顺槽巷道地坪快速施工技术探析
2021-11-22王建辉王树明
王 磊,王建辉,王树明
(陕西彬长文家坡矿业有限公司,陕西 彬州 713500)
0 引言
文家坡矿井首采盘区41盘区巷道埋深约750 m,由于受相邻火石咀煤矿采空区及小灵台背斜构造影响,矿压较大,底鼓严重,并且采面回风顺槽受采动影响,矿压显现更加明显,巷道底鼓极为严重,底鼓破坏后混凝土地坪极难处理,严重影响井下的安全生产及巷道使用。为了解决混凝土地坪底鼓破坏后难处理的问题,文家坡煤矿经过优化设计取消了顺槽巷道混凝土地坪,根据井下实际情况先后采取了灰土结石地坪、钢板地坪,均取得了较好的使用效果和经济效益。
1 工程概况
陕西彬长文家坡矿业公司矿井井田面积79.69 km2,井田资源量7.29亿t,设计可采储量3.47亿t,核定生产能力400万t/a,服务年限61.2 a,属于弱冲击地压矿井。采煤工作面采用两巷布置,即回风顺槽、运输顺槽,其中回风顺槽靠近采空区,回风顺槽设计地坪为混凝土地坪,用于工作面安装及日常运输车辆通行。
2 灰土结石地坪
灰土结石地坪又称三合土地坪,是利用黄土、石子、生石灰经过一定比例混合加水碾压成型的一种地坪,其特点是施工简单、快捷、费用低廉,但缺点是遇水会失去强度。
文家坡煤矿4103、4104工作面回风顺槽顶板淋水及底板出水点较少,现场条件适合使用灰土结石地坪。但文家坡煤矿支架和支架搬运车总重量达78 t,灰土结石地坪强度是否满足安装运输要求,安装结束后地坪是否还能维持使用成为摆在面前的技术难题。为此文家坡煤矿认真研究、积极论证,一是通过改变黄土、石子、生石灰三者的配合比,提高现场碾压次数以提高灰土结石地坪承载强度;二是针对巷道底板渗水区段采取施工混凝土地坪的方式进行过渡;三是针对巷道顶板淋水区段采取斜挂导水棚方式进行集水引流;四是针对水管跑冒滴漏现象采取定期巡查的方式加以消除;五是针对个别区段灰土结石地坪遇水湿滑现象,采取铺撒生石灰加米石的方式进行水分吸收和增大摩擦力;六是为防止后期使用过程中巷道积水对地坪的破坏,施工过程中,将地坪铺设成左高右低、高差100 mm,以便巷道水及时流到低处的水沟内;七是巡查时发现地坪出现干裂现象,及时洒水进行养护。经过充分论证及地面碾压试验后,先后在4103、4104工作面施工了灰土结石地坪,灰土结石地坪厚度200 mm。
2.1 施工工艺
灰土结石地坪配合比(干密度)为石灰∶黄土∶石子=10∶49∶40,材料选用:①石灰——选用石灰等级为Ⅲ级的生石灰,现场制成新鲜的消石灰;②粗骨料——石子选用粒径为10~30 mm碎石,含泥量≤2%;③黄土——当地黄土,含水率13%~17%,颗粒≤5 mm,有机物含量不大于5%。按照配合比采用WBC400水稳拌合机地面拌和后,用无轨胶轮车运输至施工地点。
灰土结石地坪施工前将浮渣清理干净,并用22 t压路机对巷道底板进行碾压。巷道水沟侧留设宽300 mm不铺设灰土结石,铺设形成斜面作为巷道水沟。
灰土结石地坪施工:灰土结石地坪分2层进行,第1层灰土结石由人工配合五零挖掘机摊铺灰土结石混合料,虚铺厚度200 mm、压实,第1层灰土结石施工完成超过100 m后立即施工第2层灰土结石,虚铺厚度150 mm、压实;在施工第2层前,先在已完成的第1层灰土结石表面人工均匀撒一层10~30 mm碎石并用6 t压路机静压一遍,以增强2层之间的粘结强度。
碾压工艺:用6 t双钢轮压路机先静压2遍,再振动碾压2遍;然后用22 t压路机静压至无明显轮迹为止。碾压顺序先两边后中间、轮迹重合不得小于1/3。
2.2 地坪日常维护
为了保持灰土结石地坪的持久使用,有效保证工作面回采期间行人、行车安全通畅,需要加强日常维护。
防护:主要防范管路跑冒滴漏、导水棚损坏漏水、局部底板渗水。要求每班巡视回顺巷道,发现以上问题及时汇报并进行处理,并将地坪上积水用扫帚扫除,以防浸泡损坏。
养护:正常情况下,灰土结石地坪每天要进行一次轻微洒水以保持湿度防止干裂损坏(地面使用),但鉴于井下特别是回风顺槽巷道空气湿度较大,正常情况下空气湿度能够满足灰土结石地坪水分需要,无需另行洒水。但发现地坪出现干裂现象,还需洒水进行养护。要求每天巡视回顺巷道,发现地坪出现干裂迹象及时轻微洒水,以地坪不积水为原则。
修护:灰土结石地坪出现以下几种形式破坏时,可采用下述方法进行修护。①遇水表皮湿滑——用生石灰和米石以1∶2的比例充分搅拌混合进行铺撒,厚度不超过3 mm即可。②遇水深度泥化——用铁锹彻底剥除粘泥,然后铺垫混凝土混合干料,踩平踩实即可。③边缘长度塌陷——巷道边缘地坪因底层浸水软化,再遇车轮碾压出现塌陷且距离较长时,可采取铺垫灰土结石、混凝土混合干料等措施处理即可。④巷道底鼓开裂——巷道中间出现底鼓影响行车安全时,可将中间鼓包削平,再向开裂缝隙中灌入水泥灰,防止来水浸入破坏地坪。
2.3 效果分析
灰土结石地坪在文家坡煤矿已施工2个工作面,即4103、4104工作面,其中4103工作面已回采并回撤完毕、4104工作面正在回采中。灰土结石地坪与混凝土地坪施工情况及费用对比分析见表1。
表1 灰土结石地坪与混凝土地坪对比
根据使用经验:施工2 500 m灰土结石地坪,一般用时20~25 d,最快施工速度达200 m/d;工作面支架安装完毕,灰土结石地坪仅出现不足5 mm车痕,除此之外,无其他形式破坏,地坪基本完好无损,使用效果远远超出预期,后期按照措施维护,能保证正常通车。
3 钢板地坪
文家坡煤矿4105备采工作面顺槽顶板淋水、底板出水较多,不适合施工灰土结石地坪;并且巷道局部底鼓严重地段平均底鼓50~100 mm/d,如施工混凝土地坪,一是巷道底鼓后混凝土地坪破除困难,二是混凝土地坪施工太慢,影响采面正常接续。
为确保接续工作面按期顺利安装,同时解决地坪底鼓破坏后难处理的问题,对标学习山东能源新巨龙能源有限公司钢板地坪使用经验,并对钢板地坪井下使用条件及安全可靠性进行研究论证,决定对4105工作面地坪进行优化,取消混凝土地坪,改为铺设施工速度更快的钢板地坪,局部积水区段施工混凝土地坪。
3.1 施工工艺
钢板地坪使用规格为2 m×1 m花纹钢板拼接而成,钢板长边沿巷道横向铺设2块,横向钢板间距200 mm(铺设后用煤矸石填平),钢板短边沿巷道铺设、通过销子进行无缝连接。钢板距煤墙400 mm(铺设后用煤矸石填平)、距煤柱侧700 mm(留有水沟等)。
钢板制作:钢板地坪钢板采用10号工字钢焊接作骨架,上敷花纹钢板,钢板表面设防滑条,采用焊接工艺,钢板规格为2 m×1 m,单块重量约325 kg,框架底座的前后侧设有销耳,采用规格为φ28 mm×100 mm的圆钢销连接。具体加工形式如下:①单面覆盖厚度10 mm、长度2 m、宽度1 m的花纹钢板,材质为Q235。②框架选用10号工字钢,形成长度2 m、宽度1 m的框架,框架中平均分布横向2组、纵向5组,相同工字钢间距采用对称分布。③钢板前后分别焊接厚度为20 mm的耳子,耳子为插接后穿销子连接件,耳子上开φ32 mm的孔,用于插销子固定,其中长边的钢板需伸出1 600 mm×32 mm(长×宽)的护板,作用于搭接钢板时减小钢板间的接缝。④钢板覆盖面上斜向“V”型焊防滑条,采用φ10 mm的钢筋,钢筋底部与覆盖面焊接,要求接触面全部焊接,防滑条与钢板长边夹角45°。⑤钢板之间连接必须使用φ28 mm×100 mm的圆销两侧加垫圈,两侧插φ4 mm的开口销固定。
钢板地坪铺设:①巷道修整——铺设钢板前使用挖机、风镐或手镐破除底板鼓包并将凹坑垫平,将破除的煤矸及时运走,平整路面,顺平巷道底板,确保巷道高度符合设计要求。②水沟处理——巷道平整路面的同时对煤柱侧水沟进行二次开挖清理,保证水沟底板成一张坡。③铺设钢板采用边下放、边铺设,由巷口开始由外向里逐步铺设,钢板直接铺设在底板上,必须保证车辆运行过程中无晃动现象,出现局部晃动时使用沙石料进行填平校正。④钢板铺设完成后,确保前后铺设钢板路面平齐,对出现不齐、不平处使用移溜器或干料回填等方法进行调平调齐,钢板铺完后行车时,钢板不能有晃动及碰撞声音。⑤钢板在有坡度底板上铺设时,必须每隔30 m打设一组地锚,地锚必须采用螺纹锚杆固定,锚杆外露不得超过钢板上平面。
3.2 钢板地坪日常管理
采面超前压力影响回顺超前200 m范围,待4105工作面设备安装完成,回顺超前单体施工前,对回顺超前200 m范围所铺设的钢板进行拆除回收。工作面推釆期间,每天8点班对钢板进行回收,最后一块钢板距超前200 m单体外端不超过10 m,回收时将连接销一并穿到钢板上带齐卡销,不得遗失。回收的钢板在地面进行除锈刷漆处理,并统一存放。工作面回采期间,安排专人对所铺设钢板进行巡视,局部底鼓导致钢板倾斜时立即安排人员拆掉连接销,对底板进行起底处理后,重新铺设钢板、安装连接销。
日常维护标准如下:①不得出现钢板下沉、异响、晃动现象。②前后钢板必须使用销轴、插销连接固定牢固。③左右钢板中缝宽度一致。横向及纵向相邻钢板高低错差小于20 mm。④钢板质量完好,无弯曲变形、防滑条无开焊现象。⑤更换铺设钢板要先以一侧为主,再插接另一侧,钢板之间连接必须使用φ28 mm×100 mm的圆销两侧加垫圈,两侧插φ4 mm的开口销固定。⑥当巷道底鼓导致钢板横向坡度大于6°时,安排专人对底鼓段起底、维护,底板整平到位后进行铺设钢板。⑦若路面低洼处不能得到及时有效处理,钢板长期使用于低洼不平路面,经胶轮车长期碾压导致钢板变形,钢板沿长边变形尺寸大于100 mm,必须及时对钢板进行更换。
3.3 效果分析
文家坡煤矿4105接续工作面钢板地坪已铺设完毕,铺设2 500 m钢板地坪用时20 d,最快施工速度达200 m/d。
钢板地坪第1次投资较大,且需要提前半年加工制作钢板,每块钢板地坪费用为3 950元,每米钢板地坪费用为7 900元,但后期钢板地坪能回收复用,升井修复后再铺设到下一个采面,预计可以服务10个采面地坪,服务10个工作面后平均成本为790元/m,可以极大地节约成本费用。钢板地坪与混凝土地坪施工情况及费用对比分析见表2。
表2 钢板地坪与混凝土地坪对比
4 结论
文家坡矿井通过对现场条件的对比及分析,先后对顺槽巷道采取灰土结石地坪、钢板地坪,实现了顺槽巷道地坪的快速施工,确保了备采工作面的正常安装,同时也节省了生产成本,巷道底鼓破坏后也易于起底施工,取得了较好的使用效果及经济效益,对同等条件顺槽巷道地坪快速施工有一定借鉴意义。