华北JX井∅215.9mm井眼“一趟钻”钻井关键技术
2022-02-14刘昊昕王建龙江加国卢宝斌刘学松
郑 锋,刘昊昕,王建龙,江加国,张 翔,卢宝斌,刘学松
(1.渤海钻探工程技术研究院,天津300280;2.渤海钻探第五钻井工程分公司,河北河间062450;3.渤海钻探塔里木钻井分公司,新疆库尔勒841000;4.渤海钻探定向井技术服务分公司,天津300280)
“一趟钻”钻井技术减少了单井钻头用量、起下钻次数和时间,可有效缩短钻井周期,进而达到降低钻井成本的目的。近年来,为应对低油价的挑战和满足经济高效的勘探开发需求,“一趟钻”钻井技术应用越来越广泛[1-5]。国外页岩油气钻井中,一趟钻完成的进尺已超过5500m[6-7]。
华北油田束鹿凹陷油气储量丰富,为进一步提高开发效益,在JX 井试验了“一趟钻”钻井技术,以缩短钻井周期,节约钻井成本。JX 井为一口双增剖面定向井,设计井深2948.76m,最大井斜65.79°,该井二开钻遇多组地层、大斜度井段长,一趟钻完成造斜、稳斜井段钻进,需要解决摩阻扭矩大、井眼清洁困难、地层岩性变化大、易垮塌、漏失等问题。应用Landmark 软件模拟计算井眼清洁情况,确定使用水力振荡器减小摩阻、缓解定向拖压,应用井眼清洁工具改善井眼清洁状况;分析地层岩性、可钻性,优选PDC 钻头;计算不同钻具组合形式下,钻头所受侧向力,优化钻具组合,在稳斜段保持较好稳斜效果下,具备足够增斜能力;并进一步优化钻井液性能,加入新型防塌、防漏、润滑剂。
1 实施“一趟钻”快速钻井需解决的难题
JX井二开实施“一趟钻”快速钻井存在以下技术难点:
(1)造斜点浅、井斜大,钻井摩阻扭矩大,井眼轨迹控制困难。JX 井设计为双增剖面,造斜点542m,钻进至1020m 处井斜达 43°,自 1188.87m 开始增斜,钻进至1417.59m,井斜达65.79°,至井底为稳斜段。钻井过程中易出现钻压传递困难、定向托压、工具面不稳定等问题。
(2)大斜度井段长,井眼清洁困难,易形成厚岩屑床,环空憋堵,井漏、垮塌、卡钻等井下风险大。一般认为,钻井井斜角大于45°后即容易在井底产生稳定岩屑床[8-11],JX 井二开井斜65.79°井段长达 1531.17m,井下易形成稳定岩屑床,给钻井施工带来巨大风险。
(3)地层岩性变化大,特别是馆陶组底部含砾岩,使用一只钻头高效完成全井段钻进难度高。二开井眼钻进地层包括馆陶组、东营组地层、沙河街组,不同地层岩性差别较大,一只钻头高效完成全部进尺难度大。如馆陶组底部为杂色砾岩,一般使用牙轮钻头钻进,在完成馆陶组钻进后,为进一步提高机械钻速,在东营组和沙河街组使用PDC钻头。
(4)钻具组合需具有良好的匹配性。二开一趟钻完成增斜段、稳斜段钻进,以稳斜段为主,钻具组合应具有良好稳斜性能。同时,增斜段设计全角变化率为3°/30m,需要保证增斜效率。分析区块实钻数据,常用的“弯螺杆+PDC 钻头”的钻具组合,稳斜段钻进增斜明显,需要频繁调整井眼轨迹,增加了钻井时间,并影响井眼质量。
(5)井漏、垮塌等复杂易发。钻遇地层主要岩性为泥岩、砂岩以及杂色砾岩,地层均质性差,沙河街上部含膏泥岩、油页岩,邻井多次发生井漏、垮塌。
2 “一趟钻”钻井关键技术研究
2.1 使用提速工具缓解定向托压,保障井眼清洁
定向钻井过程中,钻具不旋转,钻具贴附井壁处容易出现钻压传递困难,产生“托压”现象。水力振荡器可带动钻具轴向振动,将井下钻具所受静摩擦力转变为动摩擦力,钻具所受“托压”大幅减小,工具面稳定性得到改善,定向效率提升,图1为工具结构示意图。对JX井设计井眼轨迹分析,结合区块应用经验,将水力振荡器安放在距离钻头200m 位置,工具经井口测试压耗、振动正常后入井。
图1 水力振荡器结构示意图
应用Wellplan 软件分析了井眼清洁情况,结果见图2,预测钻进至井底,在1420~2900m 井段岩屑床厚度达16.55mm,进一步增大了管柱所受摩阻、扭矩,给钻井带来巨大风险。通过采取短起下、提高排量、改善钻井液性能、控制机械钻速等措施可以减小岩屑床厚度,但是这些技术手段在现场适用性有限。为进一步改善岩屑返出状况,破坏井下岩屑床,在钻具组合中安放多个井眼清洁工具。依据岩屑床计算结果,结合现场使用经验,确定在距离钻头220m、420m、600m、780m安放井眼清洁工具。
2.2 优选高效PDC钻头
依据邻井测井资料,通过建立的经验关系,计算分析JX井地层可钻性级值,二开井段地层岩性和可钻性级值预测结果见表1。二开井段钻遇地层岩石可钻性级值主要在2~5之间,地层硬度较小,属于软—中硬地层,非常适合高效PDC 钻头应用,但是要解决含砾地层,特别是馆陶组底部钻头磨损、破坏的问题。
在地层岩性特点分析的基础上,结合地区实钻钻头数据,优选T1665B 型钻头。该钻头刀翼数为6 个,采用双排齿设计,优化布齿结构和流道,保证穿过含砾层后仍然具备优秀的攻击性,同时,具备良好岩屑排出效果。图3 为该型钻头在JX 井二开使用前后照片,出井钻头存在个别切削齿磨损情况,但总体保护良好,可以继续使用。
2.3 优化钻具组合
图2 不同井深岩屑床厚度分析图
二开地层含砾,为避免钻头先期损坏,导致提前起钻,采用大排量中转速长寿命的井下动力钻具,以控制PDC 钻头在含砾层转速。经过对比分析,选用∅172mm 瓣比为5∶6 的单弯螺杆(弯角1.25°),允许最大排量36L/s,输出钻速120~160r/min,井下工作时长可达200h。
为满足钻井提速要求,并能适用于增斜、稳斜井段钻井,选用区块常用的“PDC+弯螺杆+稳定器”的“单弯单稳”钻具组合形式。同时,考虑到二开井段增斜/稳斜段长度比为1/8.3,钻具组合应具有较好的稳斜效果,钻头所受侧向力宜偏小。软件分析了上部稳定器尺寸、螺杆和上部稳定器之间距离、钻压、井斜等因素对钻头侧向力的影响,计算结果见图4~图7。
表1 JX井二开地层岩性与可钻性级值预测结果
图3 JX井二开使用T1665B型钻头入井前后照片
图5 螺杆和上部稳定器之间距离对钻头侧向力影响
图6 钻压对钻头侧向力影响
图7 井斜对钻头侧向力影响
由图可见:上部稳定器尺寸对钻头侧向力影响较大,随上部稳定器尺寸增大,钻头侧向力逐渐减小;螺杆和上部稳定器之间距离在0~5m 变化时,钻头侧向力增大十分明显,而当螺杆和上部稳定器之间距离大于10m 后,钻头侧向力变化不明显;随钻压在20~120kN范围逐渐增大,钻头侧向力较缓慢增长;在可能出现的40°~70°井斜角范围内,随井斜角增大,钻头侧向力逐渐增长。综合考虑不同因素对钻头侧向力的影响大小,确定上部稳定器尺寸为208mm,螺杆和上部稳定器之间距离为0,并推荐钻压70~90kN。
钻具组合:∅215.9mm 钻头+∅172mm 单弯螺杆钻具(1.25°,稳定器210mm)+∅208mm 稳定器+∅172mm无磁钻铤×1根+MWD短节+∅172mm无磁钻铤×1根+4A10×411变扣接头+∅172mm浮阀+∅127mm加重钻杆×13根+∅165mm随钻震击器+∅127mm加重钻杆×4根+∅172mm水力振荡器+∅127mm加重钻杆×4根+∅127mm钻杆(带井眼清洁工具4只)。
2.4 钻井液技术
二开采用聚合物钻井液,为防止发生掉块垮塌,施工中逐步提高NFA-25 的加量,并加入足够的液体润滑剂和降失水剂,改善泥饼质量,降低高温高压失水,稳定井壁。进入目的层前增加SN 树脂,增强抗温能力,加强护壁性,防止井壁垮塌。现场备有随钻堵漏剂改性植物纤维DF-1,依据实钻情况适量添加。
3 应用效果分析
JX井一趟钻完成二开钻进,进尺1883m,机械钻速20.25m/h,相比于邻井,平均机械钻速提高30%以上、起下钻减少3趟次以上,有效节约了生产时间。具体而言,各项技术实施效果如下:①水力振荡器累计循环使用150h,定向过程中基本无托压,工具面稳定好,造斜效率高、减少了定向钻进进尺;通过合理放置井眼清洁工具,并采用35~36L/s 大排量以及每钻进350m 短起下一次的措施,明显改善了岩屑返出效果,避免了卡钻等事故的发生。②优选的钻头一趟钻完成多组地层钻进,且机械钻速明显高于邻井。③优化后钻具组合保障了增斜段定向效果,并在稳斜段中发挥了良好效果,该井实际稳斜段长1500m,滑动钻进63m,占比仅4.2%,大幅低于同类型井。④钻井液性能的进一步优化,保障了下部井段安全钻井,二开全井段未发生垮塌、漏失等复杂。
4 结论与建议
(1)使用Landmark 软件计算了井下岩屑床分布和不同钻具组合形式钻头侧向力,为井眼清洁工具安放位置的确定、钻具组合的优化提供了参考。
(2)为实现“一趟钻”钻井,应选用合适的钻头和螺杆,优选的钻头应兼顾攻击性和使用寿命,螺杆既要重视本身性能,又要考虑与钻头、钻井参数的配合,并做好钻井液性能维护。
(3)“一趟钻”钻井技术可明显节约钻井时间,降低成本,符合钻井提质提效的目的,建议进一步试验推广。