某大型水电站调速器负荷波动分析及应对策略探讨
2021-10-19李士哲韩冠涛
李士哲,韩冠涛
(雅砻江流域水电开发有限公司锦屏水力发电厂,四川 西昌 615000)
某大型水电站位于四川雅砻江上,以发电为主,兼具蓄能、蓄洪和拦沙作用。是雅砻江中游龙头梯级电站,电站装设6台600 MW混流式水轮发电机组,总装机容量为3 600 MW。
该电站水轮机控制系统采用微机型调速系统。其微机调节器部分采用了贝加莱公司的PCC2005控制器为核心,机械液压部分则选用了BOSCH公司的比例伺服阀作为电液转换单元,GE-5000作为主配压阀,电源、控制模块、传感器、电液转换等全部采用了双冗余配置,且采用了第三方智能切换模块作为仲裁判断,软件部分则采用了专有的改进型并联PID算法。调速器控制系统框图如图1所示。
图1 调速器控制系统框图
1 概 述
调速器转入“发电态”后,处在开度模式,调速器的当前调整目标为导叶开度给定。此时的导叶开度给定=空载开度Ynld+主环YPID+Pgv[1]。其中,空载开度Ynld为预设的定值,其大小和水头自动成一一对应的关系。主环YPID,为频率主环的计算输出;机组并网后,机频和网频同步,其数值和频率给定(发电下,自动为50 Hz)的偏差,若频率波动不大,一般在设定的人工失灵区(频率死区)以内,则在死区之后的频差为0,此时的主环为具有调差bp的负反馈闭环环节,所以输出的YPID为0%[2]。
导叶给定还有一个重要的变量为Pgv(脉冲开度给定),该数值来自监控系统的功率调节模块。监控检测自身的功率反馈和功率给定(功率设定)之间的偏差,在监控功率调节(P调节)投入时,计算该偏差,输出响应的脉冲增加或减少[3]。调速器收到该脉冲后,根据其脉宽(一个脉冲的持续时间)的长短,与之对应形成一个开度累积量,即Trp。
该过程,对调速器而言是一个脉冲式的积分过程,积分公式为Pgv=Pgv±Trp。其中,Trp一般设置范围为1%/s ~5%/s。需要指出的是,调速器为了防止脉冲粘连,Trp的累积只在2 s钟内有效,超过2 s后的脉冲失效。在2 s内,累积的速度和脉冲时间成正比。举例说明,调速器Trp目前一般设置为2%/s,如果脉冲为2 s,则2 s内累积4%,0.5秒累积1%,3 s依然是4%。
由此可见,在开度闭环模式下,如果机组调整功率,调速器此时是监控大功率调节下的一个开度执行环节。只对开度给定负责,不对功率负责。在监控的功率调节下,监控通过脉冲的增加、减少而改变调速器的Pgv,从而改变调速器的导叶给定[4]。调速器通过导叶副环的PI环节,对导叶开度反馈进行控制。从而改变机组有功,机组有功监控采集后,再次和其功率设定比较,如此形成循环有功调节控制[5]。
该模式下,如果网频波动较大,同时机频也波动较大,当频差超过频率死区后,一次调频动作,这时该频差(减去死区后的部分)送入主环PID进行计算,输出YPID发生变化,从而改变导叶给定和导叶开度。当频差在频率死区以内时,一次调频复归。同时,由于调差bp的负反馈作用,主环PID输出也逐渐变为0,因频率变化形成的开度给定偏差消失,恢复到调频动作前的开度给定和导叶开度。
故对于调速器控制系统而言,调速器导叶给定受空载开度Ynld、主环YPID和Pgv影响较大,同时由于调速器控制系统导叶反馈完成大闭环[6],因此,导叶反馈的准确性也会影响到调速器负荷的稳定。
2 调速器负荷异常波动原因分析
2.1 故障现象
2019-07-30T03:12:57 CCS“5号机组调速器A套水头采样故障”、“5号机组调速器B套水头采样故障”、“5号机组调速器A套尾水水位测量故障”、“5号机组调速器B套尾水水位测量故障”、“5号机组有功设定值与实测偏差大于12 MW报警”、“5号机组调速器及其油压装置可用退出”、“5号机组调速器调节器B套总故障”、“5号机组调速器调节器B套功率给定模入故障”、“5号机组调速器调节器A套功率给定模入故障”、“5号机组调速器A套总故障”、“5号机组调速器A套功率给定超差故障”、“5号机组调速器B套功率给定测量故障”、“5号机组调速器B套功率给定超差故障”。5号机组调速器有功由570 MW升至625 MW后下降至525 MW,最后恢复至正常570 MW,A套水头由229 m降至167 m后升至208 m再升至正常229 m,B套水头由229 m降至153 m后升至212 m再升至正常229 m,5号机组导叶开度由72.85%上升至78.53%后下降至66.15%,后恢复正常72.5%;随后将5号机调速器水头切为人工水头,防止再次出现负荷波动。
2.2 数据波形过程分析
03:12:57调速器A套水头由229 m变化到167 m,调速器空载开度随之增大,根据协联曲线,空载开度应增大5.8%,从而使导叶给定增加,导叶开度由72.85%上升至78.53%,机组有功上升至625 MW。当机组有功增大至610 MW时,监控有功调节自动解除闭锁,将机组有功减至552.7 MW,并开始回调,此时调速器计算水头恢复至208 m,调速器空载开度随之减小,导叶给定减小,机组有功进一步减小;在空载开度和监控闭环调节的共同作用下,机组有功减小至521.6 MW后逐步稳定在573.4 MW。调速器开度模式下,有功给定跟随有功反馈,监控测量机组有功最大至到达629.6 MW,考虑采样通道偏移因素,有功给定值可能超过630 MW,满足有功给定越高限报警条件(>630 MW),因此报有功给定故障。有功给定偏差报警条件为A、B套偏差大于30 MW,以A套为例,因B套功率给定值为通讯值,存在延时,加之有功波动变化太快,导致偏差故障报警。有功波动波形曲线见图2。
图2 有功波动波形曲线
2.3 调速器负荷异常波动原因分析
1)水位传感器故障。因4个水位变送器同时发生变化,可排除水位传感器故障原因。
2)测压管路堵塞引起。蜗壳进口水位变送器测压管路堵塞将导致水头下降,但不会报尾水水位测量故障报警,尾水水位变送器测压管路堵塞将导致水头上升,也不会报尾水水位测量故障报警,因此可排除测压管路堵塞原因。
3)供电电源异常。对该变送器进行不带压试验,当供电电源电压降低至7.2 V左右时,变送器输出由4 mA突降至2.5 mA左右,且随供电电源电压降低,变送器输出可进一步减少。对该变送器进行带压试验,当供电电源降低至12 V左右时,变送器输出值呈锯齿波形,采样水头测量值变小。模拟蜗壳进口水位变送器及尾水水位变送器供电电源同时减小,水头测量值变小(蜗壳进口压力、尾水出口压力均变小),由于尾水水位变送器处于低量程工作区域,存在尾水水位变送器越低限报警可能性。
4)测量回路并入电阻。电阻并入测量回路,产生分流作用,导致测量值偏低,甚至低于低限,经现场检查,4个水头测量回路中未发现并入电阻。
5)采样通道异常。因A、B套采样通道分开,2个采样通道同时异常可能性较小。
6)测量回路干扰。查询水头波动时事件简报,无相关事件,需通过故障录波监视进一步分析该因素。
2.4 调速器负荷异常波动检查情况
1)对电源回路进行检查,未发现松动、虚接情况。测量电源电压正常,无波动,无交流分量。
2)对水位传感器电缆进行绝缘检查,无接地及短接现象,使用兆欧表检查电缆芯线两两之间及芯线对地之间绝缘值均为无穷,电缆屏蔽层接地良好。
3)对水位信号采样回路进行检查,未发现松动、虚接、接地情况,并接电阻接触牢固,测量电阻阻值均为250 Ω(±0.5 Ω)。
4)对测压管路进行排气检查,未发现进气现象。
5)检查双重供电模块过程中发现水位信号采样曲线有轻微震荡,水头降低1~2 m,已对B套双重供电模块进行更换。
6)检查0 V公共端短接片与端子不匹配,在拆解0 V短接片过程中发现水头测值有下降现象,水头最大下降值21 m,对采样录波进行分析原因为蜗壳进口水位采样大幅跳变(向下),因水头为30 s平均值,因此水头呈现下降现象,现已对0V短接处增加短接线。
2.5 调速器负荷异常波动预控措施
1)优化调速器水头处理程序,当水头发生大变化时报水头故障并冻结水头值,水头故障时将故障前水头赋给人工水头,并切人工水头。
2)优化调速器控制程序,空载开度仅在开机时起作用,不影响并网状态下导叶给定。优化开限协联曲线,导叶开限能有效限制有功波动幅值。
3 结 语
本文针对某大型电站5号机调速器负荷波动现象,分析了导致该现象的原因,并对该问题进行深入分析和检查,进而制定了相应的预控措施,对同类型的电站分析和处理类似情况可起到一定的参考借鉴作用。