水冷壁气化炉渣口压差判断及其工艺优化
2021-09-24李晓鹏陈海全
李晓鹏, 陈海全
(1. 新疆天业汇合新材料化工有限公司, 新疆石河子 832000;2. 新疆天智辰业化工有限公司, 新疆石河子 832000)
水冷壁气化炉分为上下两部分,上部为燃烧室,水煤浆与氧气在气化炉燃烧室发生复杂的氧化还原反应,产生的合成气经过燃烧室渣口、激冷环、下降管,进入激冷室水浴,洗去大部分细灰,除去粗渣,合成气上升由气化炉合成气出口经过合成气洗涤塔文丘里洗涤器,进入合成气洗涤塔继续洗涤净化。气化炉激冷室的上清液输送至高压闪蒸罐进行浓缩处理,粗渣进入破渣机,破除大块渣后,由锁斗排出气化炉。气化炉在运行过程中,水煤浆燃烧反应后,产生的飞灰在遇到气化炉水冷壁冷却后,呈熔融态,沿水冷壁流向渣口,最终进入激冷室,经锁斗排出气化炉[1-2]。
当气化炉灰熔点、灰分含量发生变化时,如果操作不当,会造成熔融态渣在渣口凝结挂渣,造成渣口变小,使气化炉燃烧室压力变高。为防止气化炉燃烧室超压,气化炉设置了渣口压差表。渣口压差为气化炉燃烧室与气化炉合成气出口管线压力的差值,以此差值判断气化炉渣口是否堵塞。
1 渣口压差升高的风险
气化炉在正常运行过程中,炉温的控制应比灰熔点高50~100 K。但是由于气化炉燃烧室温度正常均在1 300 ℃左右,仪表测量元件无法长期在此种环境中工作,造成气化炉内的温度无法直观显示,气化炉炉温判断只能通过渣口压差、氧煤比、水冷壁汽包产蒸汽量、粗渣形态及合成气组分含量间接判断。
当气化炉氧煤比控制与原煤灰熔点不匹配,气化炉燃烧室垮渣或者熔融态渣在渣口结渣,渣口孔径变小,燃烧室出气不畅,气化炉渣口压差升高,气化炉燃烧室有超压爆炸的风险[3]。同时,燃烧室压力升高,煤浆管线与气化炉燃烧室压差降低,氧气管线与气化炉燃烧室压差降低,合成气有反窜氧气管线和煤浆管线的风险,即回火燃烧的风险。因此,确判断渣口运行情况和保持仪表正常工作成为规避风险的关键。
2 渣口压差判断分析与优化
根据工艺运行分析,渣口压差上涨的因素有渣口堵塞、下降管堵塞、气化炉合成气出口堵塞、渣口压差表引压管堵塞、仪表故障等。
2.1 渣口堵塞
水冷壁气化炉系统流程图见图1。渣口堵塞时,气化炉燃烧室出口因结渣导致渣口变小,合成气出燃烧室受阻,造成气化炉燃烧室压力p1升高。气化炉燃烧室压力p1与气化炉合成气出口压力p2之差(渣口压差)升高。气化炉燃烧室与正常集渣时的锁斗压差升高。气化炉燃烧室压力与合成气洗涤塔出口压差升高。以上3个压差同时升高可判断气化炉渣口变小,工艺操作人员应及时调整合适氧煤比,以维持炉况稳定[4-5]。
1—气化炉;2—锁斗;3—合成气洗涤塔;P1—气化炉燃烧室压力表;P2—气化炉合成气出口管线压力表;P3—锁斗引压管压力表;P4—洗涤塔出口合成气管线压力表。
2.2 下降管堵塞
当激冷环堵塞,下降管激冷水流量不足时,熔融态的渣可能会附着在下降管上,造成下降管通道边变小,引起气化炉燃烧室压力上涨,表现为气化炉燃烧室压力p1与气化炉合成气出口压力p2之差(渣口压差)升高。气化炉燃烧室与正常集渣时的锁斗压差升高。气化炉燃烧室压力与合成气洗涤塔出口压差升高。由于激冷水的作用是保护下降管,是维持激冷室液位的关键介质,激冷水流量不足时,下降管有烧穿的风险;为维持气化生产运行,激冷水设置了备用的事故激冷水[6-7]。当激冷水流量下降到一定程度时,事故激冷水阀将打开,用高压灰水代替激冷水。
2.3 气化炉合成气出口堵塞
原煤煤质在不同时期其灰分含量、灰熔点等均是波动的,正常生产过程中,气化炉产生的合成气在经过水浴后仍然携带一定量的飞灰。气化炉合成气出口气流模拟分析图见图2。
图2 气化炉合成气出口流模拟分析图
合成气出激冷室,由于合成气出口较小,根据理想气体方程,合成气在进入合成气管口后,其流速增大,但是在合成气出口管口a区附近(见图2),气体流速慢,飞灰会在设备管口周围附着、结垢,并进一步堆积,进而造成合成气出口管道口径变小。此时,气化炉燃烧室压力p1与气化炉合成气出口压力p2之差(渣口压差)升高。气化炉燃烧室与正常集渣时的锁斗压力差不变。气化炉燃烧室压力与合成气洗涤塔出口压差升高,气化炉合成气出口堵塞。
为了延长气化炉运行周期,对合成气出口管口进行优化技改,优化后的合成气管口气流图见图3。在气化炉合成气出口管口加装内伸管,合成气管口的飞灰失去着力点,这样可以有效降低管口积灰,减缓合成气管口堵塞。
图3 优化后的合成气管口气流图
2.4 仪表故障
在气化炉长周期运行中,由于合成气成分复杂,Cl-、H2S均可腐蚀压力表模盒,造成合成气出口管线压力测量不准,影响真正的渣口压差判断。每次停车检修时应对仪表进行检查,发现腐蚀或其他异常及时更换。
2.5 渣口压差表引压管口堵塞
气化炉合成气出口管线压力表的引压管为合成气管线支管,其内部气流不流动。随着气化炉的长周期运行,合成气携带的细灰在气化炉合成气出口管线压力表引压管内挂灰、结渣。受积灰影响,渣口压力表模盒受压降低,渣口压差增大。但是,根据气化炉燃烧室压力p1与正常集渣时的锁斗压力p3判断,其压差未增大,可确定气化炉渣口未缩小。
渣口压差表引压管口堵塞易造成渣口压差高高气化炉联锁误停车。在煤质一定情况下,应增加系统灰水循环量,提高气化炉液位,延长合成气在激冷室停留时间,增大气化炉激冷室水质置换,可在一定程度上减少渣口压差表引压管线堵塞,防止渣口压差升高。
在合成气出口引压管加装冲洗介质。气化炉合成气出口温度为242 ℃,压力为5.0~6.0 MPa。在气化工艺中,能够作为仪表冲洗的介质有高压氮气、高压锅炉水、高温工艺气冷凝液3种。高压氮气的温度为30 ℃,压力为12 MPa;锅炉水的温度为103 ℃,压力为8.1 MPa;工艺气冷凝液温度为180 ℃,压力为7.5 MPa。从对系统影响方面考虑,使用高温工艺气冷凝液作为合成气出口引压管的仪表冲洗水为宜,其原因为:(1)工艺气冷凝液温度与合成气温差最小,对工艺气的影响可忽略不计。(2)工艺气冷凝液为系统自身冷凝液,使用后系统物料没有增加,生产成本低。优化改进后可保持合成气出口引压管通畅,并保障仪表正常运行,有效防止渣口压差显示异常造成误停车。
3 结语
渣口压差是气化炉运行的重要控制指标之一,影响水冷壁气化炉渣口压差判断的因素主要是合成气出口管口堵塞、渣口压差表引压管堵塞。通过优化气化炉合成气出口管口结构,以及渣口压力表引压管加装冲洗水,可以有效防止管口管线堵塞,保持渣口压差表的准确有效测量。气化炉运行工况复杂,煤质波动较大,必须利用气化炉的每个仪表,综合判断气化炉运行情况,及时调整生产工艺,延长运行周期。