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机械水力一体化扩孔技术的应用研究

2021-09-15

2021年9期
关键词:煤体钻杆水力

白 杰

(华阳新材料科技集团有限公司 通风部,山西 阳泉 045000)

据统计,我国高瓦斯和突出煤层中有95%以上的开采煤层属于低渗透性,其渗透率只有10-3~10-4mD。随着煤炭开采逐渐向深部发展,地应力增加,煤层的渗透率进一步降低。目前,对坚硬低透气性煤层瓦斯治理效果较好的措施有水力冲孔造穴增透、CO2深孔预裂爆破、开采保护层、大直径卸压钻孔等,这些技术在矿井瓦斯治理中都产生了一定的效果,但也都存在不同局限性[1]。水力冲孔造穴技术是利用高压水射流对钻孔周围煤体进行破碎,在射流冲刷作用下形成空洞,使水力冲孔周围煤体发生变形、卸压,增加钻孔周围煤体的新生孔隙,提高煤体渗透率,改善煤层抽采条件[2-5]。阳泉煤业和铁福来公司为了解决低渗透性煤层瓦斯抽采难题,通过理论分析提高钻孔瓦斯抽采效率的主要途径,借鉴水力造穴的工艺技术,研制了以钻机给进和旋转为动力的自动开合式“机械水力一体化扩孔”技术装置。

1 机械水力一体扩孔技术原理

水力冲孔系统主要由水力冲孔钻机、钻杆、钻头、水力冲孔接头、气渣分离器、高压注水泵、水箱、高压管路等组成[6],如图 1 所示。

图1 水力冲孔系统示意

煤层水力冲孔卸压增透技术:煤层通过水力冲孔,冲出一定量的煤体,在钻孔周围形成孔洞(见图2),为煤体膨胀变形提供了充分的空间。钻孔周围煤体在地应力的作用下发生膨胀变形,使地应力向四周移动;同时钻孔周围煤体向孔道方向发生大幅度的移动,造成煤体顶底板间的相向位移,引起在钻孔影响范围内地应力降低、煤层充分卸压、裂隙增加,使煤层透气性大幅度增高,促进瓦斯解吸和排放,大幅度释放煤层和围岩中的弹性潜能和瓦斯膨胀能,从而大幅提高抽采效果[7-8]。

图2 水力造穴增透瓦斯流动模型

机械水力一体扩孔技术与水力造穴的卸压增透原理基本相同,都是通过形成孔洞释放突出煤层中积聚的势能,提高煤层透气性,从而实现增透消突的目的。不同之处在于,水力造穴是通过高压水射流冲击钻孔内煤体产生孔洞,造穴效果受煤层赋存情况及煤体硬度等因素影响较大,一般而言,煤体越硬,出煤量越少,造穴效果越差。机械扩孔工艺集机械打钻造穴、水力洗孔为一体,在常规打钻过程中采用2~4 MPa的低压水,起到排粉降尘、冷却钻头的作用,机械扩孔时使注水泵站处于12 MPa高压状态,机械刀臂打开,进行煤体切割产生孔洞,通过高低泵压的转换实现打钻造穴一体化,机械扩孔工艺受煤层情况及参数影响不大,出煤量、增透卸压效果相对稳定。

2 机械水力一体化扩孔设备

2.1 施工流程及工艺

2.1.1 施工流程

预先根据设计位置,指定钻孔施工位置—移钻机、清水泵至指定位置—稳钻、调整角度—移“一钻一视频”至指定位置—试验机械刀—与视频通话开钻—开始施工钻孔—施工至造穴位置后调整清水泵压力,开始造穴—循环施工、清理钻场、排水—施工完毕退杆—封孔—24 h后连抽。

2.1.2 施工工艺

1) 正常打钻时泵站压力在3 MPa以内,准备扩孔时将注水泵站压力提高至4 MPa,扩孔钻头臂开始打开并慢速旋转,观察钻机旋转压力表变化情况,看指针是否出现大幅度摆动,出现大幅摆动时,保持泵站压力不变,待钻机旋转压力表示数不变时,逐渐调高泵站压力,以此方式使钻头慢慢张开,达到12 MPa时机械扩孔钻头完全张开。钻头张开全程,钻杆保持原地不动。

2) 待注水泵站压力达到12 MPa时,完全张开后的钻头从扩孔位置慢慢推进,扩孔过程中观察钻机旋转压力表示数,正常扩孔时钻机旋转压力一般为4~8 MPa,保证旋转压力不超过10 MPa,当发现示数超过10 MPa时,钻机立刻停止推进,通过降低转速的方式原地旋转,待旋转压力降至10 MPa以下时再慢速扩孔。

3) 扩孔结束,将注水泵站压力完全卸载,刀臂自动回收,进行正常打钻至下一扩孔位置,再进行第二次扩孔,以此实现循环扩孔。

2.1.3 施工设备参数

钻机型号ZDY4500LX、ZDY7300LX;钻杆直径89 mm的三翼钻杆;钻头直径113 mm(扩孔直径500 mm)的自动开合式扩孔钻头。

2.2 机械扩孔装备改进

研制过程中对机械扩孔装备性能参数进行多次改进和优化,努力实现装备“三高三强”,即高效加接钻杆、高智能操作、高效大直径扩孔钻头,强动力系统、强力扩孔钻杆、强排渣系统,设备故障率大幅下降,同时不断优化设计方案,提高施工效率,机械扩孔工艺正逐渐走向成熟。

机械水力一体化扩孔成套装备在水力造穴装备成功应用的基础上,在注水泵站、扩孔钻杆和钻头等核心部件研制方面均实现了较大提升。

1) 注水泵站由过去的200 L/min常规流量泵提高到315 L/min的大流量泵,提高钻孔降尘排渣效果,增加出煤量;

2) 扩孔钻杆由过去直径63.5 mm的三棱钻杆改进为直径89 mm的高强度三翼钻杆,扩孔钻杆以优质高强度合金管为基材,辅以特种钢板制成的三翼,将三棱钻杆的排渣效果和圆钻杆的高强度效果融为一体,能承受更高转矩,更加坚固耐用;

3) 扩孔钻头是整套装备最核心的部件,先后试验了直径400 mm、500 mm的扩孔钻头,前期钻头故障率较高,经常出现扩孔钻头开合不正常现象,对此,先后6次对扩孔钻头内部构造进行改进,主要对两项重要部件重新设计改造:一是改变过去活塞与缸体“钢对钢”式直接接触摩擦工作,研制了活塞与缸体间配套连接专用防污环,采用特殊材质合金钢,提升抗污能力,避免缸体内壁损坏造成刀臂卡滞;二是针对扩孔钻头刀槽易被煤渣堵塞影响刀臂开合的问题,在刀槽两侧设计刀臂排渣孔,研究分析最佳的排渣孔数量和孔径,基本杜绝了煤渣堵塞刀槽的现象。通过这两项改进,机械扩孔钻头稳定使用周期不断提高,故障率大幅下降,并最终定型为500 mm的大直径扩孔钻头。

3 工程试验

3.1 新景煤矿试验方案

新景煤矿3号煤坚固性系数f为0.5~0.7,煤层透气性系数为0.018 8~0.137 7(m2/MPa2·d),钻孔百米流量衰减系数为0.068 7~1.594 2(d-1),属于较难抽放煤层。在掘进工作面设计施工10个钻孔(见图3),主孔深度为80 m,造穴间距为5 m,造穴长度为2 m,扩孔直径为500 mm。单循环设计95个扩孔位置,工程量670 m。

图3 钻孔布置设计

设计中,5号、6号钻孔开孔间距为1.4 m,其余为0.45 m,钻孔保护范围为距离巷道煤壁15 m,开孔高度为1.4 m,钻孔位置、偏角(左偏为“-”,右偏为“+”)钻孔参数见表1。

表1 钻孔施工参数

3.2 新元煤矿试验方案

新元煤矿在31002辅助进风巷、回风巷掘进工作面试验机械水力一体化扩孔技术,每循环施工5个造穴钻孔(见图4),造穴间距为5 m,扩孔长度为1 m,最大扩孔直径为500 mm,进风巷和回风巷各3个循环,钻孔参数见表2。钻孔施工时间为2019年6月至9月,共造穴30个孔,造穴630 m,冲出煤泥340.2 t,平均每米0.54 t。

图4 钻孔布置设计

表2 31002辅助进风巷、回风巷钻孔施工参数

4 试验结果分析

4.1 新景煤矿试验结果分析

试验共完成122个循环,累计进尺完成8.2万m,单循环平均出煤量为60 t,单循环累计抽采瓦斯总量最大为3.6万m3,平均为1.5万m3;单孔抽采瓦斯浓度最大为92%,平均为55.8%;单孔抽采纯量最大为0.775 m3/min,平均为0.088 m3/min;单日平均瓦斯抽采纯量为2 204.8 m3,平均为1 267.2 m3。

1) 出煤量方面。采用机械水力一体扩孔工艺完成一个循环,平均出煤量约为60 t,较原水力造穴工艺减少10 t左右。

2) 钻孔施工时间方面。机械水力一体扩孔1 m,平均用时5 min,最快能达到每穴3 min,较水力造穴工艺每造穴一次用时30 min,单穴施工速度提高了5倍;机械水力一体扩孔工艺施工一个循环完钻用时5 d,仅为水力造穴钻孔施工周期的一半,钻孔施工效率显著提高。

3) 抽采效果方面。机械水力一体扩孔工艺单孔抽采浓度平均为55.8%,是水力造穴单孔浓度的1.38倍;单孔抽采纯量平均为0.088 m3/min,是水力造穴钻孔的1.6倍;单循环日平均抽采纯量为1 267.2 m3,是水力造穴钻孔的1.7倍。

4) 单循环掘进时间方面。机械水力一体扩孔:正常钻抽时间17 d,掘进时间8 d,共计25 d;水力造穴:正常钻抽时间23 d,掘进时间8 d,共计33 d;掘进工作面单进效果提高1.3倍。

4.2 新元煤矿试验结果分析

通过对试验结果汇总分析,与水力造穴工艺进行对比,各技术指标为:

1) 出煤量对比。机械扩孔工艺每循环出煤量平均为64.7 t,是水力造穴工艺的1.13倍。

2) 机械扩孔与水力造穴时间对比。机械扩孔1 m平均用时5 min,最快能达到3 min,较水力造穴工艺每穴用时30 min,单穴施工速度提高6倍。

3) 钻孔抽放纯量对比。机械扩孔抽采纯量平均为0.55 m3/min,水力造穴钻孔抽采纯量平均为0.34 m3/min,约为水力造穴钻孔的1.62倍。

4) 施工周期。单循环施工时间由8 d缩短到5 d,提高了1.6倍。

通过对新景煤矿和新元煤矿机械水力一体扩孔试验数据的汇总分析,与水力造穴工艺进行对比(见表3)。

5 结 语

1) 在新景煤矿和新元煤矿使用机械水力一体化扩孔技术,机械造穴效率较原有的水力造穴提升4倍以上,单孔瓦斯抽采效果明显提高,取得了良好的应用效果。

2) 此研究成果具有适应煤层硬度大、工艺参数可控性强、造穴卸压效果好等优点,能有效提高瓦斯抽采效率,为矿井安全生产提供技术支持,具有较高的实用性。

表3 机械水力一体扩孔与水力造穴数据统计对比

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