深层水泥搅拌桩在密实砂层中施工工艺探索应用
2021-11-24刘铁
刘铁
株洲高科房地产开发有限公司 湖南株洲 412007
1 工程地质条件
项目位置原地面高程▽42.0m-43.0m,地下水位线▽41.5m,地下水丰富,场地自上而下分布有表层耕植土、细中砂、淤泥、中粗砂(夹杂卵石)、砂质粘土和全~弱风化混合花岗岩。沉淀池基础均置于细中砂上,下卧淤泥软土层,且在地震基本烈度为VII条件下可能产生液化,地基工程地质条件较差[1]。
2 施工工艺
2.1 一次试桩
试桩设备选用桩机型号:PH-5D型喷粉桩机(单机电机功率45kW)、高压旋喷机。水泥采用中材牌42.5R普通硅酸盐水泥。试桩施工参数按照设计图纸要求实行:单桩水泥用量80kg/m,搅拌桩均应穿透中细砂层、淤泥层、中粗砂层,桩端持力层为全风化混合花岗岩或强风化混合花岗岩,桩径为600mm,水灰比为0.45-0.5,搅拌头提升速度800mm/min。试桩桩号分别为B37、F78、K11,现场钻孔均达到桩端持力层后,搅拌桩机原位搅拌30s后提升,在提升至3.5m-5.5m高度时,均出现钻头被卡住无法钻动,并出现钻头脱落现象,桩机工作阻力很大,电流表数值已超最大量程150A,电机冒烟严重,并发出烧焦异味[2]。
2.2 试桩失败原因分析
经比对地勘图纸、桩机型号及机械性能、施工过程中桩机作业工况,现场分析原因查明:①砂层密实度高;②桩机机械功率不足导致钻进及提升困难;③桩机钻头叶片设置不合理是影响试桩失败的主要原因。
2.3 工艺改进
(1)针对“桩机机械功率不足导致钻进及提升困难”问题
功率不足是导致钻进及提升困难的主要原因,所以首选更换更大功率施工机械。经市场调查,PH—5F型喷粉桩机的单机电机功率55kW,比PH—5D型喷粉桩机的电机功率45kW有较大提升;同时桩机电流表最大值由150A提高至200A,总功率由75kW提升至92kW。经综合比选,决定更换成PH—5F型喷粉桩机进行二次试桩。
(2)针对“桩机钻头叶片设置不合理”的问题由于砂层密实,为使土体充分切割,决定钻头增加一对叶片。
(3)针对“砂层密实度高”的问题。根据试桩情况发现,桩机钻头发生变形,钻头磨损严重,主要原因是钻头在密实砂层中受阻力较大。各参建方经现场研究讨论,同时设计方经设计重新验算,最终建议采用变更桩径,即桩径由D600mm变更为D500mm,以减小钻头磨损。
2.4 二次试桩
二次试桩设备及工艺参数选择,桩机更换为PH-5F型深层搅拌桩机(单机电机功率55kW)、桩机钻头由两叶片改造成四叶片钻头、桩径D500mm。
更换PH-5F型深层搅拌桩机后,二次试桩共施工156m,每根桩完成时间平均为60min,桩机钻头提升速度≤800mm/min,施工中能顺利钻进及提升,桩机电机无异常情况,搅拌成桩效果明显。
桩机钻头改造增加叶片后,钻进过程经砂层地质时阻力较大,现场实时记录数据显示,桩机下钻工作时平均电流值为95A,提升工作时平均电流值为130A,电流突变次数较多;但施工中土体可充分切割,钻杆能顺利提升,浆孔未堵喷,喷浆得以均匀搅拌[3]。
通过变更桩径,即桩径由600mm减小为500mm后,桩机钻头在钻进过程中所受阻力减小、损耗降低,土体得以充分搅拌,节约了施工时间。
经过机型改选、改造钻头、变更桩径等一系列方案优化后,二次试桩施工顺利,实现预期目标,为正式进行桩基施工提供可靠数据和技术支持。
3 施工质量检验
3.1 开挖目测
成桩7d后,采用浅部开挖桩头,目测成桩的搅拌均匀性,量测成桩直径,检测量为总桩数的5%。本工程共检测45根,桩径符合设计及规范要求,目测成桩搅拌均匀。
3.2 桩身完整性检测
本工程采用反射波法检测桩身完整性,共检测55根桩,实测波速平均值3803m/s,标准差118m/s,离散系数3%,其中最小波速3790m/s,最大波速3820m/s。所测桩身全部完整,全部Ⅰ类桩,占所测桩数的100%[4]。
3.3 复合地基荷载试验
设计单桩承载力150kPa。竣工验收时应采用复合地基荷载试验,应在桩身满足试验荷载条件下进行,宜在成桩28d后进行,检测数量为总桩数的0.5%-1%。本工程复合地基静载试验共检测7根,均满足单桩复合地基承载力特征值150kPa的设计要求[5]。
4 结语
这个项目的应用表明,当水泥搅拌桩需要穿透各种土壤地质层的致密砂层(与石子混合)和粉砂土,有必要控制施工过程参数,包括施工机械和工具的选择,设计桩直径的选择和选择钻头类型。