永磁同步变频电动滚筒在主煤流系统带式输送机上的应用
2021-10-20尹梦哲
尹梦哲
(河南永锦能源有限公司云盖山煤矿二矿,河南 禹州 452570)
1 传统滚筒驱动系统应用现状
在所使用的传统带式输送系统中,滚筒驱动装置涉及滚筒、减速器、异步电机。内置电动滚筒能够在滚筒中安装减速器以及异步电动机,其具有良好的封闭性,可将其用于潮湿环境和井下粉尘环境中。但内置电动滚筒输出功率较大,存在散热大等问题,无论采用风冷或自然冷方式散热,其效果均不明显,因此会使电机绕组温度较高,出现过热故障问题。对于该问题一般采取大马拉小车的方式。此外,减速机结构相对复杂,成本高,无论在设备投产初期或后期设备运行维护中,其需要花费的成本和工作量是比较大的,会从一定程度上提升煤矿生产企业的运营成本,提高员工工作强度。带式输送机其滚筒需要按照最大负荷进行设计,但正常运行条件下设备很少能够达到额定负载,在处于轻载或空载条件下,但设备运行功率为30%额定功率,其运行不符合国家节能减排相关要求。
图1 风冷电动滚筒
图2 自然冷电动滚筒
2 永磁同步电动滚筒运行原理及优势
为有效改善传统带式输送机在运行中存在的问题,减少设备运行中的能耗,很多煤矿生产企业目前推出了新的产品和技术,即永磁直驱系统。它能够对带式输送机进行直驱改造,是由变频控制器与永磁同步电动滚筒构成的。从其系统运行原理来看,相对感应电动机来说,该设备基本不存在转子电阻损耗。因此,该设备的总损耗相比传统带式输送机有显著降低,并且减少风扇等设备的损耗,相对应同规格感应电动机来说,其功率能够提升10%。除此之外,在额定负载达25%~120%条件下,在运行永磁同步电动机时,由于其具有良好的运行效率和较高功率因数,因此在空载或轻载条件下节能效果相对明显。比如驱动系统其主要采用的控制系统型号为PLC,可将其作为上位机,具体涉及模拟量输出和模拟量输入,即给定电机速度和电机轴承绕组温度等,其所采集的信息能够通过485通信系统将其传递至显示屏中,变频器能够利用电机轴承的编码器进行速度信息快速采集,同时采用闭环矢量控制模式,能够稳定运行电机并使其快速达到稳定转速,进而有效保护电机过欠压,过载,短路等相关问题。根据皮带机机尾滚筒运行要求和永磁同步电动机的性能优势,将原有异步电动机进行优化,改进经过减速机驱动,将其优化为外转子低转速同步电机连接驱动模式,相对原有的系统来说经过优化改进之后,主煤流系统其驱动方式能够省略减速箱等相关传动装置的设置,并且用永磁同步电机来代替异步电机,即可满足代式输送要求,进一步满足高扭矩和低转速的传统需求。对于主煤流驱动系统来说其具备特点如下:第一,具有良好的系统运行效率;第二,具有良好的系统调节性能和控制性能;第三,能够有效减少系统的内部元部键,以减少后续系统维护量以及停运时间;第四,安装相对便捷;第五,具有较高的系统运行可靠性,能够延长系统使用寿命;第六,可缩短系统的起停时间,减小起停电流和配电电容量;第七,能够有效设定和调节系统的运行模式及启动模式,以满足不同运行条件和启动条件相关要求。除此之外,采用该主流煤流驱动系统能够缩短在井下电动滚筒轴向长度,进一步能够用于一些空间狭小的井下位置中,相对含减速箱的感应电动机来说,整体电机重量有所减轻,钻井内可镶嵌转子励磁是通过永磁材料为其提供的,即由电网吸收粒子电流较小。基于此,相比相同转速异步电机来说,该永磁电机具有较高的功率因数,从一定程度上来看,其系统在运行时所需电源容量和变频器容量较小,相比相同转速同步电机能够有效减少转子励磁调节器和华还,且无励磁损耗。
比如某煤矿将原有带式输送机驱动装置进行拆除,具体涉及联轴节,减速机,异步电动机和胶带滚筒,在原有位置可适当增加垫片部件,重新进行尺寸调整和优化安装,即可改造永磁同步电动滚筒。同时,将配套的变频柜安装在滚筒附近,整体改造流程相对简单,经过改造之后的永磁同步电动滚筒可优化原有的减速机,联轴节,异步电动机将其整合为驱动组,减少空间设计,能够有效简化原有驱动系统的连接方式,具有较大节能优势和经济价值。如下图3所示为经改造后的驱动系统结构示意图。
图3 经改造后的驱动系统结构示意图
经过改造之后,该系统额定电流和额定电压分别为37 A和380 V,额定功率大小为16.7 Hz,运行效率达92%,功率因数为0.98,该设备成本为7万元。变频器采用矢量控制的方式,其成本为1.5万元。安装设备后在室温条件下用500 vm欧姆表进行电机绝缘电阻的测量。在具体测量中,相间电阻和对地电阻分别为500 MΩ,在设备运行时,变频柜中的各个连接线和仪表源部件可实现正常运行。设备在处于负载运行时,经2 h运行后,该设备的输出电压,噪声,振动,转速等指标可满足设备运行相关要求。在处于负载运行过程中,变频器给定频率达到16 Hz,滚筒转速为50 r/min,基本能够实现煤矿企业带式输送机材料运输需求。对比改造前后带式输送机,在负载运行过程中的输出电流可以发现,经过改造之后,其负载过程中输出电流可降低至14 A,电流降低率达30%,所改造的永磁同步电动机驱动系统进行简化设计,省略减速机等设备的安装,每年能够帮助煤矿企业节约减速机,联轴节等设备维护费用达1万元。
3 永磁同步电动滚筒在主煤流系统中的应用价值分析
对于永磁同步电动滚筒来说,可将其用于不同类型主煤流系统的带式输送机尾中,从国内应用情况来看,可以说该系统为国内首创,相比传统的驱动功能来说,具有较高的运行稳定性,且能够缩小系统停运时间和维护量,需要提升市场竞争力。同时该带式输送机采用的是变频调速的方式,具有良好节能效果。在一些大型煤矿进行推广使用之后,获得了实验数据,可将该设备广泛推广于全国范围,在煤矿行业中具有较大的推广意义。通过对永磁同步变频电动滚筒进行节能效果分析,该系统能够简化传统带式输送机的元部件和机械装置,可进一步提升系统运行的可靠性,稳定性,具有良好的社会经济等综合效益。比如对于日产量达到5000 t的煤矿来说,如果煤矿停产一天需损耗成本达100万元以上,对电动滚筒的驱动系统进行改造后,能够实现维护减少。由于设备维护使煤矿出现停运的时间,尽可能减少煤矿由于停产导致的经济损失,同时该驱动系统在使用过程中维护费用较少,基本能够实现一次投入终身受益的目标。目前,永磁同步变频电动滚筒的带式输送机及驱动装置,运输距离以及输送量功率显著提高,并且更多场合运用了电动滚筒,其运行效率达90%以上,在处于空载或轻载运行时电能为机械能损耗,具有良好的节能效果。
4 总结
总而言之,相比传统驱动系统来说,经改造后的永磁同步变频电动滚筒其驱动系统利用高频率,永磁同步电动滚筒以及变频调速的方式具有良好节能效果。随着目前煤矿资源整合,大、中型煤矿需进行机械化改造,其对于长距离和大功率带式输送机具有较大的需求量,因此整体来看,永磁同步电动滚筒具有良好的市场发展前景。