技术创新解决渤海某平台液位计监测失真难题
2021-12-11李萌
李萌
摘要:渤海油田某海上中心处理平台包含有污水处理系统,其中斜板除油器作为污水处理系统的第一级设备,撇油效率高达95%。投产多年来随着处理工况的不断变化以及油田含水的上升,斜板除油器作为高效除油设备负荷隨之增加,从而出现了其水室液位计频繁卡堵监测失真的现象。为确保该设备的正常运行,针对其液位计问题进行理论分析与现场优化,成功解决了液位计监测失真难题。
关键词:斜板除油器;液位计;连通
1.项目背景
渤海油田某平台为该油田区域中心处理平台,油田区块于2003年开始注聚先导试验,注聚时间12年。平台各级设备受含聚产出液影响严重,其中斜板除油器作为污水处理系统的第一级设备,入口含油高达8500ppm,含聚在60—120ppm,经常性的出现水相液位计监测失真。通过统计,仅2018年与2019年间四台斜板除油器液位计故障达100余次。液位计故障造成调节阀失去自动调节功能,一方面容易造成满罐,顶部液体通过气相管线进入火炬存在安全隐患,另一方面失去水相调节功能之后,严重影响注水水质。为消除隐患,并保障注水水质达标,决定开展本项目。
2.理论分析
通过对液位计故障进行统计,平台常见故障主要分为:变送器跳变、冬季冻堵、液位计选型不合理、生产工况影响四种原因,其中尤其以生产工况影响最为严重,一年出现80多次。
为探明液位计受生产工况影响的具体原因,我们从液位计的工作原理着手。
目前斜板除油器水相液位计采用的磁翻板式液位计,通过与灌内顶部、底部分别连通,从而实现在线监测功能,实时反映容器内部液位。但是由于该平台斜板除油器入口含油高,通过斜板除油器内部波纹板无法完全实现水质达标,必须常年通过水室顶部喇叭形收油口再次进行收油,即可以认定水室顶部油层一直存在。
通过如图所示的“U型管”即液柱平衡原理,水的密度为1,该平台原油平均密度0.9632,可得:
通过上述计算公式,可以看出:在油层较厚的情况下,液位计所反映液位低于罐内实际液位。
结合该平台目前斜板除油器生产工况,斜板除油器水室运行液位3240——3390mm之间,斜板除油器水相液位计顶部连通口高度为3400mm,水室运行液位已经无限接近顶部连通口,当上游来液量增加,来液量含油增加的情况下,极易造成水室顶部油泥通过连通口进入液位计。通过现场对液位计检修来看,浮子表面往往附着有聚合物油泥,同时,液位计进行隔离放空时观察到大量的污油泥,可以确定为水室顶部浮油进入液位计内部。
因此,为避免浮油与聚合物进入液位计,需要提高水相液位计顶部连通口的高度。
3.现场优化与应用
结合该平台斜板除油器的生产流程,选定了气相调节阀前取样口、安全阀处两个点位进行与液位计顶部联通,但是由于气相调节阀开关存在压力冲击波动,造成液位计跳变,且取样口距离水室较远,安全阀距离水室近,并且不存在压力冲击,因此选定安全阀作为液位计顶部连通口的改造点。
实际改造利用安全阀入口,短接该三通,与液位计顶部连通口连接。通过实际测量,此处可以提高顶部连通口距离为1000mm,完全满足目前生产工况。实际改造利用安全阀入口,短接该三通,与液位计顶部连通口连接。实现了提升连通口的目的。
4.实验结论与效果
该平台自进行液位计流程改造以来,年均节约磁翻板液位计内置浮子2个,磁翻板液位计1个;未再次出现因浮油进入液位计造成的监测失真现象,污水系统工况进一步稳定,注水水质因液位计原因波动次数消失;同时减轻了每年大量的液位计检修工作,已在周边平台进行推广应用,成效显著。
参考文献:
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