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平地机WA4280湿式桥托架的试制

2021-10-21赵小冬

三悦文摘·教育学刊 2021年37期
关键词:粗糙度

赵小冬

摘要:本文主要讲述了平地机WA4280湿式驱动桥托架,在森精机柔性加工单元试制的过程,及试制过程中遇到的一些问题和解决方法。通过对工装的改进,减少了装夹次数;通过修改程序、加工顺序、调整刀具刀片,解决了加工凸台、震纹及表面粗糙度不良问题;通过使用宏程序,实现坐标系的自动转换并提高了加工效率和产品质量。

关键词:工装夹具;粗糙度;同轴度;镗孔振动

一、设备选择

平地机WA4280湿式驱动桥,是最新的平地机驱动桥,然而托架作为平地机驱动桥中的关键零部件,负责整机的动力传递,具有非常重要的作用。托架的主要加工处是Ф140N7、Ф140H8、Ф145、2-Ф150K7、Ф176.212N7的孔和铣M155*2的螺纹,平面的粗糙度、平面度、平面与孔的垂直度、孔与孔的同轴度和位置度要求都比较高,所以设备的选择很重要,而森精机柔性加工单元是工作台、主轴都可旋转的加工中心,加工精度高,并且可以最大程度的减少装夹次数,集中加工工序。因此决定,本品在森精机柔性加工单元上进行试制。

二、加工试制过程中遇到的问题

(一)工装问题

为了尽可能减少重复装夹所产生的误差,工装应考虑能够将工件水平放置并最大程度完成加工工序,所以考虑工装应为弯板形式。以一面二销定位,并辅以压板压紧(图1),后面采用可调支撑(图2)。角向定位销选择采用可活动、带有螺纹拆卸的定位销,以防止装卸工件时发生碰撞,导致变形损坏,同时也可减小劳动强度,方便拆装工件。

1.修工装定位圈直径:工装定位圆尺寸为Ф510mm,外协厂家已经加工至Ф508mm,留量以便我们把工装安装在机床上精加工。将工装清理干净,并用M16螺栓牢靠的固定在工作台表面,转进机床内,用探针(图3)找到定位圈中心。经测量,定位圈原始尺寸为Ф508mm,最终要求为Ф510(0/+0.05)mm。所以,先试加工至Ф509.8mm。编程、加工完毕、测量后发现,尺寸为Ф509.52mm,小于理论值,并且加工面粗糙有震纹。分析发现,工装定位圈硬度比较高,然而刀具为高速钢刀具,产生让刀现象,并容易产生振动,且圆弧插补使用的是G03为逆铣,不利于获得较好的表面粗糙度。经换为硬质合金铣刀,采用G02顺铣,最终加工至Ф510.030mm,并获得较好加工表面,符合工艺要求,

2.修工装定位圈表面:使用探针测量,发现定位圈平面度相差0.2mm,使用Ф100硬质合金面铣刀,反复修正,至表面平整光滑。

3.加工2处Ф16F7销孔:采用钻、扩、铰的工艺,加工完成此销孔。

装夹工件时发现工件定位面与工装定位面不贴合,用塞尺测量有0.6mm间隙,发现工装定位圈修整过后,倒角很小,经测量小于1×45°,而Ф510g6圆与平面有R1.5圆弧过度。经过计算,发现定位圈倒角与R1.5圆弧发生干涉,导致定位偏差。倒角应大于1.2×45°,因此重新修整定位圆倒角至2.5×45°,重新装夹工件,完成后用塞尺检测保证贴合良好。又发现角向定位的定位销,在压板压紧后,不能旋转移动,说明定位销受力,导致工件也受力、变形或位移。原来外协厂家加工的定位销为长圆柱销,不易于工件拆卸,应将圆柱销修整成为菱形销,修整时遵循原则,应保证使用时,菱形销的长轴垂直于圆销的中心连线,重新装夹,此时定位销可以自由旋转。

(二)加工顺序不合理及解决办法

当首件工件试制完成后发现,Ф140N7孔底平面出现一圈台阶,测量孔端面到孔底深度,不符合图纸要求。经过思考分析后发现,加工顺序有误。

错误的加工顺序:

1.粗铣Ф140N7孔端面及孔底平面

2.精铣Ф140N7孔端面及孔底平面

3.孔口倒角

4.半精镗Ф140N7孔

5.精镗Ф140N7、Ф140H8孔

按照这种加工順序,在精铣孔底平面时,实际加工的直径是小于等于毛坯孔的直径,而后面进行半精镗镗刀刀片的切削端,并非是一条直线,加之由于对刀的误差、切削时的让刀等,导致实际加工深度小于理论编程深度,所以造成了这种现象。

正确的加工顺序:

1.粗铣Ф140N7孔端面及孔底平面

2.半精镗Ф140N7孔

3.孔口倒角

4.精铣Ф140N7孔端面及孔底平面

5.精镗Ф140N7、Ф140H8孔

按照这种顺序,精铣孔底平面的实际加工直径与孔直径重合,而精镗孔刀尖具又有清根作用,符合要求。

(三)镗孔震动、表面粗糙度不好及解决办法

在加工过程中发现,2-Ф150K7(+0.013/-0.033)和Ф176.212N7(-0.014/-0.060)孔在镗孔时有较大的震动,精镗完成后表面粗糙度不良有震纹(要求Ra1.6um),表面粗糙度不良会影响耐磨性、配合的稳定性、疲劳强度、耐腐蚀性、密封性、接触刚度、测量精度等方面。从而影响整机的使用寿命和性能,所以必须解决。影响表面粗糙度的原因应从以下几个方面考虑:刀具方面、切削参数、热量变化。

1.刀具方面

因为工装及工作台的影响,在镗孔时需选用刀杆长度较长的镗刀,所用刀杆是一节节接起来的,所以刀杆的刚性和减震性不好。经商讨,采用一体式带有减震杆的刀杆。当时的刀片采用也不适合加工镗孔,所采用的刀片刀尖圆弧为0.4mm,而刀尖圆弧越小、工件切削残留面积也就越大。由此我们将原本的精镗单元和刀片换为新的精镗单元和刀尖圆弧为0.8mm的刀片。

2.切削参数的影响

在镗孔过程中,切削三要素的影响不容小觑。切削三要素对表面粗糙度的影响:切削深度>进给量>切削速度,所以,首先调整半精镗镗刀尺寸,但由于刀具过长,导致刀具刚性降低,所以应适度降低线速度,对应的就是主轴转速降低,以减小刀具的变形和自激振动,在通过逐渐降低主轴速度为S134时,发现效果最佳,得出进给量F14。而Ф150K7轴承孔,是由托架本体(QT450-10)与轴承座(QT400-18)组合而成,性能有所不同,由于刀具条件不变,适当的减小切削参数,以减小切削时刀具受力变化时导致的表面质量不好。同样将精加工余量由Ф0.5mm改至Ф0.3mm,将原本S220,F22改为S140,F14.

3.切削热量

影响切削热量的主要因素有切削参数、刀具几何参数、工件材料和切屑液。加工中所产生的热量,大部分传递给铁屑,其次是工件,再次是刀具,由此可见,我们要解决的就是工件与刀具的热变形导致的表面粗糙度不良,工艺方面,我们将工序集中化,采用先粗后精的顺序,将粗加工与精加工时间间隔拉长,使得工件、刀具充分冷却,使刀具与工件之间更多产生的是剪切作用,而不是挤压作用。

三、工件坐标系90度换算

在编制程序时,我们将Ф140H8孔的中心定位G54零点,加工完成后,工作台旋转90°,加工Ф150H6孔,将其中心定为G56零点。G54的零点由我们在工件加工之前,通过找工装定位圈的中心和端面确定。那G56的零点如何确定呢?靠傳统的用刀具或探针去触碰工件和工装找中心的方法?因为工装干涉、探针有效距离短,所以是不能实现的,那么就只能依靠图纸给定的尺寸,结合机床的回转中心去进行计算,得到所需的工件坐标系零点。然而就卧式加工中心而言,当一个点到工作台回转中心的位置为X1,Y1,Z1时,将工作台旋转90°后,得这一点的坐标为X2,Y2,Z2,由于点到工作台回转中心的距离没有变化,那么这时X1=Z2,Y1=Y2,Z1=X2(图4)。由此,我们可以将工件坐标系原点,同理转化。从图5可以看出,从主轴端面到工作台回转中心的距离AE是固定的(本设备为Z-1080),从主轴端面到Ф140H8孔端面的距离AB也是已知的(G54坐标系Z轴机械坐标值+刀具长度),那么,BE=AE-AB,而B到D的距离已知,所以DE=BD-BE.工作台旋转之后(图6),D1E1=DE距离不变,则可得到G56坐标系的X轴机械坐标值为X轴回转中心坐标(X-525)减去DE。图16中,点D到AE线段的垂直距离,可以通过G54的X轴机械坐标(负值)减去X轴回转中心坐标减去图纸尺寸,然后取绝对值得到,旋转工作台后(图6),则可以得到G56坐标系的Z轴机械坐标值为Z轴回转中心坐标加上D到AE线段的垂直距离。而工件的Y坐标始终不变。由此,G56坐标系的X、Y、Z、B的机械坐标值全部得到。同理可以计算出其他坐标系坐标值。而工作中,这样计算比较繁琐,所以我们利用宏程序自动计算。

四、结语

本文讲述了试制平地机湿式驱动桥托架的整个过程,从工装的修正到加工顺序的优化,从刀具的更换到切削要素的改进,到切削液的选择,然后通过宏程序去简化坐标换算,完成了产品的试制。文中对工件的定位方式,对工件、工装的加工方法,对刀具的选择、改动,对坐标系的转换、计算,对问题的分析,也适用于其他类似零件,具有一定的参考价值。本文提到的方式方法,在其他类型零件的加工中,需结合具体情况,具体分析,灵活运用,才是重中之重。

参考文献:

[1]衡芳芳.平地机驱动桥与平衡箱支承结构的改进[J].工程机械与维修,2014,08(8):130-130.

[2]林为元.电机后端盖装夹工装:,CN209256775U[P].2019.

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