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纸币接收系统机械传送部分的国产化改造

2021-09-11徐晓峰

科学技术创新 2021年25期
关键词:转轴机架纸币

徐晓峰

(广州市交通技师学院,广东 广州 510540)

1 纸币接受功能及国内使用情况

自动售票系统是地铁交通现代化管理中,代表其科学性和先进性。具有不可代替的货币管理工具,纸币接收系统由于其具有识别纸币的真伪、验证币值,实时接收或退钞等多项功能,用途非常广泛。由于我国地铁建设发展时间短,所以此类设备到现在为止仍依赖进口,而且价格非常昂贵。据悉,进口纸币接收系统的价格为1万多欧元/台,大量购置进口设备,会影响国家的外汇储备损耗。除此之外,设备投入使用后的维修保养技术问题,设备易损件的供应问题须依赖国外。这样由于国际贸易邮资费用高。因此,纸币接收系统国产化研制成了当前的必然性。

我国地铁交通建设时间短,这类设备仍在仿造研制阶段,随着当前国家地铁发展的加快,自动售票设备使用大量增加。所以,进口设备国产化成了当务之急,研制改造成了承接任务的迫切性。

1.1 任务来源及试制方案的主要缺陷

为了适应当前形势的需要,快速填补我国对自动售票设备的制造技术水平,培养一批国内的人员,学校与有关企业的联系引进其研发项目,推进了校企的合作,组成了项目研究小组,我是这项目工作的主要负责人。

初步确定从仿制、研究吸收消化,改进发展的分阶段进行的方案,最后达到国产化为目的。仿制初期阶段的自动售票机设备,经初步运行、测试,达不到国外设备水平,运行不正常。经鉴定:影响运行因素比较突出有两点。

1.1.1 纸币机械传送不稳定。纸币机械传送不稳定,传送皮带跳动超差。验钞率达不到要求(按进口设备测定失误率在2%以内)。

1.1.2 转轴噪音过大。转轴噪音过大,设备负载过大,容易损坏电机。(样机测定要求噪音在65dB/m 以内,主电机负载在电压24V。电流在1.8~2.4mA以内)参照对来样机的分析,对自我制造的设备进行研究并多次修改,制造研究,得出如下解决方案。

1.2 纸币接收系统运行的基本原理及改造方案(图1)

图1

纸币接收系统实自动售票设备中接收纸币的首要系统,其运行基本原理是由信息接受传递系统,纸币识别机构,机械运转传送机构三个部分组成。

当纸币通过进币口的光电接收器后,把信息传送给机械运转系统进行对纸币的传送,通过识别机构对纸币的真伪进行鉴别,再由电磁阀对各位置的控制,对纸币进行接收或退钞处理。

机械运传送部分的结构是由机架、传送轴组件、定位轴、进钞、退钞组件、暂存离合轴等组成,它是由转轴组件设定位置形成纸币信道,利用转轴与特定皮带的结合达到对纸币传送的目的。由于纸币的厚度在0.1mm范围内,所以要求轴、轴套等机械组件与信息系统、纸币识别系统等配合间隙相对较高,间隙的误差要求≤0.1mm范围内(根据样机实测)。否则;影响验钞器对纸币的识别灵敏度。因此;传送轴组件零件的加工到组装,所设计的位置精度到轴间的相互平行度等都需求准确无误。要求达到上述的要求,关键在于机架的制造。根据对样板机的制造工艺分析及现研制工艺的确定作比较,以达到在保证精度的情况下适合大批量生产,制造的成本降低,保证国内市场的需求的目的,下面就机架国产化制造作出修改方案:

1.2.1 保证上、下板外形加工后变形的平直度。按图2:上、下板的外形加工后的平直度要求高。通过对来样制造的分析,其工艺是用数控冲床来冲剪外形的。由于数控冲床的剪切方式是对工件分段进行剪切加工,故工件冲裁工序后产生平面局部的塑性变形和周边翘弯变形量达到0.3~0.5mm。需要对坯件作校平、校直的后工序处理。因此;制造工时较高,不含附带工时的估算单件矫正工时合计约10 分钟以上(投入矫正模具,增加制造成本。),不适合大批量生产的要求。而且数控冲床的设备投入大(约40 万元一台),相对制造成本增大。所以,经过分析后采用了整件落料冲裁工艺,主要对冲裁力的计算(公式F=K·L·t·τ),通过模具的设计分析,设备投入是普通冲床100T(约8 万元一台)。模具2 套约3 万元。(模具自行设计、制造)大可降低了设备投入,生产上只用1 分钟/单件的时间,大大提高了生产效率,减少了校平、校直工序,生产成本降低50%以上。

图2 机架组装示意图

图3 落料冲裁模具组装图

1.2.2 保证上、下板制造过程保证轴孔距、孔径的精度。按产品的设计要求,上、下板的各类孔有50 多个之多,其位置尺寸精度要求和孔径尺寸精度要求均在0.05mm之内。而且,上、下板铆合后上下孔之间的同轴度要求较高。由于机架的上下板材料使用Q235外,其它辅件:压母螺丝、铆柱、轴套等材料均用铝或不锈钢等。按设计要求,机架需要作防锈处理,而铝材是不能用镀锌工艺处理的。因此;机架上、下板只能带待分开加工完毕所有孔后,再进行镀锌处理后再作铆合。这样,增加了加工工艺上的难度。经过对外来样板的分析,要达到以上的制造精度,用一次冲压或加工要达到要求是不可能的,结合我校的设备情况及条件,得出了以下的工艺制造路线:

工件的孔较多及孔径小,P 总冲裁力过大、而且存在不稳定因数、模具容易损坏;所以采取了分粗加工和精加工两个工序进行。粗加工先将所有孔分为2 类。以不需要精加工的、较大的、用于装配工艺的异形孔为一类。需要作精加工的转轴孔、定位轴孔、主件的装配孔为一类。

(1)粗加工。首先,工件的多个异形孔可用多工位的冲孔模作一次冲(图4),通过公式F=K·L·t·τ 计算,其冲裁力在70T 左右,所以可以通过。制造模具来完成(图4)。其余的转轴孔,定位轴孔,主件装配孔等可采用以大小再分类,用特定的定位夹具进行单孔或多孔的冲孔(注意需留0.2mm的孔精加工余量,为保证孔的位置、形状精度)。这样,既可降低模具的制造难度、提高模具寿命,并达到降低制造成本、提高生产效率的效果。

图4 粗加工异形孔模具组装图

(2)精加工。精加工- 粗加工后经清除毛刺的工件(上板或下板),采用多件装夹后(5~10 件)。采用数控设备进行精铰孔,这样既可保证孔的位置尺寸及孔径尺寸的精度,而且提高上下板之间孔的同轴度,达到产品设计要求。(数控铣床、NCN设备已具备不用再作投入)

(3)定位铆合。经过精铰孔后的上下板,去毛刺清除后作镀锌处理,然后安装好压母螺丝,轴承座等辅件,最后用特定设计的固定夹具进行组装铆合。这样,机架的生产工艺基本完成。现已试制出多台机架,经检验,已达到安装精度和设备运行的要求。

根据自我设备状况及生产环境,采用国产系列设备制造纸币接收机的底板,能符合装配精度要求,为实现国产化制造迈出可喜的一步。

2 保证纸币传送轴的装配精度,消除噪音达标及运转精度

纸币传送轴于整机使用数量多。位置稠密,所以运转过程控噪音超标存在一定的难度(65dB/m内标准)。为了解上述问题经分析作出了以下解决方案:

(1)选择轴套、轴承、轴的精度配合。经多次反复试验,轴承与轴套之间的配合选定为H7/f6 的配合。由于轴承较小(1680H),变形造成噪音过大的主要原因,所以装配过程中的静压入装配,其保证装配时的平衡度及压入力度,(压力于0.5Kg/cm2较适合)防止轴承的变形。

(2)控制轴向间隙的装配,因为轴向间隙大,转轴窜动量大,皮带不稳定,影响验钞确认率。轴向间隙小会造成噪音增大,负载过重。参考来样要求是用0.2mm厚的波纹垫圈来保证的。

由于此类零件在材料选择上有严格的要求,用量小、冲压难度大,而且价格低廉,市场难以供应。为解决此问题,最终选择自己制造纹垫圈冲裁模,经多次试验,已达到使用要求。

经过以上的试制修定以及制造工艺改进,该系统取得了研发、制造技术上的突破:

(1)机架通过模具整体落料,对转轴孔的加工工艺修正,经装配测检,机架上下表面变形量小于0.1mm,轴的平衡度、位置的尺寸精度等均在0.05~0.1mm之间。保证了系统内与纸币识别机构,信息接收传递系统之间的间隙配合,保证了验钞识别率。

(2)转轴经装配后效果显著,经整个系统装配完毕后自检测定结果:

验钞识别率误差达到2%以下;

噪音测试达到65dB/m以下,整机运转正常。

3 结论

通过与进口样机的比较,虽然部分零件的外观、整机的整洁等仍有待提高和修整的问题和差距,但功能运转上基本达到进口机的标准。今年初已送2 台到地铁下线进行运行测试,运行了半年多,到目前为止,暂无故障维修信息反馈。

随着我国各地区的经济发展需要,地铁交通的建设速度突飞猛进,自动售票系统的需求市场量大。因此,自动售票设备如果仍需依赖进口是不符合我国国情。而且在市场经济的大环境下,进口产品价格昂贵是必然的,自动售票系统价格高达100 多万/台,就纸币接收系统美元就高达10000 多美元/台。而今次通过研制过程初核算的制造价格约在人民币10000 元/台左右,因此相差甚远。

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