结垢趋势明显。另外,从水质分析数据来看,钙离子和硫酸根离子浓度和浓缩倍数不成比例,说明系统已经出现了硫酸钙和碳酸钙结垢的现象。
3 水垢分析数据
闭式冷却塔喷淋循环水系统盘管及填料上水垢的成分分析数据如下:①550 ℃灼烧失重3.91%,Fe2O3为1.85%;②950 ℃灼烧失重7.25%,Al2O3为0.19%;③酸不溶物为11.33%,P2O5未检出;④CaO为28.3%;ZnO为0.11%;⑤MgO为5.80%;SO3为41.26%。
表2 闭式冷却塔水质分析数据Tab.2 Water quality analysis data of closed cooling tower
由上述分析结果来看:550 ℃时,为3.91%,此部分主要为有机物、生物黏泥等物质,说明系统存在有微生物及藻类的繁殖;950 ℃时,灼烧失重为7.25%,该部分失重主要是垢样中的碳酸盐分解为CO2,CO2含量可以表示为垢样中碳酸钙的含量;酸不溶物含量为11.33%,该部分主要为泥沙及机械杂质等物质;SO3含量为41.26%,说明存在较多的硫酸钙垢。从以上数据可以看出,垢样的主要成分为硫酸钙,另外含有少量碳酸钙及泥沙。
4 清洗除垢方案
4.1 现场施工条件
综合上述水质及水垢成分分析,可以判断水垢的主要成分为硫酸钙,在清洗方案制定的时候需重点考虑如何快速有效地去除硫酸钙垢,且需要考虑以下几个因素。
(1)闭式冷却塔盘管为镀锌管,设备主体材质为热浸镀锌板,清洗过程如何降低设备的腐蚀,尤其是镀锌层的保护。
(2)闭式冷却塔PVC填料缝隙中结满水垢,外侧几乎不过水,填料宽度约为1 m,高度约为3 m,填料之间的间隙约为1.5 cm,清洗液及清洗药剂无法到达此区域。
(3)换热盘管分为2层,最上面一层裸露面积较大,便于用高压射流水进行清除,但中下部盘管几乎没有操作空间。
(4)生产装置处于运行状态,闭式冷却塔不能长期停运,因此,清洗的时间不能太长。
4.2 方案的选择
4.2.1 药剂清洗方案
硫酸钙垢不同于碳酸钙垢,采用常规的酸性清洗方案[6-7],由于硫酸钙溶解速度较慢,通过加入酸性清洗剂、螯合剂和分散剂后,当清洗液中硫酸根和钙离子达到6 000 mg/L以后,硫酸钙已经达到饱和,无法继续溶解,需要换水后再次加药清洗。产生的废液量较大,药剂消耗量大,清洗成本较高,且清洗液无法接触的区域达不到预期的清洗效果。
4.2.2 物理清洗方案
高压水射流清洗可以有效清除管束及填料上的水垢,清除较为彻底。但对于中下部盘管及填料内部的水垢则无法清除。该方案的优点为几乎不产生清洗废液,清理出来的水垢主要为硫酸钙及酸不溶物,可以作为普通固废处理。
4.2.3 优化清洗方案
对上述2种方案均在现场开展了清洗试验工作,2种方案的优点和缺点较为明显。通过总结2种方案在清洗过程中的利弊,并结合现场施工条件,对清洗方案进行了优化,优化流程如下。清洗除垢流程:人工除垢→高压射流水除垢→杀菌剥离→药剂清洗除垢。①人工除垢:主要清除PVC填料及集水池水垢,改善填料通畅性;②高压射流水除垢:主要清除盘管表面的刺状晶体垢和肉眼可见的水垢;③杀菌剥离:通过杀菌剥离剂及浸润剂的作用,将系统中的残留水垢、泥砂及机械杂质带出系统;④药剂清洗除垢:主要清除中下部盘管表面的水垢及高压射流水无法触及的区域,通过碱性置换—酸性溶解的方法将其溶解。通过实验室清洗试验充分论证了该方案的可行性后,在现场进行了实施。
5 清洗除垢实施
5.1 人工清垢
填料上水垢较为多,外侧多为泥沙、硫酸钙及碳酸钙,内侧多为硫酸钙和碳酸钙。单套喷淋塔填料中人工清理出来的水垢约为2 t,结垢十分严重。通过人工的方式进行清理,可以有效清除水垢且不损伤填料,为后期药剂清洗创造了良好的过水条件,清理前后对比如图1所示。
图1 填料人工清理水垢前后对比Fig.1 Comparison before and after artificial cleaning with filler
5.2 高压射流水除垢
换热盘管上水垢较多,上半部分管束换热界面温度相对较低,且喷淋水水流的冲刷,流速较快,水垢较为疏松,且多为颗粒状,通过高压水流极易清理。但底部管束,由于换热界面温度相对较高,且底部管束喷淋水水流流速较慢,水垢较为致密,多为致密片状,厚度2~3 mm。再加之下端操作空间有限,高压射流清洗难度相对较大。考虑到上述情况,选择压力为0~120 MPa的高压水射流清洗机,枪头选择可360°旋转的枪头,可以对管束上端、下端、左边、右边进行立体全方位清洗。清除前后管束表面变化情况如图2所示。
图2 换热盘管高压射流水除垢前后对比Fig.2 Comparison before and after descaling by high-pressure jet water of heat exchanger coil
由图2可以看出,通过高压射流水除垢后,上述换热盘管表面的水垢清除较为干净,裸露出金属本体颜色。下部分管束水垢明显变薄,局部露出金属本体颜色。
5.3 杀菌剥离
通过人工清垢和高压射流水除垢后,大部分肉眼可见的水垢已经清除完毕,通过投加杀菌剥离剂和浸润剂,进行杀菌剥离,已经松动或者已经脱落的细小水垢随水流带出系统,通过杀菌剥离后清池,进行彻底清除。杀菌剥离过程如图3所示。
图3 杀菌剥离过程图片Fig.3 Images of sterilization and stripping process
由图3可以看出,杀菌剥离后,大量的细小垢片及细渣被剥离带到集水池,通过人工进行清除。
5.4 药剂清洗除垢
经过上述操作后,喷淋循环水系统中的水垢大部分被清理干净,还有少部分沉积在换热盘管上,以及闭式冷却塔的死角区域,此部分水垢通过“碱性置换-酸性溶解”的方法将其彻底清理干净。
碱性置换:采用碱性清洗剂SK-507A,配合清洗螯合剂SK-504及清洗分散剂SK-505。
酸性溶解:采用酸性清洗剂SK-507A和清洗缓蚀剂SK-502,配合清洗分散剂SK-505。
清洗缓蚀剂降低清洗过程对设备的腐蚀,清洗分散剂提高Ca(NH2SO3)2溶解度,避免二次沉积。药剂清洗除垢过程如图4所示。
由图4可以看出“碱性置换”过程会有大量白色晶体状颗粒物质产生,清池后进行“酸性溶解”,有大量水垢被清除出来沉积到集水池中。通过碱性置换,产生部分碳酸钙后,改变了水垢的晶体结构,使其变得相对较为疏松。在酸性溶解过程中,可溶的碳酸钙被溶解后,疏松的硫酸钙随水流作用从换热盘管上脱落,重复操作几个周期可以提高水垢的去除效果。清洗结束后,20号碳钢挂片平均腐蚀率按HG/T 3778—2005《冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则要求》进行处理计算,得到碳钢的平均腐蚀率为0.012 5 g/(m2·h),由于标准要求腐蚀率小于3 g/(m2·h),说明整个清洗过程对设备的腐蚀完全在可接受范围内。
图4 碱性置换—酸性溶解除垢过程图片Fig.4 Images of alkaline replacement-acid dissolution descaling process
5.5 除垢效果
通过上述除垢操作后,水垢较难清除的底部换热盘管大部分可见金属本体颜色,水垢有明显脱落及变薄的迹象。经过清洗除垢后,闭式冷却塔的换热效率得到了明显的提升,内循环进出口温差从原来的4.6 ℃提高至7.4 ℃,如图5所示。
图5 经过全流程清洗除垢后换热盘管水垢清除情况Fig.5 Scale removal of heat exchanger coil after whole process cleaning
6 结论
闭式冷却塔具有节水、节能、运行维护简单等众多优点,在石油炼化领域得到了广泛的应用。但由于闭式冷却塔的蒸发速度较快,水质浓缩较快,喷淋循环水系统结垢风险较大。一旦出现结垢,处理不及时极易造成结垢进一步恶化,严重时影响生产装置的正常运行。本文通过试验验证了闭式冷却塔硫酸钙垢的清洗去除方法,通过“碱性置换—酸性溶解”的方法,配合高压射流水清洗除垢,可以快速高效地清除闭式冷却塔换热盘管上较难清除的水垢,且碳钢腐蚀率仅为0.012 5 g/(m2·h),符合国家标准相关要求。本清洗除垢方案作为一种被动的处理方法,可以解决已经出现结垢的问题,要从根本上解决闭式冷却塔喷淋循环水系统结垢问题,还需要从水质运行管理着手,进行有效的水质稳定处理,尽可能缓解或者避免喷淋循环水系统出现结垢的问题。