城镇污水处理厂节能降耗工程实例
2022-01-05苏俊萍李刚强
张 聪,苏俊萍,李刚强
(郑州航空港区明港水务有限公司,河南 郑州 450000)
污水处理属于能耗密集型行业[1],对电能需求量极大,随着国家城镇污水排放标准不断提高,污水处理过程中的能耗和药耗也逐渐升高,过高的能耗和药耗成为污水处理成本不断上升的主要原因。近年来各污水处理厂为了实现节能降耗,不断引进新技术和新设备,但实际效果与目标还是存在较大差距[2]。从工艺的运行方式上调整,进行节能降耗探索的污水处理厂并不多,本文以实际工程为例,探究污水处理工艺的运行模式对污水处理节能降耗的影响。
1 污水处理厂现状
河南某污水处理厂(一期)设计规模10×104m3/d,采用多模式AAO+高效沉淀池+纤维转盘滤池+次氯酸钠消毒的处理工艺。城市污水通过市政管网进入进水口,随后自流至粗格栅,通过进水泵提升至细格栅,然后到曝气沉砂池进行除砂,污水进入多模式AAO生物反应池进行脱氮除磷,出水经过二沉池沉淀后,在高效沉淀池与除磷药剂反应沉淀,高效沉淀池出水进入纤维转盘滤池过滤,在经过次氯酸钠消毒后排入收纳水体,剩余污泥经过浓缩池和调理池浓缩调理后进入板框机脱水处理,然后外运至污泥处理厂。见图1。
图1 河南某污水处理厂工艺流程
出水水质优于GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A排放标准,达到DB 41/908—2014《贾鲁河流域水污染物排放标准》。见表1和表2。
表1 河南某污水处理厂设计进出水水质
表2 河南某污水处理厂实际进水量和进水水质
对比表1和表2可知,污水处理厂的实际进水水量均值不到1×104m3/d,基本为设计规模的10%,实际进水COD的均值在110 mg/L,远低于设计进水水质350 mg/L。由此可以看出,该污水处理厂属于低水量运行,同时存在碳源严重不足的情况。
2 节能降耗措施
常规运行模式为全天运行。此模式是保持低进水流量,由于进水泵全天抽水,进水液位保持的较低,为了保证出水达标,鼓风机和内外回流泵以及加药系统等也保持全天运行。
污水处理的电耗大概占整个污水处理厂电耗的70%,其中电耗较大的设备就是进水泵、鼓风机和内外回流泵[3~5]。由于该污水处理厂的进水量较低,同时存在碳源严重不足的情况,生产运行成本较高,结合实际情况,通过摸索创新,在保证出水水质(主要是氨氮)达标的前提下,尽可能减少进水泵、鼓风机等大功率设备的运行时间,从而达到提高设备利用效率、节能降耗的目的。2018年8月—2018年12月运行方式由常规的全天运行模式调整为间歇运行模式。
间歇运行模式是在进水泵坑液位达到预定的开泵液位时,将鼓风机及内外回流泵开启,0.5 h后通过曝气和搅拌器搅拌使得生物池内活性污泥在池内混合均匀,再开启进水泵、预处理设施及碳源加药系统、除磷药剂加药系统、次氯加药系统和纤维转盘,此时所有设备正常运行。随着不断抽水,进水泵坑内液位不断下降,当降至规定最低液位后,进水泵和预处理设备停止工作,1 h后出水流量基本为0,此时停止运行鼓风机和内外回流泵、纤维转盘及各加药系统,保留生物池搅拌器、二沉池刮吸泥机、高效沉淀池搅拌器和刮吸泥机正常运行。关停进水泵后,进水泵坑内蓄水液位不断上升,当达到预定开泵液位后如前所述重新开启设备,如此循环重复。
3 间歇运行效果分析
在保证出水水质稳定达标的情况下,间歇运行模式和全天运行模式相比,在电能的节省方面有较大的优势。见图2。
图2 进水量及吨水耗电量变化曲线
在常规运行模式下,由于进水水力负荷较低,进水泵、鼓风机、内回流泵、外回流泵、加药泵等主要设备即使开到最低频率,也大大超出运行需要,耗电量与进水量、进水水质不匹配,能源和药剂消耗较大,导致污水处理成本较高。通过图2可以看出,4月进水量较少,吨水耗电量急剧增大,不利于生产人员对生产报表和生产运行情况进行分析。
在间歇运行模式下,保留了10~12 h的运行、曝气时间,出水水质能够得到保证,同时,由于提高了进水泵的运行效率、降低了进水泵、鼓风机等主要耗电设备的运行时间,耗电量大大减少。通过图2可以看出:常规运行吨水耗电量在0.890 kW·h,最高为1.337 kW·h;采用间歇运行后吨水耗电量逐步下降,稳定在0.452 kW·h左右(8—12月的吨水耗电量均值),最低达到0.379 kW·h。按照平均电价0.66元/(kW·h)计算,在水质稳定达标的前提下,污水处理厂吨水电费成本由0.59元降至0.30元。
关于脱氮,采用间歇运行模式时,进水阶段处理工艺是连续进水的多模式AAO工艺,停止进水阶段处理工艺可以暂时看成是间断进水的SBR序批式。进水阶段曝气开启,完成脱氮过程的氨化和硝化过程,停止进水阶段停止曝气,生物反应池中的溶解氧下降,生物池处于缺氧状态,特别有利于反硝化菌进行反硝化反应。相比于常规运行模式,间歇运行更有利于脱氮,出水水质能够稳定达标。当遇到进水总氮异常升高的情况,可以利用间歇运行的方式,在停止进水后继续增加曝气时间和碳源的投加量,进一步提高生物池脱氮能力,有利于抵抗进水负荷较大波动的冲击,稳定达标。
4 结论与建议
1)针对超低水量和碳源不足的实际问题采取间歇运行的节能降耗措施,实际运行情况表明,可以大大降低污水处理厂的能耗,节能效果明显。
2)间歇运行后,污水处理中理论电费吨水成本由0.59元降至0.30元,同时延长设备的使用寿命,降低设备摊销费用,减少污水处理厂的管理费用。在水质出现波动时工艺调整灵活,调控手段选择性增多,系统的抗冲击负荷能力增强,出水水质稳定达标。
3)建议类似工况下运行的污水处理厂采用间歇运行方式,逐步探索曝气时间,大幅降低生产成本。在间歇运行时可人为调整运行时段,在用电低谷时段内生产将会更加节省运行费用。