潘家口电厂出口开关回路电阻超标原因分析
2021-12-21王梓任
毕 旭,王梓任
(国网新源控股有限公司潘家口蓄能电厂,河北 唐山 064300)
1 引言
潘家口抽水蓄能电厂坐落在河北省迁西县,自20世纪80年代开始运行发电,迄今为止已有41年的历史。本次事件是由于检修期间对4号机出口开关04DL进行电气预防性试验,实测多次B相回路电阻数据最小值为112 μΩ,超过制造厂的规定且大于交接值的120%。
2 故障诊断
潘家口电厂4号机组出口开关04DL型号为FKG2S型SF6断路器,断路器安装时间为2007年,至今已经运行15年。试验前04开关动作次数为7611次,SF6压力0.75 MPa(压力正常),在本次4号机组C修期间,对04开关进行电气预试工作(未到试验周期,依据Q/GDW 11150《水电站电气设备预防性试验规程》表13中规定SF6断路器主回路电阻试验周期为3年),发现B相回路电阻超标。实测多次B相回路电阻数据最小值为112 μΩ,最大测值为145 μΩ,超过制造厂的规定且大于交接值的120%(制造厂规定值:不大于 5 μΩ,交接值:6 μΩ)[1]。
3 问题排查
机组出口开关B相在2020年1月故障时进行检修,检修后各项实验数据均满足标准。根据运行经验判断,出口开关运行约3年才可能会出现回路电阻超标问题(9 μΩ左右),此次开关运行仅15个月,不仅运行时间短而且回路电阻超标极其严重,初步判断引起此次回路电阻超标的原因为B相极柱或其他部位存在隐蔽性缺陷,导致4号机组B相动静触头和触指接触面吸附较多杂质,使接触面阻值偏大。
故障发生后,潘家口电厂对4号机组04开关B相进行拆除工作,拆除过程中发现SF6控制锁中阀塞卡死如图1所示,阀塞中密封由于受力不均发生变形,阀塞无法进入导向槽内,变形情况如图2所示,损坏SF6控制锁阀塞与正常进行对比如图3所示。
图1 SF6控制锁阀塞堵塞照片
图2 损坏的SF6控制锁芯
图3 SF6控制锁阀塞对比图
正常运行各相气室相通,开关密度继电器检测三相总体压力,无法单独检查B相极柱SF6气体压力。同时因B相未解体,根据现场现象,初步分析,在2020年开关检修后充气过程中B相极柱内无法充入气体或充入气体较少,灭弧室SF6气体不足,灭弧能力不够,随着断路器开断,拉弧触头也随之烧损,弧触头烧蚀情况如图4所示,烧损后杂质堆积在灭弧室内动静触头接触面,导致B相回路电阻超标,灭弧室情况如图5所示。
图4 弧触头烧蚀情况
图5 灭弧室情况
4 故障处理
4.1 原因分析
针对故障情况,我厂组织经研院专家以及设备厂家对故障原因进行分析。参会专家根据故障极柱解体与试验情况并听取我厂情况描述,确定缺陷发生的原因为上一次开关故障抢修时,在回装B相极柱SF6控制锁过程中,出现控制锁内阀塞因安装质量而卡死的问题。图6、图7分别为正常SF6控制锁状态与故障时SF6控制锁状态。
图6 正常SF6控制锁状态
图7 故障时SF6控制锁状态
由于在回装B相极柱SF6控制锁过程中,控制锁内阀塞因安装质量问题卡死,出口开关回充SF6气体时,B相极柱内没有充入SF6气体,极柱脏污情况如图8所示,B相极柱在常压空气中工作引起灭弧能力降低,开关在分断小电流时产生热量比正常情况下多,导致氧化效果加剧引起回路电阻超标。同时又因为动静触头内涂抹润滑膏较多,断路器在分断电流作用下产生较多杂质,导致回路电阻阻值增大[2]。
图8 极柱脏污情况
4.2 故障处理过程
B相极柱在抢修过程中由于安装质量问题导致SF6控制锁阀塞卡死,由于此处为隐蔽施工点,回装过程中无法检查安装情况,所以此缺陷无法进行正常发现。由于阀塞锁死,在后续抽真空以及回充SF6气体时,B相极柱内始终处于常压空气状态。B相极柱灭弧能力降低,开关在分断小电流时产生热量比正常情况下多,导致氧化效果加剧引起回路电阻超标。
(1)组织更换04开关B相极柱。收集开关内的SF6气体,拆除B相极柱并安装新极柱,新极柱安装完毕,对开关进行抽真空处理后向开关内充入SF6气体至额定压力750 bar。
(2)试验检验:
1)断路器时间特性试验,试验结果合格。
2)断路器直阻测试,试验结果合格。
3)微水测试,试验结果合格。
4)交流耐压试验,试验电压42 kV,试验合格。
5 结论与预防
通过对本次试验期间发现电阻值超标的问题进行分析,发现在现场存在部分问题需要改进。本次问题主要在于结构设计不合理,检修时需对控制锁解体,由于此处为隐蔽施工点,回装过程中无法检查安装情况,这就增加施难度的同时增加了故障发生的概率。
为预防和控制同类缺陷再次发生,潘家口电厂可结合检修对落后部件进行升级改造,加强培训力度,提升专业人员水平,同时加强厂家人员施工时的监督,进而确保机组安全稳定运行。