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氧氮氢联测仪系统减压失败故障处理

2021-09-28徐海生王春燕

山西冶金 2021年4期
关键词:载气气路杂物

张 勇,章 发,徐海生,王春燕

(芜湖新兴铸管有限责任公司,安徽 芜湖 241002)

随着芜湖新兴铸管有限责任公司(以下简称公司)转型升级,优特钢的生产占比加大,对钢的纯净度提出更高要求,而在冶炼过程中氧、氮、氢等气体元素不可避免地存在于钢中,它们的存在影响着钢的物理和化学性能,因此准确测定氧、氮、氢的含量对改进炼钢生产工艺,改善钢的性能,提高钢的质量具有重要意义[1]。

公司2007年引进美资力可(LECO)的TCH600氧氮氢联测仪,主要应用于钢中氧、氮、氢含量的同时测定,该仪器主要通过惰性气体氛围熔融,利用红外法检测钢中的氧含量和氢含量,利用热导法检测钢中的氮含量。该仪器使用至今检测数据稳定可靠,只是在近期常规维护更换试剂后,做系统气路检漏时出现系统减压失败报警,当班操作做了一些处理后导致故障范围扩大。本文将结合仪器原理、气路走向以及此次故障处理过程进行详细阐述。

1 故障描述

2020年12月底,检测中心的TCH600氧氮氢联测仪在进行常规维护更换试剂后,做系统气路检漏时出现系统减压失败报警,当班操作认为是控制气路的18阀、19阀、21阀故障,对3个阀进行了逐一更换,更换完后做系统旁路检漏,出现旁路加压失败,仪器处于停机状态。当时面临生产任务量加大,检验量加大的情况,急需解决仪器故障,保障生产。

2 仪器工作原理及气路走向

2.1 工作原理

如图1,将试样投放至石墨坩埚,放在脉冲电阻炉中,在惰性气体高纯氦气(99.995%)氛围下加热熔融,试样中的氢以H2的形式析出,氧和坩埚中的碳形成CO和CO2,氮以N2的形式释放出来。在载气(氦气)的带动下先通过红外池检测CO和CO2,再经过加热的稀土氧化铜将CO转变为CO2,H2转变为H2O,然后再通过H2O和低含量CO2红外检测池。氢的含量由H2O红外池检测,氧的含量由2个CO2红外检测池和1个CO红外池检测池共同检测。检测后的H2O和CO2依次被高氯酸镁和碱石棉所吸收,随后只剩纯净的N2在载气的带动下进入热导池检测。最后再由计算机软件进行积分,计算得出试样中的氧、氮、氢含量。

图1 仪器工作原理图

2.2 气路结构

TCH600氧氮氢联测仪整个气路系统分为旁路和炉头两部分,系统检漏是对整个气路系统检查,旁路检漏是对从气源进入仪器,经18进气阀直接从21旁路阀出来的气路进行检查。

3 故障处理步骤

1)查阅仪器相关资料[2],资料显示在做漏气检查时,如果没有通过漏气检查,这可能是气体漏出或进入系统所致。

2)首先解决“漏”的问题,该氧氮氢联测仪气路管路虽都是不锈钢材质,但每个管路的接头都是硬质塑料材质,现已使用十多年,接头早已老化,在先前当班操作拆、装管路时,部分接头已出现滑丝、破裂等现象,但未被察觉,旁路检漏仍然失败,因此按照的气路走向图,逐个排查,挨个拧紧并做旁路检漏测试,最后旁路检漏始终稳定在12 mmHg,但仍不满足分析要求。

3)然后测试18阀、19阀、21阀对气路的影响,在拆卸测试过程中发现21阀的密封垫无弹性,密封效果不好,导致旁路泄漏,由于手上无新备件,考虑使用红胶密封。对上述3个阀进行密封处理后,旁路检漏稳定在8.5 mmHg,满足分析要求,可进行分析。

4)旁路泄露问题解决后,系统检漏仍出现减压失败报警,因此考虑拆解从18阀进口至炉头部分,拆解部分简图如图2。拆解下来后将18阀前的进气口外接气源,通过封堵不同出气口,在18阀的出气口位置发现一小块螺丝大小的杂物,对杂物进行SEM扫描电镜、能谱分析,结果如图3、图4、图5,将杂物清除后,仪器恢复正常投入使用。

图2 炉头部分气路简图

图3 杂物电镜分析全貌图

图4 杂物电镜分析局部图

图5 杂物能谱分析结果

4 结论

1)对于使用多年的需要气体做分析气或载气的氧氮氢、碳硫等同类检测仪器,只要动了气路接头后,再次安装需要确认接头的完好性。

2)对于需要气体为载气进行分析的仪器,在排查仪器气路泄露故障时,务必逐一排查。

3)对于气路控制阀漏气问题,可采用红胶进行密封处理。处理时,红胶的量要少,涂抹时一定要均匀,处理好至少等12 h后再测试密封效果。

4)结合电镜、能谱分析结果,该杂物是一种含Cr、Ni的混合物,猜测为在载气气源突然没气时,分析试样燃烧的迸溅物在瞬间负压的作用下倒吸累积的产物。

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