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600MW超临界机组深度调峰技术探析

2022-02-08国能太仓发电有限公司王文彬

电力设备管理 2022年24期
关键词:调峰超临界电厂

国能太仓发电有限公司 王文彬

1 600MW超临界机组深度调峰概述

为满足在春节等特定时段内,电网超低负荷运行的需要,为确保开机数量满足调峰要求,企业需要对600MW超临界机组实施深度调峰。本文围绕电厂运行的真实案例,探讨对深度调峰技术的应用。案例中提到的电厂使用的超临界机组的型号是N600-24.2/566/566,具体数值见表1。机组的额定出力为600MW,性能优势较为突出,在运营过程中产生了较好的发电效益。该产品使用的汽轮机由东方汽轮机有限公司生产,多为冲动式单轴汽轮机,一台汽轮机可供多台加热器使用,采用复合变压方式来运行,运行效益显著。

表1 600MW超临界机组参数

2 600MW超临界机组调峰现存问题

目前看来,对600MW超临界机组实施深度调峰具有较高的难度,在实际工作中,工作人员多会遇到以下几类问题。

2.1 600MW超临界机组存在运行风险

在一些特定时段内,机组会长期处于低负荷运行状态,如春节。此时,各段的抽汽压力较低,相应地相邻蒸汽压差也会逐渐缩小,从而影响高压与低压加热器的疏水压差,使其变小,最终导致机组缺乏疏水动力,影响机组的正常运行[1]。如果上级加热器处于低水位运行状态,疏水调阀的开度会受到影响,通常会缩小,如此便可满足机组水位的要求,但这一现象同时也会影响机组的疏水动力,最终抬高加热器的水位,使机组无法顺利运行。为适应水位出现这种变化,疏水调阀往往会增大开度,但这种调节往往是缓慢的,与水位变化的速度并不匹配,最终会导致机组疏水不稳定,影响加热器的正常运行。

2.2 机组运行影响电厂经济效益

600MW超临界机组的运行,会显著影响电厂的经济效益。这一影响力与锅炉运行效率、汽轮机热耗这两个参数有关。通常情况下,当锅炉保持75%负荷状态运行时,机组的运行效率是最高的,但随着锅炉负荷的逐渐降低,机组的运行质量也会逐渐下降,这是因为锅炉温度的降低会造成较大的热量损失,同时为汽轮机带来更大的热耗,当负荷降低到一定程度时,整个机组的循环效率都会被影响,此时对机组实施深度调峰,并不会产生较为明显的功率变化,如此便会为电厂带来一定的成本浪费。

2.3 环境保护问题

近年来,在生态文明建设的号召下,电厂重视环境保护。环保主管部门对电厂的尾气排放量提出了明确的要求,为响应这一要求,电厂在内部装设了完善的脱硫设施,并改造了锅炉尾部的受热面,这有助于降低电厂对二氧化硫、氮氧化物等物质的排放[2]。但目前看来,600MW机组运行负荷的变化,对电厂尾气排放量造成的影响仍然无法规避,机组以低负荷状态运行时,电厂尾气排放的浓度有所上升,长此以往破坏生态环境,因此电厂有必要做好600MW超临界机组深度调峰工作,尽可能提升电厂的环保效益。

3 600MW超临界机组深度调峰技术优化方法

针对600MW超临界机组在调峰过程中,容易出现的问题,本文列举了以下几点优化方法,以供相关人员参考。

3.1 设计原则

本次案例使用的超临界机组有着22kV的发电机额定电压,容量为667MVA,同时还有着17495V的额定电流,满足超临界机组的运行要求。该临界机组锅炉由东方锅炉厂设计,属于变压直流型机械设备,型号为DG1900/25.4-Ⅱ型。该装置设有脱硝装置,运行过程中可借助平行挡板等部件,调节锅炉运行的具体温度,使其符合电厂运营的要求,同时令通风变得更为平衡,避免引发一系列的生产问题。

设计过程中,工作人员选用了混合类煤,对超临界机组实施优化设计。经计算,发现其加热量已经达到了22600KJ/kg,并产生了237.6t/h的热量消耗。

该超临界机组使用的调温方式如下,通过调节中间点温度,配合一、二级减温水,调节过热气温,对于再热气温,借助装设在设备尾部烟道的挡板来调整。锅炉运行主要使用带基本负荷并参与调峰的方式完成调节。设计人员结合电厂的实际需求,对机组实施了进一步的优化设计,设置了“双进双出”型的钢球磨煤机直吹式制粉系统,实践证明该系统性能优势,运行效益突出,满足电厂的运行要求。

3.2 具体做法

在实际工作中,工作人员针对以下系统,完成了深度调峰工作。

一是烟风系统。在正式开始深度调峰之前,工作人员必须查看锅炉,降负荷过程中锅炉协调控制下确保总风量大于30%,正常运行时炉膛氧量在3.5%左右,低负荷时正偏置,适当提高炉膛氧量。当机组运行负荷下降至200MW时,增大两台动叶可调轴流送风机开度保证在合理范围内,保证氧含量在8%以上,保证送风机开度,控制好送风机出口的风压,可通过调整小燃尽风,对二次风门开度实施进一步的调整,确保二次风箱压力合格。

同时,要注意一次风压,确保运行制粉系统一次风压一次风量正常,磨煤机出口温度、电流、磨碗差压正常,没有堵煤、出力不足等现象出现,保证制粉系统出力可靠稳定。要注意炉膛负压以及燃烧情况,设定炉膛负压在-60左右,保证两台入口导叶可调轴流引风机调节正常,调整送、引风与一次风机时,工作人员还应控制好两台风机设备,确保其出力是均衡的,避免风机突然失速。这一环节中,应重点控制好风机振动的频率,以及风机轴承的温度,确保其符合要求。

实际上,如上工作过程中,在机组负荷降低到250MW时,工作人员应监控机组的运行状况,采用相应的装置,如空预器密封间隙调整装置,通过相互配合的方式,调整控制柜的运行,分析其运行数据产生的变化。当发生电流摆动等问题时,还应采用有效的措施处理机组,控制其负荷数值到合理范围内,当负荷数值趋近稳定后,可调整空预器的位置,完成整个处理流程。

二是制粉系统。在深度调峰过程中,工作人员在制粉系统的防爆装置、防烧装置与燃烧器等部位,观察到故障问题。因此,在实施深度调峰过程中,工作人员应密切监视锅炉内部是否出现着火情况,应调整好炉膛的负压,一般来讲将负压的波动控制在正负100Pa以内较为合适。若期间火焰闪动得较为明显,还应采取设油方式进行助燃[3]。在深度调峰期间,为避免燃烧调节波动幅度过大,工作人员应使用滑压方式,将负荷控制在合适的范围内,同时还应尽可能缓慢地调节燃烧幅度。

目前,受煤种等因素的影响,180MW负荷下机组的煤量位于90~100t/h,为调整风粉的浓度,控制系统燃烧的稳定性,工作人员可适当调低下层磨的出力,一般来讲两台磨的出力是不能低于35t/h的,中层磨的出力控制在25t/h左右较为合适的,三台磨煤机在运行过程中,将磨粉管一次风速控制在22~28m/s较为合适,否则工作人员应停运其中一台机器,维持其他两台磨机正常运行,如便可将一次风压母管压力控制在7.5kPa以上。

日常工作中,电厂各值班人员应多观察制粉系统风压、风速、温度等参数,确保正常。一旦制粉系统运行出现问题,值班人员应立即将相应的情况上报给上级部门,通知点检。调峰过程中,工作人员应集中精力稳定地调整风机,避免风机出现大幅度的负荷波动,同时还应操控一台磨煤机,将其保持在暖磨状态。可依据制粉系统在调峰前的运行情况以及上煤情况,设置备用设备和煤,避免出现断煤、燃烧恶化等一系列的问题,确保机组燃烧具有高度的稳定性。

三是给水系统。调峰过程中,工作人员应多观察给水系统的运行状态,同时还应观察汽温调节系统的运行状态,避免出现缺水、超温、汽温骤降等一系列问题。待机组负荷降低到300MW左右时,工作人员应依据负荷变化幅度,降低机组的主、再热汽温,待负荷降低到180MW时,还应将汽温调整在550oC左右。若降低机组运行负荷较为困难,工作人员也可选择降低机组的真空,此举的主要目的是降低机组运行中产生的耗汽量。

在机组负荷降低到180MW左右时,361阀门(或称为3A阀)的开启会受到分离器出口压力逻辑以及主汽压力的闭锁限制,加之机组处于低负荷运行状态,若工作人员选择在此时调节给水系统,锅炉储水罐压力常会在短时间内高于给水压力,进而导致机组断水。为解决上述问题,工作人员有必要调整主给水旁路门,同时还应调整给水电动门,将开度控制在10%~20%,此外还应操控好给水量,应控制在600t/h较为合适,同时要保持5oC的过热度,即可将系统维持在干态运行状态。

工作人员应观察两台小机转数的升降情况,当数值降到3000pm以下时,汽泵再循环门处于全开状态,此时主给水旁路门会关闭到40%以下,若仍无法保证过热度,工作人员可通过开启高低压旁路,控制主蒸汽压力到合适状态下,一般来讲控制在7.5~8.0MPa即可,可满足阀门的开启条件。在此基础上,工作人员还应控制好系统的给水量,将单侧电磁阀的开启程度控制在5%~10%,如此便可令储水罐的水位达到平衡,确保锅炉能够在潮湿的状态下维持良好运行。

3.3 注意事项

需要注意的是,在应用如上方法优化600MW超临界机组的过程中,工作人员应关注机组运行的设计情况,把控好各项技术要点,将机组调整至最佳工作状态,确保深度调峰的顺利完成。

一是汽机调整。轴封、氢冷器与定冷水系统在600MW超临界机组的运行过程中,发挥着重要的作用。工作人员应加强对氢冷器冷却水量的控制,应为其赋予一定的限制参数。可适当开大设备的旁路,将氢温控制在良好的状态下,同时还应关注定冷水温的数值是否正常,一般来讲不宜低于42oC。需要注意的是,在这一环节中工作人员应加强对汽轮机、小机TSI的监控,分析各项参数是否正常,应重点控制好账差、轴向位移、振动三个参数,确保其是在规定好的范围内。若调峰期间机组出现了断煤、燃烧恶化等一系列问题,辅汽压力往往会有大幅度的下降,若惰化蒸汽无法保障,工作人员应立即启动电泵、并泵等装置。

二是发电机控制。工作人员有必要监视发电机的参数,确保其电压时刻处于规定的范围内。一般来讲,应重点加强对6kV母线电压的控制,观察其是否高于5.8kV,如果高于5.8kV应采取一定的技术手段来调整。在对系统实施减负时,有必要调整好闭式水系统,确保介质温度的升高速度,满足相应技术规程的要求,同时还应确保发电机使用的母线电压不低于技术规程的要求[4]。

三是除灰脱硫。对于电厂而言,在日常运营中做好除灰脱硫工作至关重要,与电厂的环保效益、社会效益息息相关。在深度调峰过程中,工作人员应观察机组的运行状态,若机组已经出现了熄火现象,应立刻操控相对应的除尘高压控制系统退出,确保低压控制系统与气化风系统运行状态良好,之后操控各灰斗保持稳定运行状态。若机组燃烧现象继续恶化,工作人员需使用油枪进行稳燃,在获得班组长许可的前提下,工作人员可操控高压控制系统退出运行,保持其他系统继续运行,最后完成整个除灰脱硫工作。

4 结语

综上所述,在社会经济蓬勃发展的时代背景下,电网的峰谷差日益扩大,对超临界机组实施深度调峰关乎电网的用电质量,关系着发电厂的经营效益,也关系着大众的用电体验。因此在今后工作中,相关工作者应就深度调峰技术要进一步探索,将其作用最大化发挥,提升机组运行质量,促进电厂进一步发展。

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