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烧结余热锅炉蒸汽产量低原因分析及处理措施

2021-11-22马章波

科技信息·学术版 2021年17期
关键词:烟道余热烟气

马章波

西昌钢钒公司建有2台360m2烧结机,烧结机出来的烧结矿进入环冷机冷却后输送给高炉,在环冷机内的烧结矿与烟气进行热交换,产生高温热风,烟气通过管道输送到余热炉,加热水产生蒸汽,实现余热回收。在运行中,出现余热炉的产汽量达不到设计值,余热资源回收效率较低。

一、烧结余热锅炉系统运行现状

1、1#烧结余热锅炉运行情况

一段烟气温度在370~410℃(90%时间运行在400℃附近),二段烟气温度在280~320℃(90%时间运行在310℃附近),其排烟温度为135~145℃,循环风机转速≦600 r/min,锅炉产汽量25~35t/h。

2、2#烧结余热锅炉运行情况

一段烟气温度在340~380℃(90%时间运行在370℃附近),二段烟气温度在300~340℃(90%时间运行在320℃附近),其排烟温度为145~155℃,循环风机转速≦700 r/min,锅炉产汽量30~45t/h。

3、环冷机的运行情况

1#环冷机上矿温度420~430℃,下矿温度80~110℃,矿产量500t/h。2#環冷机上矿温度420~430℃,下矿温度40~60℃,矿产量500t/h。其运行的冷风机为2#、3#、4#。

二、烧结余热锅炉产汽量低原因分析

1、循环风机轴承振动导致风机转速低,影响锅炉产汽量。

1)1#余热炉循环风机运行转速能在850r/min以上运行,能满足运行需要。

2014年12月15日15:30在现场就循环风机的轴承振动进行实测,转速在780转情况下的振动值:

2)2#余热炉循环风机运行转速只能在750r/min以下运行(基础振动,导致轴承振动),影响产量。

2014年12月30日10:30在现场就循环风机的轴承振动进行实测,转速在734转情况下的振动值:

从上表来看非驱动端轴承、基础的水平振动较大,且二者很接近,存在共振的危险,一旦振动频率一致将会造成共振,威胁设备安全运行。

3)风机振动的另一个影响因素为叶轮磨损

循环风机叶片中间是中空的,当叶片磨损穿孔,会造成灰集积在叶轮里,正常运行时积灰的概率相当,不会产生动不平衡,当设备停运各部位的灰掉出来的数量不一致,导致动不平衡,所以每次运行停下再启动,设备就振动。烟气中含灰量是循环风机叶轮磨损的重要原因。

2、环冷机与烟罩密封面泄漏风及烟道热损失导致热量回收降低,影响余热锅炉产汽量。

1)1#环冷机与烟罩密封面泄漏及1#余热炉烟道热损失分析

1段烟道(有2根烟道)、2段烟道从环冷机出口到余热炉进口烟气阀门之间的烟道没有保温(烟罩高2米,宽3.4米,长为16米,烟道高9米,直径3米),余热炉进口烟气阀门到余热炉之间烟道局部保温脱落。环冷机与烟罩密封面泄漏点有16处,每处长1.5米,宽0.03米,泄漏量最大部位在最高温处长6米,高0.06米。

2014年12月24日10:20在现场就环冷机烟罩及烟道的散热情况进行实测(表面温度),具体情况见下图:

根据经验来讲,内壁温度比外壁温度高30~50℃,据此对烟气温度做修正(此处按50℃计算,焓的单位KJ/m3,温度的单位℃),按排烟温度147℃,烟气的焓值,各部位的温度做散热计算,环冷风机烟罩及烟气管道未保温将导致单位体积烟气损失热量67.3KJ/m3,损失率达13.76%。从设计数值余热锅炉的烟气量为880000 Nm3/h,在正常运行时风机的转速在830转,其风量应在600000 Nm3/h左右,由此计算损失的热量为600000*67.3=40.28GJ。

2)2#环冷机与烟罩密封面泄漏及2#余热炉烟道热损失分析

1段烟道(有2根烟道)、2段烟道从环冷机出口到余热炉进口烟气阀门之间的烟道没有保温(烟罩高2米,宽3.4米,长为16米,烟道高9米,直径3米),余热炉进口烟气阀门到余热炉之间烟道局部保温脱落。环冷机与烟罩密封面泄漏点有16处,每处长1.5米,宽0.03米,泄漏量最大部位在最高温处长6米,高0.1米。

2014年12月24日11:30在现场就环冷机烟罩及烟道的散热情况进行实测(表面温度),具体情况见下图:

根据经验来讲,内壁温度比外壁温度高30~50℃,据此对烟气温度做修正(此处按50℃计算,焓的单位KJ/m3,温度的单位℃),按排烟温度147℃,烟气的焓值,各部位的温度做散热计算,环冷风机烟罩及烟气管道未保温将导致单位体积烟气损失热量64.9KJ/m3,损失率达20.17%。从设计数值余热锅炉的烟气量为880000 Nm3/h,在正常运行时风机的转速在750转,其风量应在500000 Nm3/h左右,由此计算损失的热量为500000*64.9=32.45GJ。

3、除氧器的排汽损失导致余热炉省煤器进水温度低,影响余热锅炉产汽量低。

除氧器设计压力为0.098MPa,设计温度200℃,最高工作压力0.08 MPa,最高工作温度为105℃,其试验压力为0.15 MPa。在运行中当除氧器压力达0.08MPa(饱和温度为113.97℃)时安全阀起跳,回座压力为0.03 MPa(饱和温度为103.18℃),目前因1#余热炉除氧调节阀坏,导致除氧器安全阀经常起跳,除氧器压力波动较大,除氧器运行平均温度只有90℃,引起锅炉省煤器进水温度偏低,导致锅炉省煤器出口水温度只有140~150℃,对1#余热炉的负荷有一定的影响。

4、2#余热锅炉汽包与过热器出口间阻力较大,影响锅炉产汽量

2#余热锅炉汽包与过热器出口间阻力较大,达到0.4MPa以上,导致当外网压力运行带1.0 MPa以上时,锅炉汽包压力将会升高到汽包安全阀的起跳压力,为避免安全阀起跳,岗位人员采取降低风机转速、减负荷措施,导致锅炉产汽量降低。

三、改进措施

1、技术改进方面

1)对烟道、烟罩进行保温,对环冷机与烟罩接合面的密封进行处理,提高其密封性,降低漏风损失。

2)对2#余热炉循环风机基础加固,提高基础的抗振动性,避免出现共振。

3)开展循环风机长寿化技术研究,对风机叶轮重新选型,提高其抗磨性。

4)择机对除氧器汽室喷淋装置进行检查,确保除氧加热功能完好。

2、运行管控方面

1)增加除尘器及其输灰系统的排灰次数,保持灰仓低位运行。

2)与炼铁进行协调,开展烧结环冷机运行参数研究,调整环冷机冷风机的送风量,优化环冷机出料温度控制,提高进入余热锅炉的一、二段烟气温度。

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