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自动深孔钻孔设备的改造

2021-11-17杭州萧山技师学院冯启荣

电子世界 2021年20期
关键词:行程开关原理图原位

杭州萧山技师学院 冯启荣

浙江杭州新月灯具厂有一台老旧的自动深孔钻孔设备无法正常使用,厂家委托我对这台设备进行技术改造,对设备改造提出以下技术要求:

(1)首先恢复设备的所有功能。

(2)在对设备进行恢复功能过程,改造升级后的设备要把完整的电气原理图提交给厂家。

(3)改造升级的费用要尽可能的少,要充分利用原来电气控制柜内的电气元件,为了增加功能,可以增加部分元器件。改造后系统和原先的设备相比较,保护功能只能多不能少。

(4)目前是生产的旺季,改造升级设备所用时间要短。

接受这个改造升级任务后,首先我来到新月灯具厂找到企业和我对接的负责人,并让他带我到这台设备旁边,与此同时让他通知一下操作这台设备的技术人员也来到现场。首先我对这台设备的整体情况进行观察,发现它的机械部分状态都还不错,符合再次使用的技术要求。另外设备采用的是继电控制方式,控制电气控制柜内的大部分电气元器件由于使用时间比较长,大部分元器件都已经有破损,现场环境也不太好,灰尘也比较多,导线上面的标注都看不清楚。我咨询了一下操作这台设备的技术员,这台设备的相关技术资料有没有,给我的答复是所有的纸质资料都没有。鉴于以上情况,想让这台设备恢复所有的功能,并适当增加部分功能只能采取对其控制系统进行改造升级,就是利用控制器PLC取代原来的控制部分。相当于控制柜重新制作一个,万幸的是,操作这台设备的技术员对这台设备的动作比较熟悉,动作流程也比较清楚。这台自动深孔钻孔设备一共控制三台电动机,第一台是转盘控制电动机,它是长时间单向转动的,通过转盘控制电动机的转动实现到指定位置的钻孔,再和机械机构相配合实现在第一种半径范围内规则钻孔;第二台电动机是移动电机也是长时间单向转动的,通过它的转动移动到第二种半径范围内钻孔;第三台电动机原来采用是绕线式三速电动机,利用它实现对钻头速度的控制。这几台电动机动作过程如下,深孔钻孔设备启动以后,看转盘电动机是不是在原位,移动电动机是不在原位,二台电动机都在原位开始钻孔,要是不在原位,首先要让这二台电动机转动起来,直到回到原点为止。转盘电动机在原位,移动电动机也在原位开始钻孔,碰到行程开关SQ5,以低速300转/min的速度钻孔;碰到行程开关SQ6,以中速900转/min钻孔;碰到行程开关SQ7,以1200转/min高速钻孔,再钻孔2s,钻孔动作完成;钻头返回碰到行程开关SQ5,再运行1s,钻头退回结束。钻头退回后,转盘电机开始转动,碰到转盘工作位行程开关SQ2,转盘电动机停止转动,重复钻孔动作,一直到再次碰到转盘电动机原点控制开关,到此为止,第一种半径范围内规则钻孔动作完成。移动电动机开始动作移动到下下一个工作半径范围内规则钻孔,重复上面的动作,直到第二种半径范围内规则钻孔动作完成。通过操作技术人员的介绍,我大体上了解了这台设备的整个工作过程。

由于这台设备大部分电气元器件使用时间比较长,有破损,利用这一次改造的机会全部进行更换。控制转盘电动机接触器和热继电器各一个;控制移动电动机接触器和热继电器各一个;原来控制开关、位置控制开关和降压变压器都无明显的损坏,仍然继续使用。对原来使用的绕线式三速电动机变成变频电动机,利用变频器来控制它的速度。最终形成的电气原理图如图1所示。

图1 自动深孔钻孔设备电气原理图

按照图1完成设备的接线,根据技术人员描述的设备的工作流程,加上我对这台设备理解,最终形成以下的动作过程。按下启动按钮,设备开始运行,首先判断转盘电动机和移动电动机是不是在原位,不在原位,按下启动按钮这二台电动机开始回原位,只有这二台电动机全部在原位,且转盘电动机和移动电动机都处于停止状态,旋转电动机才能带钻头进行钻孔操作。碰到正向限速开关SQ5,电动机以一个较低的速度300转/min的速度钻孔,由于原来绕线式电动机变成了变频电动机,低速时变频器控制速度的参数设对应的频率为10HZ;碰到行程开关SQ6,以中速900转/min钻孔,变频器控制速度的参数设对应的频率为30HZ;碰到行程开关SQ7,以1200转/min高速钻孔,变频器控制速度的参数设对应的频率为40HZ;通过程序来控制PLC的输出,再由PLC的输出去控制变频器,从而实现正向的低速、中速、高速钻孔,高速钻孔2s后,钻孔动作完成,变频电动机反向以40HZ速度快速返回,碰到行程开关SQ5,再过1s钻孔返回动作完成。此时转盘电动机开始转动,去下一个钻孔位置,碰到SQ2,转盘电动机停止转动,变频电动机开始工作,再次执行钻孔操作,重复以上动作,直到转盘电动机再次碰到SQ1,则第一个工作半径内所有的深孔都已经加工好了,移动电动机开始移动到碰到SQ4,此时到了第二个工作半径区域内钻孔,重复以上动作,开始钻孔直到再次碰到SQ1,则第二个工作半径内所有的深孔都已经加工好了。整个加工工作完成,等准备完成后,再次按下启动按钮重新开始自动钻孔。当设备出现了问题时,按下停止按钮SB2,或者设备有过载,则所有电动机自动停止运行。

由于篇幅的关系,对应的控制程序就不提供。将符合设计思路的控制程序下载到PLC后,让企业的技术人员过来操作,直到设备的动作完全符合他的要求为止,到此设备所有的功能已经恢复;改造后的电气原理图如1所示,也提交给了企业操作技术人员;整个改造升级过程中,我在原来电气控制柜当中,更换了二个交流接触器,二个热继电器,一个仿三菱PLC带调速功能模块,一个变频电动机,其他的东西仍然在使用,对整个控制电气柜的改变也不是很大,设备原先各种保护都存在,且在程序当中增加自动回原位功能和设备过载自动停机功能;整个改造完成用了二个工作日,用时也比较短。经过一段时间的试运行,设备比较稳定,符合设计要求。

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