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硫磺制酸装置脱盐水站性能优化实践

2021-10-11黄应文

硫酸工业 2021年6期
关键词:阴离子阳离子硫酸

李 游,黄应文

[威顿(中国)化工有限责任公司,贵州福泉550500 ]

当前硫酸企业正面临着前所未有的生产经营压力,各生产装置需持续改造、优化升级,以适应更高标准的安全、环保及成本管理要求。近年来威顿(中国)化工有限责任公司(以下简称威顿公司)围绕硫磺制酸装置整体性能提升做了很多努力。

脱盐水站是制酸装置蒸汽质量及安全管控的源头,威顿公司脱盐水装置于2003年建成投产,自动化程度低,操作强度大。威顿公司持续对脱盐水装置进行改造,逐步实现装置自动化控制,提升系统运行安全性和经济性。

1 装置概况

原脱盐水制水设备是一期400 kt/a硫酸配套的60 t/h废热锅炉附属装置,随一期硫酸装置从加拿大整体运回。2004年11月,二期400 kt/a硫酸装置建设,新增了无顶压逆流再生阳离子交换器、阴离子交换器、脱盐水箱和配套脱盐水泵及其管道增压泵,脱盐水制水能力提高至235 t/h。

脱盐水站通过改造扩能达到装置产能需求,但整体性能仍显不足,通过废水回用改造、交换床再生管理及手动阀改为自动控制阀等一系列优化提升措施,改造后装置总体运行良好,锅炉、省煤器、透平风机等关键设备运行正常,本质安全及性能得以大幅提升。

2 工艺流程简述

工艺水从机械过滤器上部进入,经砂床过滤后分离出悬浮物、沉淀物后进入双室固定床阳离子交换器。水中的金属阳离子被吸附交换后进入除二氧化碳器,水自上而下流经塑料填料,同空气接触,其中的 CO2被脱吸出来。去除CO2的水进入中间水箱,并由中间水泵送入双室固定床阴离子交换器,水中的阴离子分别与上、下室树脂进行交换,制得的脱盐水再进入混合床离子交换器,将残余的金属和非金属离子交换除去,出混合离子交换器的脱盐水分别送入一、二期脱盐水箱供锅炉使用。

3 脱盐水装置主要控制指标

脱盐水装置主要控制指标见表1。

表1 改造前后装置运行指标

表1 脱盐水主要控制指标

4 脱盐水装置优化措施

4.1 产能提升

一期装置2003年投产,二期硫酸装置于2005年9月投产,原配套一期硫酸脱盐水制水设备为3台UFD型阳离子交换器和3台UFD型阴离子交换器,运行周期短,再生时间长,再生废水酸碱浓度高,废水量及酸碱消耗量大,脱盐水产能为100 t/h,无法满足生产需要。

针对脱盐水装置产能不足的问题主要改进措施有:

1)增加2台混床(阴阳离子交换器),混床出水达到二级脱盐水水质。

2)更换3台UFD型阴离子交换器为2台φ2 200 mm双室浮动床阴离子交换器,上层装填弱阴树脂,下层装填强阴树脂。

3)2套硫酸装置建设低温余热回收(HRS)装置,新增脱盐水用水量63.5 t/h,脱盐水系统配套扩能:新增1台φ2 500 mm机械过滤器,更换3台UFD型阳离子交换器为3台φ2 500 mm双室浮动床阳离子交换器,增加1台φ2 200 mm双室浮动床阴离子交换器。

4)新增1台φ2 200 mm混床和1台中间水泵。

5)将除二氧化碳器由φ1 829 mm 改为φ2 500 mm。

扩能改造后脱盐水制水能力从100 t/h提高到235 t/h。

4.2 酸碱废水综合回收利用

脱盐水装置产生的大量酸碱废水排放增加了园区污水处置成本,污水处理压力越来越大,污水处理站生产能力在生产调度管理中逐步成为重点调度要素之一,一定程度上影响了脱盐水及硫酸装置运行。为减少废水排放,通过反复试验分析、对比数据,将各交换床再生过程中反洗水、初期再生水、后期置换水、正洗水等分阶段回收至循环水回用,将机械过滤器反洗水集中收集后沉淀,清水回收至循环水。分阶段回用过程特别关注循环水pH值、硬度控制,防止循环水填料、换热器结垢情况发生,避免影响装置长周期稳定运行。改造后年节约用水约65 000 m3。

4.3 脱盐水硅含量偏高治理

2003—2008年,蒸汽透平在每次检查时均发现有不同程度结垢,取样分析发现,主要是由脱盐水硅含量控制不稳定造成的。原脱盐水指标主要控制电导率,无法及时发现硅泄漏,泄漏的硅长期积累将会在蒸汽透平叶片上结垢,影响蒸汽透平出力,在反复停车清理结垢过程中,增加了安全风险,产量受损,若在清理中质量把关不严,还会导致开车后蒸汽透平振动加大等情况。

为提高蒸汽品质,提升锅炉水汽系统本质安全水平,综合考虑论证后,在原阴离子床出口脱盐水管道增设硅表,监控硅泄漏量,定期校验,严格按照指标控制硅含量,从源头治理,减少硅含量超标对蒸汽品质的影响。整改后,系统较整改前避免了出现汽机结垢停车检修现象,直接经济效益每年增加至少6万元,水汽系统安全性大幅提升。

4.4 脱盐水pH值偏低治理

装置运行多年来,中压锅炉给水泵最长运行周期为半年,一直存在检修频率高,备件损耗及检修工作量大的问题。拆检发现泵叶轮、轴均有不同程度腐蚀,影响装置安全运行。

混床出水pH偏低的原因及解决措施有:

1)树脂分层不好。由于树脂分层不良,阴阳离子树脂在再生时间断混杂,阳离子树脂在再生时将阴离子树脂污染、磨损、粒径变小、密度降低,阴阳树脂损耗不一,在装填时填充比例未掌握好。需重新按比例装填阴阳离子树脂。

2)阴离子树脂的降解、水解。强碱型阴离子树脂在使用过程中,强碱性基团不断降解,弱碱性基团不断增加,这些弱碱性基团与再生剂接触时,形成盐型弱碱性基团,正洗水pH值升高后弱碱基团会发生水解,并放出酸使pH值偏低[1-2]。需定期检查树脂并适时更新,形成生产管理制度。

3)有机物污染。阴离子树脂被腐殖酸和福里酸等吸附污染,致使树脂交换能力大幅下降,在一定条件下释放出有机酸导致出水pH值偏低,电导率升高。采用 w(NaCl)10%+w(NaOH)2%的碱性混合溶液进行处理,用热水将溶液加热到45 ℃,碱性混合溶液的用量为树脂体积1~3倍,处理流速为3~6 m/h。处理时,开始排出的处理液呈深褐色,当排出液呈淡黄色时,有机物净化处理结束。然后用脱盐水对树脂进行冲洗,再用2倍的再生药剂量对树脂进行再生。

4)再生后树脂混合不良。对再生环节重视程度不足,树脂混合不良,沉积在底部的阳离子树脂在使用初期会缓慢释放出残余硫酸再生液。需加强培训、学习及重视程度,严格管控再生质量,更新操作规程。

5)阀门泄漏。由于系统阀门较多,特别是隔膜阀在操作时由于压差等原因导致阀门过紧,不易判断是否关严,阀门微量泄漏后不易被发现,导致泄漏再生液、进口水直通交换床等。需定期逐一对交换床各阀门进行泄漏检测。

6)出水水质监控管理不严。为避免出现监控管理失效,在混床出口总管增设pH值在线监控,并辅以低浓度氨水调节控制,确保脱盐水pH值严格控制在7~8。

综合设备、工艺各方面分析管控,脱盐水pH值总体稳定,锅炉给水泵运行周期从不足半年大幅提升至一年半以上。

4.5 各交换床阀门自动化水平提升

装置脱盐水站长期采用全手动操作,劳动强度大且失误率高,水及辅助材料消耗大。为提升自动控制水平,装置实施了专项技改,将树脂交换床阀门全部改为远程控制,降低操作强度,及时操作避免物料浪费,降低阀门损坏频率,节省备件费用。

5 改造前后主要指标对比

脱盐水改造前后指标对比见表2。

表2 脱盐水改造前后指标对比

6 结语

威顿公司通过持续的改造、优化,脱盐水装置整体安全、环保、自动化控制水平及经济性不断得到提升,为制酸装置稳定运行打下了坚实基础。

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