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烟气脱硫后处理循环泵腐蚀原因分析及应对措施

2021-10-14张英海

科技创新与应用 2021年28期
关键词:循环泵硫酸铵后处理

张英海,程 刚

(1.中国石油乌鲁木齐石化分公司检维修中心,新疆 乌鲁木齐 830019;2.新疆消防总队,新疆 乌鲁木齐 830000)

1 装置简介

化肥厂锅炉烟气超低排放装置,2019年10月完成建设,是乌石化公司环保“红线项目”。

装置主要包括化肥厂新建的50万Nm3/h锅炉烟气脱硫系统,改造过的原有吸收塔(设计烟气处理量25万Nm3/h)和改造后的脱硫后处理系统。新装置烟气系统实现了原脱硫系统和新脱硫系统一开一备并列布置,从而保证锅炉烟气在任何情况下都能不间断排放。

装置外排烟气达到环境保护部、国家发展和改革委员会、国家能源局2015年12月11日关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发[2015]164号)指标要求,脱硫后烟气中:SO2≤35mg/m3,粉尘≤8mg/m3,氨逃逸浓度≤3mg/m3。脱硫效率达到98.8%以上,总除尘效率达到99.6%以上(从电除尘入口到排放口),年减排SO2约12453t,微尘约11138t(计算标准按烟气排放量50万Nm3/h,每年运行8400h),对控制和消减乌石化公司的二氧化硫和粉尘排放总量有显著的效果。另外,烟气脱硫副产品硫酸铵品质符合电力标准《硫酸铵》(DL/P808-2002)中的合格品要求。

改造后后处理工段采用蒸发结晶工艺来获得硫酸铵成品。浓缩至40%~50%(质量百分比)硫酸铵的循环浆液,通过三台P305A/B/C后处理循环泵分别进入一、二、三效分离器(E301/E302/E303)边加热,边蒸发,部分内部循环,继续在一、二、三效内蒸发浓缩,最终使浆液以过饱和状态进入旋流器,当固含量达到30%以上后进入离心机进行固液分离,分离后的晶体进入流化床干燥,计量打包,即为成品。

一、二、三效加热器的热源是S5蒸汽,三效并列蒸发是减压蒸发,抽真空可方便地降低蒸发器的操作压力和溶液温度。三效并列蒸发后面设置了蒸发冷凝器,冷却循环水通过间接冷凝器把系统的热量带出(见表1)。

表1

后处理循环泵是脱硫装置的关键设备之一,通过循环蒸发达到提纯出料的目的,通过改造三台循环泵和一二三效换热器实现两开一备(见图1)。

图1

2 后处理循环泵性能参数和结构特点

后处理循环泵设计为三台,两开一备,生产厂家为襄樊五二五,型号为HZ350,设计扬程为3m,密封形式为双端面机械密封,叶轮为半开式叶轮,叶轮、蜗壳、轴、轴套、叶轮锁紧螺母等材质为2205双相钢,双端面机械密封材质为316奥氏体不锈钢,冲洗方式为PLAN54,能够有效地减小介质对机械密封的冲刷和腐蚀。

3 后处理循环泵的腐蚀问题

2019年12月后处理循环泵运行两周后出现了严重的腐蚀现象,叶轮叶片腐蚀脱落,长轴套、叶轮锁紧螺母等腐蚀严重,双端面机械密封弹簧、基体已腐蚀破碎。叶轮及锁紧螺母腐蚀情况详见图2、图3。

图2

图3

4 原因分析及减少腐蚀的应对措施

发现问题后,从工艺介质方面进行分析,核对近期浆液pH值偏低控制在下线左右,要求氧化循环槽浆液pH值控制在5.5 ~6.2 之间,氯离子含量从开车运行逐渐增加,已经超过20000mg/L。从设备腐蚀情况分析,主要是酸性和高氯离子环境下的均匀腐蚀,从工艺流程图可以看出,随着一、二、三效换热器提浓后,浆液的酸性会增强,对循环泵的腐蚀性会增强。下面对高氯离子环境的产生原因进行分析,主要有以下几个方面:

(1)煤炭燃烧后灰尘中的氯离子,主要以氯化钙、氯化镁、氯化钾等形式存在;

(2)新水补加中含有的氯离子;

(3)浆液的反复重复使用,造成氯离子的逐渐积累。

根据工艺参数和运行状况分析,从工艺上要提高浆液的pH值,同时还要利于硫酸铵溶液结晶和晶粒长大,提高含固量和颗粒度,降低氯离子含量,减小酸性条件下氯离子腐蚀,同时减小晶粒颗粒度过小对设备过流件的冲刷磨损,主要采取了以下措施:

(1)控制超低脱硫塔液位和浓度,氧化槽浆液的浓度和pH值。通过现场实测和仪表监测两种方法共同控制脱硫塔液位在2.5 m-3.0 m之间,来确保塔内浆液的浓度,用试纸和仪表参数比对的办法控制浆液pH值,当两者偏差较大时提取浆液进行分析,使pH值控制在5.5 -6.2的偏上线值。

(2)提高脱硫塔密度达到1210kg/m3以上时,硫胺罐进液,一、二、三效换热器进蒸汽对浆液进行提浓处理。通过控制浆液浓度来提高出料量,缩短浆液在后处理循环周期,减小浆液对循环泵的冲刷和腐蚀,有利于硫酸铵晶粒的生成和长大,提高出料率。

(3)控制烟气中的含灰量,防止带有大量氯化物的灰尘颗粒,进入吸收塔浆液系统。通过控制烟气温度≥160℃和烟尘含量≦10.0 mg/m3,来减少氯离子的摄入量。(4)减少废浆液的循环,适当增加新水投入量,加大废水排出量,同时控制新水中氯离子含量。

5 结束语

通过调整和控制工艺参数,有效地控制了脱硫后处理循环泵的腐蚀速率,在不进行设备材质升级的情况下能够达到设备运行周期的要求,同时减小后处理其他设备的腐蚀速率。

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