王村副井摇台PLC 程序优化改造
2022-01-27李立明
李立明
(潞安环能股份公司常村煤矿, 山西 长治 046102)
1 王村副井摇台运行存在的问题
王村工区副井操车系统自2014 年第一季度安装调试完成后,在使用过程中发现摇台正常起到位,操车系统的状态也显示正常,但是经过一段时间运行,操车系统的摇台状态却变为“摇台未起到位”,不仅造成了提升机紧急停车或者无法启动,而且对王村副井的正常生产及人员物料的提升造成极大影响,经过缜密分析主要原因如下:
1)“摇台起到位”的到位开关使用的是磁性到位开关,在到位开关刚进入磁铁的磁性范围即显示“摇台起到位”,进而停止液压电磁阀,摇台不再升起。这时到位开关与磁铁并没有有效正对,到位开关只是刚刚进入了磁铁磁性范围的边缘临界线,摇台到位状态并不是很稳定。
2)摇台的工作环境中有大量的机械振动,如:天轮的旋转、提升钢丝绳的摆动、井架的晃动、罐笼与井筒罐道的摩擦、井口井底矿车与推车机和阻车器的碰撞等[1-2],这些大量的机械振动使摇台只要有轻微的颤动,摇台到位开关就离开了磁铁的磁性范围,导致提升机紧急停车或者无法启动,影响副井的正常生产及人员物料的提升。
2 优化改造思路
1)加强到位信号的可靠性,到位开关进入磁铁的磁性范围后再运行一段距离后停止,使到位开关与磁铁可以正对,有两种方法可以实现:第一种,在操车系统信号开关内增加一个延时继电器,改接“摇台起到位”的信号线。但信号开关柜内的元器件非常密集,没有额外的位置增加延时继电器和信号线、而且信号开关柜内电源模块的输出功率都是标定好的,增加负荷会烧坏电源模块影响整个操车系统的安全;第二种,在操车系统的控制程序内增加一段延时程序。不用改变任何现场情况、不增加任何元器件。经综合分析决定采用第二种方法。
2)调整到位开关至合适位置,使到位开关与磁铁正对时,摇台刚好起到位。
3 优化改造实施内容
1)操车系统使用的是西门子S7-300 控制器,需一台编程笔记本电脑,并安装STEP7、WINCC、D7-SYS 等编程软件。
2)对井口井底操车系统信号开关柜内的S7-300控制器使用的模块进行登记,在编程电脑上按照现场控制器安装方式进行硬件配置的调试。
3)建立程序编程的通讯网络结构,设置PG/PC接口的连接参数[3-4]。
4)在井口井底瓦斯检验合格的条件下,打开操车系统信号开关柜。使用数据线将编程电脑与S7-300 控制器的CPU 连接,调试建立连接[5]。
5)将CPU 内的操车程序上传到编程电脑内,查找到“摇台起到位”程序块(改造前程序见图1),在“摇台起传感器”处加入延时程序段(见图2)。
图1 改造前“摇台起到位”程序块原始程序
图2 优化改造后“摇台起到位”程序块原始程序
6)操车系统转换至检修模式,将摇台强制起到位。7)调整到位开关位置,使到位开关与磁铁正对。
8)操车系统转换至正常手动模式,试验“摇台起”经延时50 ms、100 ms、200 ms、300 ms、500 ms后,观察到位开关与磁铁的实际位置,得出最佳延时时间写入延时程序段内。
9)保存更改好的PLC 程序至CPU 存储卡内。10)断开连接,关闭信号开关柜,恢复操车系统正常操车[6]。
4 优化改造后效果分析
PLC 程序优化前,摇台起到位后,到位开关只是刚刚进入了磁铁磁性范围的边缘临界线,摇台的到位状态并不是很稳定。井口井底大量的机械振动,使摇台只要有轻微的颤动,摇台到位开关就离开了磁铁的磁性范围,导致提升机紧急停车或者无法启动,影响副井的正常生产及人员物料的提升。
PLC 程序优化后,通过王村副井摇台PLC 程序优化,把钩工的每次操作都可以使摇台起到位,摇台的到位开关可以有效进入磁铁的磁性范围,增加了到位信号的稳定性,完全杜绝了摇台到位信号丢失的情况,减小了因提升机紧急停车或者无法启动造成的能源损耗和设备磨损,保证了人员物料提升的安全性,为王村井下职工的生命安全和井筒设备的正常运行提供了保障。