APP下载

9#煤层切顶卸压沿空留巷技术研究应用

2022-01-17孙云庆

同煤科技 2021年6期
关键词:空留巷单体锚索

孙云庆

(晋能控股装备制造有限公司寺河煤矿二号井 山西 晋城 048019)

0 引言

随着切顶卸压沿空留巷技术的发展及成功应用,其在削弱巷道围岩应力集中、降低支护成本、控制围岩变形、提高工作效率等方面均体现出较大的优势,是无煤柱开采技术一个新的发展趋势。针对矿井9#煤层厚度较薄、工作面区段保护煤柱宽,资源回收率低等现象,矿井选取97307回采工作面采用切顶卸压沿空留巷技术进行研究试验。

1 工程概况

97307工作面位于矿井九七盘区,东为97306工作面(已回采)、南为矿界、西为实体煤、北为九七盘区大巷;上部为小煤窑3#煤采空区;下部为我矿15#煤(尚未开采)。工作面设计倾向长度180 m,走向长度1 350 m,可采走向长度1 305 m。煤层倾角2°~13°平均5°,煤1.04 m~1.87 m,平均1.5 m。老顶为细砂岩,厚度为5.3 m;直接顶为粉砂岩,厚度为3.9 m。

该工作面为高瓦斯工作面,无煤与瓦斯突出危险性。工作面巷道布置,采用“一面三巷”布置,“Y”型通风(见图1)。其中,97213巷为胶带运输巷,布置有主运系统;97214巷为辅助运输巷,布置有无极绳运输系统;97215巷为回风巷。在97307回采过程中将对97214巷进行留巷研究试验。97214与97215巷在后续接替回采面中分别将作为97308回采工作面进风辅助巷和回风巷,两巷之间煤柱随回采工作面推进并回收。

图1 97307工作面布置图

2 切顶卸压沿空留巷主要技术方法

(1)爆破切顶卸压

采用精准定向预裂对顶板切缝卸压是沿空留巷重的关键之处。此方法充分利用岩体的抗压强度远大于抗拉强度的强度特征,通过使用聚能管实现了爆破后在两个设定方向上形成聚能流,在工作面回采施工前,利用顶板预裂切缝爆破技术,在回采巷道煤柱侧形成定向预裂缝,切断顶板应力传递路径。

根据苏联学者格·恩·库兹涅佐夫“铰接岩块”假说,通过建立基本顶断裂岩块的拱式平衡模型,对其进行受力分析,得出基本顶形成的条件是:

式中:hi—第i层岩层厚度;

M—采高;

K—岩层碎胀系数。

当下覆岩层整体刚度小于上覆岩层刚度时,上覆岩层岩梁的一端一般要深入下覆岩层断裂,顶板处于垮落带还是裂隙带对留巷矿压显现影响很大,处于垮落带顶板越坚硬留巷要承受的动压越大,需要在适宜的时间,以合适的方式,在顶板关键位置预裂,调整其破断形式,优化其结构状态,加快顶板破断、回转速度,缩短采动应力作用时间,降低支承应力集中程度,实现留巷区域应力场分布的优化见图2。

图2 采空影响区域示意图

97214巷切缝孔距工作面帮500 mm,沿97214顺槽巷顶板平行布置一排,间距500 mm,深度9 m。

(2)巷道补强支护

为了确保沿空留巷期间顶板和巷道完整性,在对沿空留巷巷道对顶板切缝爆破前施工恒阻锚索、采用让压锚索配合单体柱及π型钢梁进行加强支护。第一列补强为恒阻大变形锚索,距留巷帮700 mm,排距1 000 mm;第二列补强锚索为让压锚索,距第一列锚索间距1 500 mm,排距2 000 mm。留巷段补强单体柱为一梁四柱,排距为1 000 mm。单体柱在滞后工作面200 m后开始根据现场情况逐步进行回撤。

图3 巷道补强示意图

根据矿压观测和生产推进情况,留巷段滞后工作面300 m~400 m开始撤柱。撤柱时,第一次撤靠挡矸墙的第四根单体柱,第二次撤靠煤柱侧的第二根单体柱,第三次撤挡矸墙的补强柱,每次撤柱隔一排撤一排柱,两次撤柱时间间隔不小于1天,撤柱时每个测站的单体柱不撤97214巷留巷期间回撤单体柱工作基本顺利完成。

(3)施工挡矸墙

97214巷采用切顶卸压沿空留巷后,采空区采用“木板+风筒布+金属网+混凝土喷浆”进行堵漏。即:从采空区向外采用风筒布、钢筋网、木板、风筒布、金属网加混凝土喷浆和U型钢可伸缩支架进行挡矸和堵漏,混凝土喷浆层厚度不小于100 mm~200 mm。

3 通风系统优化和综合抽放

(1)通风系统优化:97307工作面计划配风量为1 900 m3/min,97213巷配风量为900 m3/min,97214巷配风量为1 000 m3/min,为了发挥“Y”型通风上隅角瓦斯治理优势,降低采空区漏风隐患,回采过程中对97213巷、97214巷风量调平,平衡留巷两侧压差,减少采空区漏风。

(2)97307工作面采用本煤层钻孔、顶板高位走向钻孔、顶板高位倾向钻孔、顶板高位走向长钻孔、采空区埋管等方法进行瓦斯抽采。

本煤层钻孔:在97214巷垂直煤壁施工平行钻孔,从距离切眼10 m处开始至停采线,孔间距5 m,共施工本煤层钻孔246个。

顶板走向高位普通钻孔:在97214巷施工25个钻场,从钻场向工作面上隅角方向打扇形顶板穿层钻孔,分上下两层共14个钻孔,下层钻孔开孔高度1.5 m,上下层间距0.5 m。

采空区埋管:将97215巷D457管,通过横川引出至97214巷埋设在挡矸堵漏墙上,间距为250 m,其次在挡矸堵漏墙上每10 m埋设一趟D100PE管。D450PE管用长×宽×高=1 200×500×2 400 mm的砖墙固定,埋设D457抽放管时工作面需停止生产,将D450PE管用砖墙固定后方可继续生产;D110PE管用铁丝固定在“U”型钢。

在回采过程中,用于高位钻孔抽放的D355管路在钻场停抽放后要及时拆断,并与横川口的D457不锈钢管连接,D355管路每50 m安装一个D355/110五通与D110管路连接抽采采空区瓦斯,防止密闭瓦斯涌出。

顶板倾向高位钻孔:在97215巷南帮距离切眼5 m开始施工倾向顶板高位钻孔至停采线14 m为止,钻孔设计倾角20°,切眼至355 m处开孔间距6 m,从355开始至停采线孔间距为10 m。

顶板走向高位长钻孔:在97214巷口千米钻场向工作面上隅角方向施工顶板走向高位长钻孔,设计钻孔7个,钻孔直径120 mm,设计方位角223°,层位位于走向顶板高位钻孔上方的裂隙带内,为走向顶板高位长钻孔替代普通走向顶板高位钻孔总结经验。

4 采空区自燃发火防治

9#煤层无自燃发火倾向性,属不易自燃煤层。为防止因沿空留巷工作面漏风造成采空区内遗煤自燃,留巷过程中,在喷浆墙体内预埋措施管(兼作抽采管和气体观测管)。管径110 mm,距底板高度1 000 mm,外露200 mm,间隔10 m,端头设置阀门。沿空留巷期间,每周对保持留巷段每50 m的采空区埋管进行一次气样分析;沿空留巷时,做到接顶接底密实,设置消防供水管路和灭火器;每旬在97214巷留巷段测定一次采空区漏风情况。

5 项目实施效果

97307工作面从回采开始到结束,共留巷1290米。留巷段巷道稳定,巷道变形可控,瓦斯治理有效,未出现瓦斯超限,各项主要指标均达到预期效果。97214巷留巷段作为辅助运输巷担负了97308工作面搬家运输任务,97308工作面在回采过程中,97214巷在复用过程中顶板稳定,自成巷挡矸墙有效,工作面瓦斯未发生超限,各项主要指标均达到预期效果,复用效果良好。

(1)巷道整体变形可控

巷道顶底板移近量平均为230 mm,两帮移近量平均为126 mm,顶板离层量为78.9 mm,挡矸墙挡矸有效,挡矸应力监测结果正常,未出现墙体损坏的情况,各项指标均满足设计要求。

(2)97214巷巷道变形大致可分为四个阶段:

第一阶段:超前工作面30 m至滞后工作面20 m范围,由于预裂切缝的作用,工作面开采引起的超前应力表现不明显,顶板下沉速度较慢,一般不超过40 mm。

第二阶段:滞后工作面20 m~100 m范围,此阶段随工作面推进,采空区悬顶距离增加,顶底板移近量变化较大,此阶段顶底板移近量平均为170 mm。

第三阶段:滞后工作面100 m~200 m范围,此阶段已经垮落的矸石对上覆岩层起到一定的支撑作用,但由于矸石尚未完全压实,顶底板移近量仍缓慢增加,平均约为30 mm。

第四阶段:滞后工作200 m之后,此阶段采空区矸石已基本压实,顶板基本稳定,顶底板移近量基本不再变化。

图4 3#测站顶底板移近量

(3)工作面超前范围内,顶板离层较小,在滞后工作面0 m~100 m范围内,离层量增加较快,平均55 mm;在滞后工作面100 m~200 m范围内,顶板活动较为缓和,变化较小,平均20 mm;在滞后工作面200 m后,离层量基本不再增加。

(4)补强支护锚索受力稳定,作用效果明显,恒阻锚索预紧力设计值为250 kN,设计恒阻值为350 kN。超前工作面范围内锚索受力变化不明显;在滞后工作面0 m~80 m范围内,锚索受力增加较快,该阶段锚索受力平均变化量为107 kN;在滞后工作面80 m~130 m范围内,受岩层回转变形影响减弱,锚索受力增速变缓;在滞后工作面130 m后,锚索受力基本趋于稳定,稳定范围为350 kN~370 kN。

(5)恒阻锚索主要对巷帮切顶侧顶板进行控制,让压锚索则在控制巷道整体变形方面起到辅助作用。巷道在滞后工作面20 m~80 m范围内,让压锚索受力显著增加,让压环开始发生变形;让压环变形后,让压锚索整体受力情况得到有效改善,避免了锚索因锚固段受力过大引起的支护失效的情况;巷道在滞后工作面80 m后让压锚索受力趋于稳定。让压锚索在恒阻锚索与煤壁之间起到了有效的控顶作用,对控制巷道整体变形效果明显。

(6)补强支护单体柱压力稳定可控,随着工作面的推进,单体柱压力逐渐增大,在滞后工作面20 m~90 m范围内会达到峰值,平均为28.5 MPa,之后压力下降,滞后工作面150 m后基本稳定,稳定后压力均值为26.3 MPa。单体柱压力变化较为平稳,未出现支柱损坏。根据矿压观测结果,在巷道进入压力稳定区段后,开始逐步回撤补强单体柱,除压力显现明显区段外,逐步将原支护中“一梁四柱”改为“一梁两柱”直至最后撤除全部补强支护。

(7)各项瓦斯治理措施实施有效

通风系统优化及瓦斯抽放效果明显,工作面回采期间未发生瓦斯超限事故。目前97307工作面推进1 200 m,97213巷配风量为900 m3/min,97214巷配风量为1 000 m3/min,97214巷留巷段回风瓦斯0.1%~0.4%之间,挡矸墙内瓦斯2%左右,采空区漏风约60 m3/min;97214巷抽采浓度11%,抽采纯量7.38 m3/min。

猜你喜欢

空留巷单体锚索
我国沿空留巷围岩控制技术研究进展与展望
赵庄煤业13102巷围岩补强支护技术研究与应用
煤矿综放工作面沿空留巷技术应用研究
煤矿深部高地压巷道锚索支护技术对策研究
不同锚索参数对预应力场影响的数值模拟研究
单体光电产品检验验收方案问题探讨
沿空留巷巷旁支护方式研究
坚硬顶板沿空留巷巷旁支护技术研究
相变大单体MPEGMA的制备与性能
巨无霸式医疗单体的选择