山区河流弯曲分汊型浅滩整治技术
2021-10-01李家世何熙谢玉杰四川省交通勘察设计研究院有限公司
李家世 何熙 谢玉杰 四川省交通勘察设计研究院有限公司
1.滩险概况及碍航特性
1.1 滩险概况
干龙子滩位于乐山市犍为县新民镇,距离上游龙溪口枢纽约4km,滩长2700m,滩段上游河势顺直微弯,枯水河宽约300m,滩段下游受两岸山体控制,河势稳定,枯水河宽约200 m,滩段中部河道扩宽,中水河宽约1000m,该滩落差约2.8 m,枯水水面平均比降约1.1‰,最大比降1.5‰。滩中有一江心洲将河道一分为二,江心洲洲面高程在301.0m~307.0m之间,长约1307m;左汊为主汊(凹岸),已建有导流顺坝及下部有格坝,该坝目前坝顶高程约为300.00m,坝田内因采砂形成倒套,左汊枯水河宽约135m,汊内枯水流速在1.7m/s~3.7m/s之间,最小航深1.1m,枯水期上行船舶靠右侧走,下行船舶居中走;右汊为副汊,右汊上口上世纪70年代修筑的1 座锁坝,坝顶高程约在300.7m~301.2m之间,枯水分流比接近1:1。
1.2 水文泥沙
岷江具有典型的山区河流特性,洪枯水位变幅大,流量年内分配不均匀,最高与最低通航水位相差15.9m,实测最大流量34100m3/s,实测最小流量364m3/s。该河段流速大、比降陡,枯期滩险河段流速2m/s~4m/s左右,汛期流速可达6m/s。岷江系沙卵石河床,冲淤变化较为频繁,洲滩发育,汛期宽浅河段水流分散,泥沙沉积落淤。岷江上游瀑布沟、紫坪铺等梯级建成后,枯期流量增加,汛期洪峰流量减小,中水历时增加,悬移质含沙量减小。根据工程河段控制站高场站资料表明,上游紫瀑布沟、坪铺蓄水发电以后,枯期流量900m3/s,汛期平均流量为4000 m3/s,多年平均流量2400 m3/s,最大日均流量达17400m3/s;多年平均含沙量0.299kg/m3,多年汛期(6~9月)平均含沙量0.483kg/m3。
1.3 滩性分析及碍航特性
该滩中段一处心洲将河道分为左右两汊,左汊走弯。左汊一直以来为主通航汊道,且凹岸处修建一座长顺坝,年久失修。右汊口有一座老堵坝,增加枯水期主航槽流量,由于该坝部分水毁、功能减弱,造成目前主航槽通航环境恶化。该滩下行船舶居中,上行船舶依托心滩缓流区上行,至滩口处转向河心。
1.4 航道整治标准
研究河段,航道设计尺度为水深2.4m,航宽60m,弯曲半径500m,通行1000t级船舶。按照兹万科夫公式计算,得到研究河段自航上滩水力指标如表1所示。
表1 1000t级船舶自航上滩水力指标表
2.模型建立与验证工况
采用2017年4月实测地形,对研究河段水流条件采用平面二维水流数值模拟计算。根据干龙子滩水情特点和上游龙溪口电站运行情况,采用枯水、中水、洪水三级流量的沿程水位开展模型验证,验证结果如表2所示,验证结果表明精度符合《水运工程模拟试验技术规范》(JTJ/T231-2021)的要求。
表2 滩段各级流量下水位验证表
3.航道整治方案
3.1 方案介绍
研究河段滩险整治设计方案见图1所示,①在干龙子滩头修复原有堵坝,修复后坝顶高程至设计水位,以封堵支汊,增加枯水期主汊流量,提高航槽水深,②在左凹岸修复原导流顺坝,整治水位取设计水位以上1.5m,以导顺弯道水流、维持凹岸边滩稳定,提高航槽内水流冲刷能力,③沿规划航线水深不足处布置了3处挖槽工程,以浚深航槽,挖槽设计底高程为设计水位下2.8m,④对河道内左侧原深入江心的旧坝进行拆除,拆除至设计水位下2.8m,以改善该处流态、消除水下碍航隐患。
图1 干龙子滩整治工程平面布置图
3.2 设计方案水流条件
工程实施后,设计最小通航流量下,工程前左汊分流比约为69.5%,整治后右汊不过水,滩中下段受右汊锁坝修复后增加左汊分流比影响,水位壅高0.01~0.33 m,水深2.77~7.17m,满足最小航深2.4m的要求。平均比降为0.87‰,较工程前减小约12%,航槽内流速值0.61~1.89m/s。整治流量下,工程前左汊分流比约为48.1%,整治后左汊分流比约为60.5%,左汊分流比较工程前增加约26%,水位壅高0.01~0.60m,平均比降为0.63‰,较工程前减小约24%,航槽内流速值1.26~2.41m/s,最大减小约15%。汛期平均流量下,整治后水位壅高0.06~0.62m,比降在0.16~2.17‰,平均比降为0.59‰,较工程前减小约24%。中洪水期随着流量增加,受水位抬高影响,沿程水位以及航槽内影响逐渐减弱。
评价整治后的效果要关注航道水深、通航水流条件,上滩能力,航槽稳定性。其中航槽稳定性以造床流量下疏浚区流速是推移质起动流速的1.1~1.3倍为判定,结合川江山区河流特点,选取沙莫夫公式计算起动流速。
工程后,干龙子滩左汊分流比增加,航槽归顺,水流平稳,航槽内流态改善明显,断面流速分布较均匀,无不良流态。但洪中枯水流动力轴线摆幅较大,左汊弯道处属于回流区,流速较缓,整治流量下,左汊挖槽区流速不满足推移质临界起动流速,未能起到枯水期冲刷的目的。
3.3 修改方案水流条件
针对锁坝高程对汊道水流影响较大的问题,在原方案基础上,对锁坝高程增加了设计水位上0.5m、1.0m两组比选方案计算。
①坝顶高程为设计水位上0.5m:最小通航流量下,左汊(主汊)分流比为100%,水位较工程前壅高0.27~1.18m,水深满足最小航深2.4m的要求,平均比降为1.24‰,较工程前增加了25.2%,流速在0.51~2.51m/s之间;整治流量下,水位较工程前壅高0.51~1.07m,平均比降为0.97‰,较工程前增加了16.8%,流速在1.10~3.23m/s之间。汛期平均流量下,水位壅高0.52~0.73m,平均比降为0.79‰,较工程前增加约1.3%。中洪水流量工况,水位、流态影响逐渐减弱。从航槽稳定性来看,整治流量下,1号挖槽区流速为2.10m/s,2号挖槽区流速为2.85m/s,3号挖槽区流速为2.72m/s,均达到航槽内推移质临界起动流速的1.1~1.3倍范围,航槽基本稳定。各级流量下船舶均能自航上滩。
②锁坝顶高程为设计水位上1.0m:整治流量下,水位较工程前壅高0.44~1.46m,平均比降为1.13‰,较工程前增加了36.1%,航槽内流速在1.03~3.54m/s之间。从航槽稳定性来看,整治流量下1号挖槽区流速2.20m/s,2号挖槽区流速3.07m/s,3号挖槽区流速3.18m/s,航槽能够保持稳定。整治流量下,船舶不能自航上滩。
3.4 方案比选
设计方案航道尺度以及水流条件基本满足要求,考虑到该段航道为弯道分汊航道,汛期容易形成回淤,且整治流量工况下主汊流速小于推移质临界起动流速,因此挖槽稳定性较差;坝顶高程为设计水位上0.5m方案实施后,主槽水流携沙能力明显增强,造床流量下航槽冲刷能力增大,同时船舶能够自航上滩,无安全隐患。
4.结论
(1)干龙子滩系典型山区性河流弯曲型汊道浅滩,各级流量下水动力轴线并不一致,枯水期水流走弯归槽,动力轴线趋于左汊,随着流量增加水流动力轴线逐渐向右岸摆动,洪水期主流趋直,弯曲汊道处于较缓的回流中,右汊历史上已修建一座锁坝,易将推移质导入左汊,左汊水流冲刷能力不足,通航汊道内易落淤出浅。
(2)弯曲分汊型浅滩治理方法一般采用塞支强干,稳定、改善通航汊道,调整分流比,增强造床流量下航槽冲刷能力。同时应充分考虑各级流量下船舶自航上滩的能力,因此,封汊锁坝高程确定是关键。试验表明本滩右汊锁坝设计顶高程为设计水位以上0.5m时,主汊流速达到推移质临界起动流速的1.1~1.3倍,中枯水期满足船舶自航上滩。