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瑞丽江水电站LCU组网方式优化

2021-11-15张显兵

水电站机电技术 2021年10期
关键词:同轴电缆子站以太网

张显兵,张 捷

(北京中水科水电科技开发有限公司,北京 100038)

瑞丽江水电站位于缅甸境内,离中国瑞丽口岸直线距离60 km,装机6台,单机容量100 MW。电站按照一厂两站接线设计,即在电气上分为两座电站,电站以220 kV(230 kV)/66 kV二级升高电压分别向中缅送电。该电站在生产管理上采取一室两控的管理方式,即缅方人员和中方人员共同在中控室接收各自国家调度的指令,控制各自的机组。

1 优化前的状况

瑞丽江水电站监控系统现地部分采用分布式结构设计,每一套LCU都是一个独立的控制设备单元,对相应设备进行单独的数据采集和控制。全厂现地部分主要包括:

6套机组LCU,1套开关站LCU,1套坝区LCU,1套公用LCU,1套电能计量LCU。除电能计量LCU之外,其它所有LCU均由可编程控制器组成。

现地层的PLC采用S908 RIO总线方式,物理介质为同轴电缆;厂站层与现地层之间的数据通信采用光纤作为通信介质,该模式采用双网采集、控制方式,保证了在任何一条链路出现问题的情况下,另外一条链路可以正常采集、控制现地LCU的数据;电能计量LCU负责采集电站的电量,并通过通信方式将电度量上送到远方计算机监控系统;现地触摸屏与CPU之间通过ModBus总线通信,并可以保证在主、备用CPU发生切换的情况下,触摸屏仍然可以采集到相应数据。具体结构如图1所示。

图1 S908总线网络拓扑图

经过长周期运行,S908 RIO通信的弊端日益显露。多次随机出现单个子站全部信号复归的现象,以及主站模块报ErrorA 或者ErrorB,产生此类故障的原因,主要如下。

(1)同轴电缆连接附件较多,因而故障点较多。S908 RIO总线涉及到的设备有总线主站模块、总线子站模块、主站分支器、子站分离器、同轴电缆及终端电阻,每个元件都是理论上的故障点,每次出现故障,都需要逐一排除排查。

(2)同轴电缆与分支器/分离器接头的地方松动或长时间氧化而接触不实,分支器/分离器质量不好或受到损伤或老化导致通信性能下降。S908 RIO总线长期在振动、粉尘的环境下运行,设备之间的连接由于长时间的振动及粉尘,容易出现接触不良,氧化等问题。

(3)同轴电缆的反射特性,导致连接的同轴电缆长度至少为2.2 m[1]。同轴电缆的最小长度限制,导致盘内布线拥挤,盘柜之间同轴电缆的布线难以规范,布线的不规范容易造成同轴电缆接触不良。

(4)外界强电磁干扰、制作和安装工艺不合格产生型号衰减。,同轴电缆且对弯曲半径要求较高,而同轴电缆都是手工制作,这对同轴电缆的制作、安装要求很高,加之电磁干扰的运行环境,导致S908总线在通信时发生迟滞。

2 优化方法

2.1 优化原则

监控系统LCU按“总体设计、分步实施”方案进行,无扰接入的要求。LCU组网方式优化需满足以下基本要求:

(1)系统配置和设备的选型符合技术发展特点,硬件、软件采用成熟、可靠、标准化、模块化、结构化的产品,又要适应功能的增加和系统规模的扩展。

LCU设备需采用冗余工作方式设计。主、备用CPU热备冗余设计可以在主用CPU发生故障的同时,将备用CPU升格为主用CPU,同时,由于主用CPU在运行的过程中会将控制数据实时传送到备用CPU,所以,在发生主、备用CPU切换的时候,不会出现任何扰动现象影响外围设备的运行;系统采用冗余数据的采集、控制结构,每套CPU都可以通过A、B两套I/O数据网对远程I/O实施采集和控制,任何一套网络出现问题的情况下,CPU都会自动从另外一套网络上获得远程I/O信息数据,从而保证了数据采集与控制的可靠性;

(2)实时性好,响应速度快,抗干扰能力强,可靠性高,适用电厂的现场环境,易于维护。

LCU设备需要有对I/O模块的故障诊断功能并支持对I/O模块的热插拔。需支持所有I/O模块的质量状态,当某一块模块出现问题的时候,可以采集到该模块的故障信息,某些模块甚至可以采集到模块中每个通道的故障信息,程序会自动判断模块及通道的质量状态,在某个模块或某个通道出现问题的时候,程序会闭锁与该模块或通道相关的控制输出,不会影响LCU的正常运行及对外部设备的正常控制;当模块出现故障的时候,运行人员可以在带电的情况下更换I/O模块,不会影响机组的正常运行。

(3)最大限度的利用现有硬件设备,小范围改动。最大限度的压缩改动的范围,以减低升级成本、缩短升级的周期。

(4)分步实施过程中,未优化和已优化LCU需并列运行。优化方案需充分考虑升级过程中,已升级和未完成升级的LCU同时运行时的对监控系统的影响,保障两者能够同时稳定运行。

2.2 优化内容

结合现场LCU的实际情况,决定采用QEIO网络替换S908 RIO总线的方法[2],实现LCU组网方式的优化。更换S908总线主站模块140CRP93200为QERO 网络主站模块140CRP31200;更换S908总线子站模块140CRA93200为QERO 网络子站模块140CRA31200;更换新版本的CPU模块140CPU67160。具体结构如图2所示。

图2 QEIO总线网络拓扑图

具体实施步骤如下:

(1)连接PLC控制器,备份CPU程序,并检查确认传输至其它系统的相关数据是否需要强制设定。

(2)断 开PLC供 电 电 源,拆 除PLC模 件140CPU67160、140CRP93200、140CRA93200,拆除分离器、分支器、终端电阻、同轴电缆等附件。

(3)安 装140CRP31200模 块、140CRA31200模块,以及新版本的140CPU67160模块,安装QEIO电缆。

(4)更改软件配置。修改CPU、CRP、CRA的配置,修改相应诊断程序及健康系统状态字,重新大编译LCU程序。

(5)合上PLC供电电源,download新程序,测试信号的上传下送。

3 优化的成果

此次LCU组网方式优化,有以下成果:

(1)工业以太网发展迅猛,QEIO代表未来的发展趋势,保障了技术的先进性。目前,各主流控制器的工业总线,都逐渐支持工业以太网,为将来各设备间的互联互通,创造了便利条件。QEIO将逐步替代S908、Profibus等现场总线,成为统一的现场总线。

(2)改动范围小,风险小,周期短。现场升级的设备较少,控制柜的布置不需要做改动,除了拆除S908总线,安装以太网连接电缆,其他信号电缆均不需要重新敷设。控制器也没有变化,只是提高了OS版本,以支持QEIO模块。硬件方面的改的极小,大大缩短了升级的周期,在电厂小修的间隙,即可以完成升级工作。

(3)最大限度的保留了原有设备,节省成本。升级为QEIO组网,原有的信号采集模件如开关量输入模块、开关量输出模块、中断量模块、模量量输入模块、温度量输入模块都可以保留,继续使用,大大减轻了升级的成本。

(4)子站通信吞吐量大大增加,改善CPU与I/O子站的通信速率,同时方便以后I/O子站的拓展。S908的典型速率是1.544M,QEIO通信速率为理论100M,提高74.77倍。由于通信速率的提高,每一个远程子站的通信容量也大幅提高:S908的组网方式,每一个远程子站通信上限值是输入输出各64字;而对于QEIO模式,这一上限值为400字,通信能力提高6.25倍。因此,QEIO组网方式可以根据需要配置IO模块,而不必考虑通信上限的限制。也就是说,QEIO在子站的模块组网方面更加灵活,对于子站模块的拓展,提供了足够的支撑。

(5)网络介质由同轴电缆改为以太网,布线简单、诊断更加方便,减少维护工作量。以太网成本低,盘柜内或者盘柜间,安装都很方便。使用的都是标准的工业以太网线,可以方便扩充为光纤方式,可以大大延长通信距离,接口稳定,日常维护的工作量小。

4 结语

对水电站LCU而言,稳定可靠,易于维护是衡量其安全性能的重要指标之一,随着工业以太网通信的快速发展,QEIO网络必将逐步替代S908 RIO。本文中所述的优化方法,为同类型水电站进行LCU升级优化提供了重要参考。

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