黑龙煤矿顶板淋水巷道支护技术研究与应用
2021-12-14郭宁静
郭宁静
(潞安化工蒲县黑龙煤业有限公司,山西 蒲县 041200)
潞安集团黑龙煤矿位于山西省临汾市蒲县,井田地质构造相对简单,含有12 层煤,4 层煤可采。其中2 号煤层已经开采完毕,9 号、10 号、11 号煤为目前矿井的主要可采煤层。10号煤与11号煤合并,厚度为4.8 m,距离9 号煤的平均距离为1.6 m,三层煤采用放顶煤的方式一次性回采。21 采区煤层顶板富水,在掘进及回采过程中,回采巷道部分区域淋水严重,巷道变形量大,实现淋水条件下的安全回采成为保障煤矿高产高效的关键。
1 工程概况
2103 工作面位于1040 m 水平21 采区,东面为采区准备大巷,西面为井田边界,北面未开采,南面为已经回采的2101 工作面,保护煤柱的宽度为30 m。工作面标高1050~1235 m,地面标高为1273~1430 m。9 号煤的平均厚度为0.8 m,9 号煤无直接顶,上覆0.6 m 的泥岩伪顶随采随落,伪顶之上为13.7 m 的致密坚硬的石灰岩,如图1。
图1 9 号~11 号煤层位关系图
工作面开采方式为综合机械化放顶煤,割煤高度3.0 m,放煤高度4.2 m,全部垮落法管理顶板,倾斜长度为190.5 m,走向长度726 m。工作面运输顺槽为矩形断面,规格为4500 mm×3000 mm,沿煤层底板掘进。
2 巷道失稳特征分析
2.1 淋水巷道失稳特征
三层煤同采的工作面顺槽以锚网支护为主,部分锚杆失效严重的区域采用工字钢进行了补强支护,但控制效果不理想。该采区工作面顺槽的变形破坏特征主要表现为:
(1)巷道部分区域顶板淋水现象明显,部分顶板煤岩体泥化明显,在水的影响下形成松动冒落区,煤岩体产生膨胀变形。
(2)部分锚杆索支护体在长期淋水条件下,产生严重腐蚀,托盘脱落,锚网大面积破断,与顶板及两帮分离,部分顶板梯子梁锈断,严重影响了支护性能。
(3)由于顶板下沉量大,工字钢各部分受力不均匀,中部受应力集中影响破坏严重,无法控制巷道的变形。
2.2 淋水围岩强度测试
在井下对11 号煤和顶板泥岩、石灰岩取样,实验室内进行饱水和干燥条件下的强度试验。试块的规格为Φ50 mm×100 mm,分为两组,一组为干燥试块,在烘干机中进行烘干至质量保持不变;一组在井下取的水样中进行浸泡,浸泡时间不得小于48 h。试验结果见表1。
表1 顶板煤岩体力学参数测试结果
由表1 可以看出,顶板煤岩体在饱水状态下的力学参数均有不同程度的下降,下降幅度均在20%以上。其中顶板石灰岩和11 号煤的单轴抗拉强度下降幅度超过50%。
3 控制技术及应用
对于淋水条件下的巷道,应从两方面进行变形控制。首先是探放水,严格执行防治水措施,减少巷道的出水,从根本上降低水对围岩强度的弱化。同时巷道掘进期间,采用高强度的支护材料,强化围岩弱面,控制裂隙的发展,保证巷道回采期间的稳定[1-6]。
3.1 探放水
2103 工作面运输顺槽的淋水来源为顶板灰岩裂隙水,在掘进过程中采用疏水降压的方式,在掘进头布置扇形疏水孔,钻孔垂距为2.0 m,平距为3.5 m。钻孔布置如图2。
图2 扇形疏水孔布置
钻孔孔径75 mm,钻孔角度在60°~70°之间,深度不得小于顶板石灰岩厚度,保证在20 m 以上。
3.2 巷道支护
根据2103 运输顺槽的地质条件,在理论计算、数值模拟、工程类比等基础上确定支护方案如图3所示。顶板淋水区域采用添加了NS-1 不饱和聚酯树脂的防水锚固剂,在干燥区域,采用常规锚固剂。
图3 巷道支护方案(mm)
3.2.1 顶板支护
(1)顶板支护
顶锚杆为Φ18 mm×2400 mm 的高强螺纹钢锚杆,每排布置6 根,间距如图3,排距为900 mm。配两卷CK2360 树脂药卷加长锚固,顶锚杆之间采用Φ10 mm 的钢筋焊成的梯子梁连接。
(2)锚索支护
锚索桁架规格为Φ17.6 mm×9400 mm,钻孔深度为9 m,采用四卷CK2360 树脂药卷锚固,锚索呈五花布置,间排距为1000 mm×900 mm。
3.2.2 巷帮支护
帮锚杆为Φ18 mm×2000 mm 的高强螺纹钢锚杆,配两卷CK2335 树脂药卷锚固,间排距为900 mm×900 mm,每帮布置5 根,采用梯子梁连接。
3.2.3 其他支护
部分顶板淋水大的区域在以上支护的基础上采取如下加强措施:
(1)设置泄水孔
锚杆索钻孔施工中对部分涌水量大、安装困难的钻孔,设置为泄水孔,在间隔不大于500 mm 的区域重新打孔安装。同时每隔10 m施工一个泄水孔,尺寸为Φ20 mm×5000 mm,设置在锚杆排之间。
(2)注浆封闭
巷道掘进过程中对顶板破碎并且淋水严重的区域,在支护过程中,穿过含水层之前,进行注浆封闭。注浆材料为马丽散,该材料可快速凝固,无渗水性,可迅速封堵裂隙水。
3.3 现场应用
3.3.1 锚杆受力
巷道施工过程中,进行了锚固剂与防水锚固剂对锚杆锚固性能的对比试验,设置四种不同的方案。方案一、二选择顶板无淋水区域分别采用常规锚固剂和防水锚固剂,方案三、四为在淋水区域分别采用常规锚固剂和防水锚固剂。每种方案设置三组,每组3 根锚杆,分别进行锚固剂测试,结果见表2。
表2 顶锚杆锚固剂检测结果(kN)
由试验结果可以看出,在干燥条件下,防水锚固剂和常规锚固剂的锚固性能差别较小,但遇到顶板淋水后,常规锚固剂的锚固性能有较大幅度下降,下降幅度为28.9%,严重影响支护安全,而防水锚固剂的锚固性能几乎不变,保持在125 kN 以上。
3.3.2 巷道表面位移
巷道掘进过程中,在淋水区域和干燥区域分别设置三个测点,对巷道表面位移进行观测,其中测点一位于干燥区域,测点二位于淋水区域。观测结果如图4。
图4 巷道表面位移观测结果
由观测结果可以看出,新支护方案的顶板支护效果较好,淋水区域的巷道顶板变形与无淋水区域差别不大,顶板最终下沉量为41 mm,两帮移近量为21 mm。
4 结论
(1)巷道受淋水影响,顶板煤岩体发生泥化,产生膨胀变形,形成松动冒落区,同时部分锚杆索腐蚀严重,托盘脱落,支护能力降低,造成巷道变形严重。
(2)实验室结果表明,9 号煤顶板煤岩体在饱水状态下的力学参数均有不同程度的下降,下降幅度均在20%以上。其中顶板石灰岩和11 号煤的单轴抗拉强度下降幅度超过50%。
(3)顶板淋水条件下,常规锚固剂的锚固性能有28.9%的下降,而防水锚固剂的锚固性能几乎不变,保持在125 kN 以上。
(4)通过采取防水锚固剂、设置泄水孔、注浆加固等措施,2103 运输顺槽巷道变形量小,顶板最终下沉量为41 mm,两帮移近量为21 mm,取得了较好的支护效果,可为类似条件下的巷道支护提供参考。