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坚硬顶板下15102回风顺槽围岩控制技术

2021-10-14

山东煤炭科技 2021年9期
关键词:回风顺高强控制技术

杨 勇

(晋能控股煤业集团神农煤矿,山西 高平 048400)

1 概况

锚网索支护技术具有施工速度快、成本低、支护效果好等优点,已广泛应用于我国大中小矿井,甚至某些煤矿实现了百分之百的应用[1-5]。

神农煤业15102回风顺槽位于井田一采区南部,东部为实体煤,北邻15101回采工作面(未初采),西部为矿井3条采区大巷(轨道、胶带、回风),南部为措施井集中回风巷。巷道由15102回风顺槽运输联巷向东延伸掘进(方位角90°),巷道沿15#煤层顶板掘进,采用综掘,工作面标高+740~+785 m,地面标高+1090~ +1170 m。图1为巷道采掘工程平面图。结合附近ZK1钻孔,15#煤位于太原组下部K2灰岩之下,煤厚一般1.90~5.10 m,均厚3.79 m,煤层结构简单,一般含0~1层泥岩夹矸,厚0~0.35 m。煤层直接顶赋存0.8~1.2 m的砂质泥岩;基本顶赋存坚硬的K2灰岩,厚度9.51 m以上,其坚固性系数在15以上;底板主要由深灰色粉砂岩、砂质泥岩、泥岩组成,局部含铝质泥岩及煤层,含丰富黄铁矿结核,厚3.35~10.82 m,均厚7.22 m。根据试验巷道生产地质条件和采掘等设备型号尺寸,设计巷道为矩形断面,掘进宽度为4500 mm,掘进高度为4000 mm。

图1 试验巷道采掘工程平面图

2 坚硬顶板下15102回风顺槽围岩控制技术

2.1 试验巷道围岩控制思路

基于神农煤业15102回风顺槽生产地质条件,提出适用于试验巷道的围岩控制思路,具体如下:

(1)高强度及时主动支护

试验巷道掘出后,巷道围岩由三向约束受力状态转化为双向约束单向自由的受力状态,在围岩表面未施加支护约束时,巷道浅层围岩碎胀破坏严重,甚至诱发深部围岩的变形破坏。为此,应采用高强度的支护材料,采用主动控制技术,及时实现巷道表层围岩的支护约束,形成高强主动控制结构,避免巷道掘进初期出现的围岩大变形现象。

(2)充分发挥坚硬顶板岩层的承载能力

试验巷道基本顶赋存坚硬的K2灰岩岩层,厚度9.51 m以上,其坚固性系数在15以上,其力学性质及承载性能良好。巷道支护时应充分发挥K2灰岩基本顶自身的承载能力,利用形成的高强主动控制结构,促使支护结构与坚硬顶板岩层的协同控制,从而实现坚硬顶板下巷道围岩良好的控制效果。

2.2 试验巷道围岩控制方案

基于神农煤业15102回风顺槽生产地质条件及其围岩控制思路,开发坚硬顶板下15102回风顺槽围岩控制方案。图2为回风顺槽支护断面图,具体支护参数如下:

图2 巷道支护断面图

(1)顶锚杆材料规格与布置方式。采用规格Φ20 mm×2400 mm的高强螺纹钢锚杆,间排距设计为1000 mm×1000 mm,锚固力不小于120 kN,预紧扭矩不小于250 N•m。高强度高预紧力锚杆支护促使围岩形成高强主动支护结构。

(2)帮锚杆材料规格与布置方式。巷道南帮(非回采帮)采用Φ18 mm×2000 mm的高强螺纹钢锚杆,北帮(回采帮)采用Φ20 mm×2000 mm高强玻璃钢锚杆,锚杆间排距1100 mm×1000 mm,其中螺纹钢锚杆锚固力不小于100 kN,预紧扭矩不小于200 N•m,玻璃钢锚杆锚固力不小于40 kN,预紧扭矩不低于70 N•m。

(3)锚杆托板规格。螺纹钢锚杆配套规格为150 mm×150 mm×10 mm的钢制预应力托板,玻璃钢锚杆规格为150 mm×150 mm×10 mm的塑料制预应力托板。

(4)锚杆锚固剂规格。每根锚杆配套K2335、Z2360型锚固剂各一支,可保证将巷道顶板浅部岩层锚固至基本顶。

(5)金属网规格。顶网采用直径为6 mm钢筋焊接而成的盘条网,网格100 mm×100 mm,规格1100 mm×2300 mm;南侧帮(非回采帮)采用12#铁丝编织而成菱形网,北侧帮(回采帮)采用夹筋塑料网,网格大小60 mm×60 mm,网片规格为1100 mm×3800 mm。

(6)锚杆梯子梁规格。顶板及南侧帮(非回采帮)螺纹钢锚杆采用直径Φ12 mm整根钢筋焊接而成的梯子梁成排连接,钢梁上设计锚杆卡栏。

(7)顶锚索材料规格与布置方式。锚索采用Φ17.8 mm×4200 mm的预应力钢绞线,配套规格300 mm×300 mm×20 mm钢制预应力托板,间排距1600 mm×3000 mm,每根锚索均采用端头锚固,每根锚索配套3根锚固剂(1支K2335、2支Z2360),将形成的高强主动支护结构锚固至 K2灰岩岩层,充分发挥围岩自身的承载性能。

3 围岩控制效果分析

将开发的坚硬顶板下15102回风顺槽围岩控制技术应用于现场。现场应用后,每隔50 m布置一个巷道围岩位移观测站,采用十字测试法监测巷道围岩变形。图3为试验巷道掘进5个月(150 d)的围岩变形情况。如图所示,15102回风顺槽掘进初期(60 d),巷道围岩发生了较大的变形。该阶段顶板累计下沉117 mm,移近速度约为1.95 mm/d;底板累计变形135 mm,移近速度约为2.25 mm/d;北帮(回采帮)累计变形99 mm,移近速度约为1.65 mm/d;南帮(非回采帮)累计变形90 mm,移近速度约为1.5 mm/d。之后随掘进时间的推移,巷道形成稳定的支护结构,围岩变形速度明显降低,并在巷道掘进110~120 d后围岩变形趋于稳定。此时顶板累计下沉161 mm,底板累计变形185 mm,北帮(回采帮)累计变形134 mm,南帮(非回采帮)累计变形121 mm。由于底板未进行支护,其变形量最大,南帮支护强度大于北帮,因此南帮变形量小于北帮。整体来说,回风顺槽的变形情况均在可控范围内,同时结合现场实地考察结果,试验巷道服务期间未发生明显的大变形现象,证明了坚硬顶板下15102回风顺槽围岩控制技术和参数的合理性和优越性。

图3 巷道围岩移近曲线

坚硬顶板下15102回风顺槽围岩控制技术实现了神农煤业15102回风顺槽的稳定控制,避免了因巷道变形造成的巷道多次修复工作,节省巷道修复人工费用和材料费用近30万元,避免了因巷道断面尺寸达不到服务要求造成的工作面停产,从而影响矿井高效正常回采,给矿井生产带来了显著的间接经济效益。

4 结论

锚网索为核心的主动支护技术具有施工速度快、成本低、支护效果好等优点,以神农煤业15102回风顺槽顶板赋存坚硬岩层K2灰岩为工程背景,提出了以高强度及时主动支护、充分发挥坚硬顶板岩层的承载能力为核心的试验巷道围岩控制思路。基于此,开发了神农煤业坚硬顶板下15102回风顺槽围岩控制技术。现场应用后,其变形结果显示,由于底板未进行支护,其变形量最大,南帮支护强度大于北帮,因此南帮变形量小于北帮。整体来说,试验巷道服务期间未发生明显的大变形现象,证明了坚硬顶板下15102回风顺槽围岩控制技术及参数的合理性和优越性。

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