火力发电厂脱硫脱硝技术应用分析
2021-09-10武耀辉
武耀辉
摘要:燃煤发电会产生大量污染物,对社会造成不良影响,目前越来越多的人开始意识到保护环境的重要性,低碳环保理念应用而生,各个火力发电厂开始加大脱硫脱硝技术的研究。本文将对脱硫脱硝技术发展现状进行简要分析,针对脱硫脱硝系统存在的问题,提出相应有效措施。
关键词:火力发电;系统;脱硫脱硝技术;措施
引言
目前,电力需求越来越大,火力发电是众多发电厂中的一种常见发电形式。煤炭是火力发电的主要原料,在燃烧时会散发多种大气污染物,使人们赖以生存的环境受到污染,更使人们的身体健康受到伤害。脱硫脱硝技术可以控制二氧化硫、氮氧化物等有害物质。所以,研究脱硫脱硝技术具有积极意义,可以促进社会可持续发展。
1、火力发电厂脱硫脱硝技术发展现状
我国能源消耗逐年增长,环境污染问题随之而来,人们需要对此引起重视。电厂排放的SO2是主要污染物质。二氧化硫会形成污染大气的环境,比如酸雨,严重影响人们正常生活。我国采用的脱硫脱硝技术主要源自于意大利、日本和美国等国家,这些技术相对成熟。我国火力发电厂通过引进成熟的技术,进行再研发,使自身企业的核心竞争力得到发展。在火力发电厂中,脱硫脱硝技术项目非常复杂,系统所需设备类型和种类十分众多。这些设备带动我国机电产品生产开发,形成新型产业链,具有积极作用。工业发展可以促进我国经济不断发展,工业行业中,大部分烟气温度达不到活性温度,这种情况会导致还原剂和二氧化硫发生反应,产生的新物质会堵塞催化剂的孔结构。我国现阶段的脱硫脱硝技术系统不够完善,所以,发电厂有必要对此加大投资,创新相关技术,使烟气处理效率提高。
2、脱硫脱硝系统存在的主要问题分析
2.1煤质不稳定
近些年,我国煤炭使用量日益增加,再加上火力发电企业的煤炭来源不够稳定,导致煤炭质量参差不齐,煤炭种类十分杂乱,致使电厂的煤炭质量大不如前。煤种杂乱使之与锅炉设计发生偏离,锅炉燃烧条件随之发生变化,导致锅炉故障率提高,从而使烟气脱硫脱硝效率降低。部分电厂受到地理位置以及环境因素的影响,脱硫脱硝系统运行状态不稳定,含硫量往往会高于设计值。针对这种现象,相关厂家通过多台浆液循环泵运行来解决。但即使这种设备进行24小时的运行,脱硫率仍然超标。煤炭质量差,降低了系统的除尘效率,致使有害烟气超标、浆液含尘量超标。粉尘颗粒还有可能堵塞滤布。因为含硫量过大,超过了脱硫设备运行负荷,只能降低脱硫率。
2.2脱硫脱硝系统易堵塞
电厂能否健康运行与系统设备结垢和设备堵塞有直接关系。在脱硫系统中,经常有设备发生这些状况。经调查得知,易使设备结垢堵塞的区域有以下几处:其一,浆液喷淋喷嘴处以及设备喷气孔处往往出现堵塞问题。其二,结垢问题经常发生在除雾器中。其三,塔壁结晶区结垢之后,相比其他区域更加粘,此处会产生类似泥状的杂质,由于区域特殊性,还会产生亚硫酸盐结晶。其四,脱硫装置中,往往会发生GGH结垢堵塞问题。此处堵塞后会使烟气流通速度变慢,阻力增加,导致增加风机消耗能量较大,严重影响锅炉安全。据调查得知,导致堵塞现象发现的影响因素主要分为三类:第一,设备除尘效率低,烟气含量得不到有效控制,灰分遇到水分之后,变得粘结,容易使设备堵塞。第二,除雾设备的效果不好,导致石膏混合物颗粒增多,堵塞设备。第三,脱硫脱硝系统吹灰能力欠缺。
2.3相关设备被腐蚀
我国在此方面主要使用湿法脱硫技术,通过气液反应吸收融合二氧化硫。设备多由于硫化物和氯离子腐蚀。再生塔和阀门是石膏法脱硫系统容易被腐蚀的地方。腐蚀最严重的区域是吸收器,多发生于烟气进入阶段和烟气脱离吸收器的区域。进气区流经大量水分和硫化物,容易受到这两种物质的腐蚀。在高温条件下,烟气容易生成酸雾,停留在机械管壁上,使管壁被腐蚀。吸收反应器内部,通常是由于石灰石循环浆液中的大量氯化物。从烟囪到吸收器出口这一阶段,组成密度影响其腐蚀程度。烟气中的酸雾会使除雾器被腐蚀。
3、脱硫脱硝系统优化措施分析
3.1提高石灰石品质
石灰石含钙量以及颗粒粗细程度决定着石灰石的品质。行业标准要求含钙量要超过85%,石灰石颗粒粗细程度影响脱硫效率,颗粒越细,脱硫效率越高。相关粉质系统的要求随着颗粒越细,要求越高,导致经济型越弱。所以,需要结合实际情况,找出既可以满足稳定性又可以满足经济性的最优方法。
3.2采用添加剂
高分子物质是脱硫添加剂的重要原料,这种高分子物质表面活性很强,可以作为催化剂使用,不仅可以加快碳酸钙的溶解,还可以与二氧化硫反应,生成硫化钙,同时可以使硫酸钙迅速氧化沉淀。在烟气入口区域,二氧化硫浓度超标时,会使吸收塔反应池的酸碱度下降。若要加快碳酸钙溶解速度,需要加入脱硫添加剂。不仅可以使钙离子浓度增加,还可以使浆液pH值处于良好状态,起到缓冲作用。氧化添加剂作用更多,可以使设备减少结垢,将浆液运行时间延长,还可以使氯离子含量降低,更可以使设备减轻腐蚀程度。除此之外,还可以提高脱硫系统的可靠性,可以减少设备维修成本。
3.3调整设备运行参数
脱硫系统的稳定性由pH值、浆液停留时间决定。这些因素直接影响设备脱硫性能,还与系统经济型有直接关系。所以,通过调整设备运行参数,可以使脱硫系统运行状态更加稳定,还可以缓解煤炭质量变化。外界因素的影响使石膏湿法脱硫反应pH值控制,在有效范围内,pH值越小,越能使石灰石加速溶解。但其也有一定弊端,二氧化硫的吸收会受到不良影响,导致脱硫率降低。在合理范围内pH值越高,越能促进二氧化硫吸收,但是会使钙离子溶解速度变慢,不利于石膏结晶。所以,根据多方面因素的考虑,浆液pH值最好控制在5.2到5.6之间,若二氧化硫浓度提高,可以合理提高pH值。在脱硫过程中,浆液密度的控制尤为重要,若石膏浆液密度过低,会影响石膏品质,若密度过高,会抑制二氧化硫吸收,从而降低脱硫效率。所以,应对石膏密度进行严格控制,保证脱硫系统有效运行。脱硫装置直接受到循环浆液量大小的影响,给浆太多时,会导致石膏石灰石含量提高,使石膏纯度降低。给浆太少时,不符合规范要求。烟气进入吸收塔后,会从上到下流动,这个过程中,烟气会与石灰石浆液发生反应。反应程度与反应时间成正比关系。在GGH使用初期阶段,吹灰依照正常程序投入,但是GGH的差压会随着时间的增加而变化,随着增压风机电流升高,脱硫系统堵塞,使电耗量增加,提高了脱硫成本。从设备运行整体状况来看,在GGH使用半年以后,需要修改设备吹灰频率,使吹灰次数增加,以保持换热片的清洁程度,更好的维持系统压差。
4、结束语
总之,我国空气污染问题逐渐显现,火力发电厂脱硫脱硝技术是我国空气质量控制技术之一,也是环境污染问题主要解决方式。目前,我国脱硫脱硝技术的研究取得了一定成果,使我国环境问题得到改善,此项技术需要继续发展,结合实际挖掘核心技术,才能改善我国环境问题,为环境污染控制工程做出贡献。
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