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水敏性地层钻探泥浆性能优化及配制

2021-12-08代万庆薛艳颜巧云

钻探工程 2021年11期
关键词:处理剂粘土水化

代万庆,薛艳,颜巧云

(河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院,河南 郑州 450001)

0 引言

由各种粘土或粘土经后生作用形成的泥岩、页岩等组成的岩层称为水敏性地层,较为典型的水敏性地层有粘土层、泥岩层、软页岩层、粘土胶结硬页岩层等[1-3]。

水敏性地层钻探常出现泥浆增稠、钻速急速下降、钻头泥包不进尺和偏磨损坏、孔壁缩径及掉块剥落、钻孔埋钻、钻具折断等不利情况,这些情况与泥浆性能紧密相关。

解决水敏性地层钻探泥浆性能问题,对提高钻探质量和效率意义重大。

1 工程概况

1.1 工程简介

“河南省通许凸起许昌—鄢陵岩溶热储地热资源调查评价地热钻探井”为河南省自然资源厅2019年度省财政地质勘查类招投标项目。地热井位于许昌市五女店镇苗店村西村边,于2020年4月30日开钻,10月4日终孔。

钻孔从上至下揭露地层情况见表1。

表1 地热井地层情况Table 1 Stratum of the geothermal well

1.2 施工中出现的问题

前期泥浆配方为(1 m3泥浆):山东高阳粘土70 kg,Na2CO3(碳酸氢钠)2.80 kg,PAN(水解聚丙烯腈)0.1%~0.2%,CMC(钠羧甲基纤维素)0.1%~0.2%,NaOH(氢氧化钠)0.1%。

泥浆性能指标见表2。

表2 泥浆性能指标Table 2 Mud performance index

在施工过程中,井深300 m以浅,钻进施工进展顺利,井深超过300 m后,施工出现了一系列问题。钻探施工异常情况见表3。

由表3可知,泥浆性能不适用于水敏性地层钻探需求是导致钻探异常的主要原因。

表3 钻探问题原因分析Table 3 Cause analysis of the drilling problems

2 水敏性地层对钻探泥浆性能的需求

由表1可知,地热井地层大部分为粘土、泥岩或者粘土和泥岩互层等水敏性地层。

取该井岩样进行岩矿鉴定,鉴定结果见表4。

由表4可知,该井水敏性地层主要成分为高岭石、伊利石,局部以蒙脱石为主。

富含高岭石、伊利石的地层,吸水后粘土颗粒进入泥浆,加大泥浆表观粘度和滤失量,作为有害颗粒,较易沉淀于井底,导致钻速急剧降低。井壁吸水后不稳定,易剥落掉块。

富含蒙脱石的地层吸水后粘土水化分散进入泥浆体系,加大泥浆稠度和粘度,增大了钻头糊钻、偏磨、泥包及钻具“粘钻”风险;井壁易出现缩径和流散。

基于水敏性地层成分的特点,其对钻进泥浆性能需求如下[4-13]:(1)低滤失量,减少井壁的吸水量,减缓井壁的水敏性趋势;(2)低密度。泥浆密度过大,泥浆液柱的压强高,泥浆的滤失量就高,易引起井壁粘土的水化分散;(3)良好的流动性,低的泥浆粘度,降低循环液泵压,减少滤失量;合适的“动塑比”,泥浆携、排岩屑能力、钻进效率就高;(4)强抑制性,能增强泥皮的强度、降低泥浆滤失量;抑制粘土坍塌掉块、水化分散的趋势。

水敏性地层钻进需要滤失量小、密度低、流变性好、抑制性强的泥浆。

3 泥浆配制的设计思路

由水敏性地层的成分、水化机理及钻进泥浆性能需求[14-20],选择蒙脱石含量高的膨润土,用烧碱或食碱改性和陈化,制成优质基浆;选取合适、经济的高分子处理剂及阴、阳离子种类和浓度,增强粘土的分散稳定性,降低泥浆的滤失量,抑制地层水化分散趋势,提高泥皮致密性和强度,加强孔壁的稳固性,调节泥浆的动塑比,提升泥浆携排能力。

表4 水敏性地层成分含量岩矿鉴定Table 4 Identification of the rock and mineral contents of water sensitive formation components

采用窒内试验与正交实验极差选择法相结合进行优化,确定最适宜本项目水敏性地层钻探施工的泥浆配方。

3.1 基浆的确定

山东高阳膨润土性能优良稳定,故选其作为基浆材料。资料及实践证明,粘土含量4%的泥浆,其表观粘度低而动塑比高。

3.2 泥浆处理剂的选择确定

无机处理剂:常用的有烧碱(NaOH)和纯碱(Na2CO3)。Na2CO3提 高pH值 的 能 力较 弱,清 除钙、镁离子的效果比NaOH强;生产安全性相对较高。故无机处理剂选用Na2CO3。

有机处理剂:常用的泥浆降失水剂有钠羧甲基纤维素(Na-CMC)、腐殖酸钾(KHm)、聚丙烯腈胺盐(NH4HPAN)等。

KHm是良好的降失水剂、稀释剂和防塌剂。K+能增强粘土中伊利石的聚结稳定性,KHm与粘土颗粒吸附性较强,有加强泥皮强度、降低泥浆滤失量的作用[5-7]。

Na-CMC与粘土颗粒吸附在一起,能使粘土颗粒的水化膜厚度增厚,提高泥浆的切力,增高泥浆的粘度。低粘CMC和中粘CMC一般降失水性能明显,做降失水剂,而高粘CMC增粘效果显著,做增粘剂[5-7]。选择了聚合度为200~600之间、取代度为80%~85%的中粘CMC作为降失水剂。

NH4HPAN中的NH4+能抑制粘土颗粒的水化分散,能加厚粘土的水化膜,降低粘土水化及坍塌趋势,减少泥浆滤失量,是良好的防塌剂和降滤失剂。聚合度为235~376、取代度为60%~70%之间的NH4HPAN较为适用[5-7]。

泥浆中岩屑等固体颗粒危害较大,水解聚丙烯酰胺(HPAM/PHP)吸附基团可将岩屑等有害固体颗粒吸附絮凝沉淀,控制泥浆固体含量。其长分子链吸附于孔壁上,也起到降低地层吸水水化膨胀、稳定孔壁防塌作用[5-7]。分子量为300万~500万、水解度在30%左右、浓度为100 mg/L左右、泥浆pH值在7~9之间时,絮凝作用最好。

3.3 泥浆初步配方的正交试验极差分析

基浆配方为(1 m3基浆):山东高阳膨润土40 kg,Na2CO32 kg。

基浆中按质量比例分别加入KHm、Na-CMC(中粘)、NH4HPAN(分子量235万~376万、水解度60%~70%)、PHP(分子量300万~500万、水解度30%),在室内试验测定泥浆性能的基础上,用正交实验极差选择法对泥浆组方进行优化。

正交试验设计采用4因素3水平正交表。依据文献资料及生产实践经验,列出4种泥浆处理剂的水平值。泥浆处理剂正交试验因素及水平值设定详见表5。

泥浆正交试验测定的粘度、滤失量、泥皮厚度数据见表6。

表5 泥浆处理剂因素及水平值设定Table 5 Factors and level setting of the mud treatment agent

表6 泥浆正交试验测试结果及极差分析Table 6 Orthogonal test results and range analysis of the mud

根据表6极差分析情况,排列出各指标下每个因素的试验指标为:漏斗粘度(%):BADC;滤失量(%):BACD;泥皮厚度(mm):BCAD。

依据各指标下试验结果,确定各因素的最优水平组合为:漏斗粘度(%):B1A3D1C1;滤失量(%):B3A1C3D2;泥皮厚度(mm):B3C3A3D1。

由于漏斗粘度、滤失量、泥皮厚度3个指标确认的最优水平组合结果并不一致,我们再根据KHm、Na-CMC、NH4HPAN、PHP 4个因素影响的3个指标的主次顺序,结合水敏性地层对泥浆性能具体需求,确定出最优结果。

B(Na-CMC)是主要因素指标,对滤失量、泥皮厚度的影响大小排第一位,取B3;对漏斗粘度的影响也排第一位,取B1。取值B3与取值B1相比,漏斗粘度升高了18.33%,对泥浆性能不利;滤失量减少了27%,泥皮厚度减少了33%,对泥浆性能有利。水敏性地层的泥浆设计,滤失量是关键,故我们取B3。

A(KHm)也是主要因素,对漏斗粘度、滤失量的影响排第二位,对泥皮厚度的影响排第三位。优先考虑第二位的影响。考虑漏斗粘度的影响取A3,滤失量的影响取A1,对比A3与A1的试验值,漏斗粘度减少8%,滤失量减少23.33%,泥皮厚度减少4%。综合考虑,A3更优。

C(NH4HPAN)对漏斗粘度的影响排在第四位,是次要因素,对滤失量的影响排在第三位,为C3,对泥皮厚度的影响排在第二位,也是C3。所以我们取C3。

D(PHP)对漏斗粘度的影响排在第三位,为D1,对滤失量的影响排第四位,为D2,次要因素;对泥皮厚度的影响排第四位,为D1,也为次要因素。经过统计表6试验值,D2比D1在漏斗粘度升高1%,滤失量降低4%,泥皮厚度升高9%。针对水敏性地层,滤失量是关键因素,D2提升漏斗粘度的幅度也较小,综合考虑,取D2较为合适。

最佳护壁堵漏材料组合为A3B3C3D2。还原各组分添加量为:KHm 3%,Na-CMC(聚合度200~600、取 代 度80%~85%的 中 粘)0.4%,NH4HPAN(聚合度235~376、取代度60~70%)1.5%,PHP(分子量300万~500万时,水解度30%左右)100 mg/L。

最终确定泥浆配方为(1 m3泥浆):山东高阳膨润 土40 kg,Na2CO32 kg,KHm 3%,Na-CMC 0.4%,NH4HPAN 1.5%,PHP 100 mg/L。

该配方不在正交试验组合配方之内。按该比例配制泥浆,室内测试该新配方泥浆性能指标见表7。

表7 新配方泥浆性能指标Table 7 Performance index of the new formula mud

4 生产实践效果

地热井从500 m井深起始,采用新配方泥浆钻进。比对500 m井深前后泥浆的性能、井内状况、钻探效率等情况如下:

(1)新配方泥浆的密度降低了4.6%,漏斗粘度降低了46.7%,降低了循环液液柱的静压强和泵压压强;新配方泥浆增加了泥皮的致密性,大幅降低了泥浆内有害固体含量,泥浆滤失量大大降低。

(2)使用新配方泥浆后,钻进顺利,纯钻进时间增多,井内事故未再发生,钻进辅助时间大幅降低,钻速提升明显。

(3)井孔状况得到极大改善,未再出现缩径、粘钻、卡钻等险情。

(4)牙轮钻头未再出现偏磨、泥包等不正常状况。

新泥浆使用前后钻探情况、生产效率、泥浆漏失量情况对比见表8。

实践证明,我们选取的泥浆材料是合适的,正交试验极差分析法确定的配方比例是准确的,新配方泥浆完全适应本项目水敏性地层钻探施工需求,效果良好。

5 结语

(1)水敏性地层钻探,对泥浆性能有特殊需求。泥浆性能不适宜时,循环液会出现粘度增高、滤失量增大、有害固体含量过多,钻孔缩径、孔壁坍塌,钻速低下、钻头偏磨及泥包、钻杆“粘钻”等不正常情况。

(2)本项目水敏性地层的主要成分以高岭石、伊利石、蒙脱石为主,厚度较大,地层吸水后坍塌掉块、水化流散情况较为严重。配制泥浆从降低泥浆滤失量、抑制粘土水化分散剥落掉块趋势、加强孔壁稳固性等需求出发,配制滤失量小、密度低、抑制性强、流变性好的泥浆。

表8 新配方泥浆使用前后钻进施工情况及浆液漏失量对比Table 8 Comparison of drilling results and mud leakage before and after using the new formula mud

(3)钻探施工效果不理想时,应及时调整泥浆配方。针对本项目地层条件,推荐泥浆配方为(1 m3泥浆):山东高阳膨润土40 kg;Na2CO32 kg;KHm 3%;Na-CMC(聚合度200~600、取代度80%~85%的中粘)0.4%;NH4HPAN(聚合度235~376、取代度60%~70%)1.5%;PHP(分子量300万~500万时,水解度30%左右)100 mg/L。

(4)正交试验极差分析法应用于泥浆处理剂浓度的确定,具有室内配制试验次数减少、确定浓度准确的优势,是一种简便、经济、科学、快速和准确的方法。

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