矿井刮板输送机刮板磨损分析及耐磨改进研究
2022-01-25史晓宇
史晓宇
(汾西矿业设备修造厂,山西 介休 032000)
引言
刮板输送机是矿井采掘作业面上常用的运输设备,受到运输的煤、矸石等物料影响,刮板输送机刮板磨损严重[1-3]。刮板磨损故障带来的影响主要体现在:刮板异常磨损时,刮板链运行阻力、电动机负载增加,严重时甚至会出现电动机损坏问题;刮板槽、刮板表层防磨层变薄,溜槽锈蚀、磨损严重;刮板受力不均衡,严重时出现刮板链断裂问题[4-5]。刮板异常磨损不仅会降低设备工作效率,而且会带来一定的安全风险。为此,本文以山西某矿3602综采工作面使用的型号SGZ-900/1050刮板输送机为工程实例,对刮板磨损原因进行分析,并针对性提出耐磨改进措施。
1 工程概况
某矿3602综采工作面回采的6号煤,煤层厚度为3.8 m,赋存稳定,顶底板岩层岩性以砂岩、泥岩为主。综采面采煤机型号为MG-500/1140-GWD,液压支架型号为ZY8000/25/50,刮板输送机型号为SGZ-900/1050。在工作面正常回采过程中,刮板磨损严重是影响刮板输送机正常运行的主要故障类型。
2 刮板输送机结构及刮板磨损分析
2.1 刮板输送机结构
3602工作面所使用的SGZ-900/1050刮板输送机主要由机头、机尾、中间部及附属设备等构成。机头用以提供动力,主要零部件有电机、机头架、联轴器、减速器以及链轮等;机尾起到张紧刮板链以及确保刮板链正常返回的作用,包括导向装置、机尾架等;中间部主要起到运输物料的作用,主要结构为刮板链条、中部槽、刮板以及过渡槽等;附属设备可对刮板输送机运行姿态进行调整,主要结构为紧链装置、千斤顶等。在综采面布置的刮板输送机长度为246 m,具体技术参数如表1所示。
表1 技术参数
2.2 刮板磨损分析
由于刮板输送机长时间在复杂、恶劣、高负载环境下运行,使得刮板输送机中链轮、转动部、链条等长期处于高负载工作状态。通过对3602工作面内布置的刮板输送机进行现场检测发现,刮板输送机零部件失效原因有疲劳失效、磨损失效等,其中,疲劳失效主要发生于链轮、中部槽处,磨损失效主要发生于链轮、链齿、刮板链以及中部槽等位置。
在刮板输送机正常运行期间,因刮板与槽底、两侧均存在一定缝隙,中间会被煤炭、矸石充填,从而导致槽底、两侧位置磨损严重;综采面煤壁或者顶板掉落煤、矸石等也会在一定程度上损伤刮板,导致磨损量增加;因清理难度较高,在槽底位置会造成煤、矸石等的堆积,刮板在运行时易与其产生摩擦,从而使得磨损加剧。
3 耐磨改进研究
为了降低刮板输送机在使用过程中的磨损量、局部变形量等,提出通过改进刮板输送机结构来增加刮板耐磨性的方法。
3.1 增加布置滚动装置
采面布置的刮板输送机溜槽与刮板间无滚筒装置,从而使得溜槽、刮板等设备间的异常摩擦现象严重。为了降低因摩擦导致的磨损量,在溜槽、刮板间增设滚筒装置。转弯位置处的刮板与槽帮间的摩擦较为严重,在刮板上增加布置滚动装置后,将原有的滑动运行改为滚筒运行,摩擦系数减小了50%以上。通过减小摩擦数,达到了降低刮板运行时需要的能耗及磨损量的目的。
3.2 增加布置缓冲装置
在采面正常生产期间,顶板落矸以及煤壁落煤等均会导致刮板、溜槽等出现变形,从而增加磨损量。刮板输送机长时间在此环境中运行,势必导致刮板磨损量增加。为降低落煤、落矸等对刮板冲击影响,决定在刮板底部、两侧位置增加缓冲装置。缓冲装置主要包括主体、滚珠、托架、外部及内部弹簧等,具体结构如图1所示。
图1 缓冲装置结构
将滚珠布置在刮板底部及两侧位置,将刮板与槽底、两侧由原有的滚动摩擦变成滑动摩擦。滚珠托架用以支撑滚珠并分割弹簧及滚珠,为了减少滚珠磨损,在滚珠托架内部涂抹润滑油脂。弹簧的主要作用是对滚珠进行支撑,以确保滚珠与溜槽、两侧等均可紧密贴合。缓冲结构主要对内部弹簧进行支撑,以约束滚珠运行。外部弹簧起到吸收冲击力作用,使得溜槽与滚珠紧密贴合。
3.3 增加布置清扫装置
刮板输送机经过长时间运行后,刮板底部会堆积有煤、矸石等,从而导致刮板磨损严重。为此,在刮板输送机机尾处增加布置清扫装置,对堆积的煤、矸石等进行清扫,从而减少堆积量及设备磨损。此外,所采用的清扫装置由高强度锰钢制作而成,抗冲击性及耐磨性较强。为提高清扫装置的使用效率,使用腰型孔作为清扫装置的固定螺栓孔,若清扫装置下部受到磨损时,可通过调节螺栓孔将清扫装置下移,从而实现对底部煤、矸石等的高效清理。
4 改进效果分析
通过对刮板输送机结构进行改造,并增加一些安全辅助设备后,刮板输送机所受的磨损、外力冲击影响以及作业人员的劳动强度等均得到有效改善。在刮板输送机上增加布置滚珠,有效降低了刮板、槽底以及两侧磨损,降低了刮板输送机工作负载以及能耗;使用缓冲装置后,落煤及落矸等对刮板输送机冲击影响明显减小;使用清扫装置后,可及时对槽底堆积的煤、矸石等进行清扫,降低了劳动强度。
于2020年8月完成了对3602工作面内所使用的刮板输送机的耐磨处理工作,并对耐磨处理后的刮板磨损情况进行监测分析。截至2020年12月,对刮板输送机进行改造后,刮板负载较改造前降低约50%,期间共更换12根刮板,改造前刮板输送机工作4个月时需要更换的刮板数量就高达36根以上。因此,通过对刮板输送机进行改造,有效降低了刮板磨损量,取得了较好的应用效果。