重载积放式输送系统改造
2021-11-23张景贵邓建华
张景贵 邓建华
中车株洲电力机车有限公司 湖南株洲 412001
中车株洲电力机车有限构架涂装生产线于2015年投入使用,适用于各型号机车、城轨车辆构架、摇枕等部件的清洗、喷漆、流平、烘干、打磨等作业,生产节拍70min/架,设计年产能3400架。该生产线呈“U”形布局,占地面积2200㎡,含控制室2套,输送系统1套,作业室体10间,液压升降平台2套,涵盖构架清洗、构架抛丸、构架上线、清理预涂屏蔽、喷漆、烘烤、交验等15个工序台位。
1 存在问题
构架涂装生产线为国内第一条重载(载重量达到9T)积放式输送系统,没有相关成熟技术可以借鉴,存在设计缺陷,且长期超负荷运行,导致输送系统故障频繁。主要有以下几点问题:
1.1 输送控制系统存在缺陷
(1)电气控制系统经常出现信息丢失现象,导致系统经常停机,无法正常运行。
(2)输送系统无过载保护功能,链条出现卡滞、干涉等现象时,系统无法停止运行,导致链条或轨道拉断[1]。
1.2 承载小车结构设计存在问题
(1)承载小车只有两个轮组,四个轮子承载,单个车轮轮压过大,摩擦阻力大,导致轮子磨损严重,小车运行不稳定。
(2)承载小车轮组为非标设计,制造精度低,强度不足,导致输送系统运行不稳定。
1.3 输送系统链条、轨道材质缺陷
输送系统链条、轨道材质硬度不足,不适应长时间运行的工况,出现轨道拉伤及链条变形问题。
1.4 停止器存在设计缺陷,无法稳定运行
停止器为四连杆机构,没有导向装置,且为现场制作,精度差,经常与承载小车碰撞,导致输送链条卡死。
1.5 构架上下件装置存在设计缺陷
构架上下件装置采用剪叉升降结构,行程长,设置在地坑内,且无导向装置,运行不稳定,维修难度大。
1.6 积放链条各部件都为现场焊接安装,维修耗时长,难度大
涂装场所为易燃易爆场所,动火作业需要办理作业审批手续后方可实施,导致维修及时性较差。并且每次动火作业耗时长,导致故障维修时间长。
2 改造方案
2.1 优化机械、电气控制系统,具备过载保护功能
(1)传动机构具备机械及电气过载保护功能,当输送小车卡死或其他情况无法运转时,传动机构自动停止运行,防止链条、轨道因过载断裂。
(2)更换信号系统传感器,新传感器具备防尘、防漆雾、耐高温性能,且每个工位设置双感应器,两个信号同时感应10s后,控制系统才执行下一个动作。
2.2 优化小车结构,采用标准配置
(1)改变原承载小车2个小车组的结构形式,采用4车组结构,共计16个轮子承载,降低轮压,确保承载小车运行平稳。
(2)小车组采用整体模锻件,升降爪采用标准铸钢件。小车组强度好、精度高;滚轮采用整体轴承,滚轮转动灵活;滚轮踏面硬度≥40HRC,并带有外伸式润滑油嘴。
2.3 提升链条及轨道材质硬度
(1)链条采用X-678型标准链条,选用45Mn2以上材质制作,轨道采用10#工字钢,材料选用16Mn钢材,提升链条及轨道的材质硬度、刚度。
(2)轨道按照10T承载设计,安装后轨道承载面水平精度控制在±3mm/m。
2.4 采用新式停止器,改变原传动机构及安装方式
(1)改四连杆机构为气缸伸缩机构,增加导轨及导向轮,加大结构强度,保证整个机构运行可靠;
(2)停止器除底座焊接外,其他部件采用耐高温螺栓连接,并做防松标识,具备足够强度,保证在工件多次运行撞击下,整体结构不发生形变[2]。
2.5 结合产品特点,设计新型电动平车
(1)根据现场实际情况,设计制作带升降功能的蓄电池电动平车,升降装置承载12T,升降高度大于1米,实现上、下件功能。
(2)原升降平台地坑用商用混凝土回填,并铺设P43钢轨。
2.6 优化部件结构,实现部件无焊接安装
(1)输送系统轨道、停止器、感应器、链条等部件全部采用螺栓连接,出现故障后不需要动火作业即可拆装,提升维修响应的及时性。
(2)输送系统部件采用标准部件,各部件安装采用螺栓连接。部件出现故障后,可以进行整体更换,降低现场故障维修时间[3-7]。
3 改造效果
通过此次维修改造,解决了重载输送系统存在的设计缺陷,消除了系统存在的安全隐患。改造完成后,输送系统故障率明显下降,故障次数从改造前的月均60次下降至月均2次,故障率下降96.67%。系统运行稳定,整体性能显著改善,控制系统自动化水平大幅提升。