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川渝地区固井顶替效率影响因素分析

2021-09-07张伟刘洋鲜明

辽宁化工 2021年8期
关键词:隔离液环空固井

张伟,刘洋,鲜明

(中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司,四川 成都 610052)

固井顶替效率是影响固井质量的重要因素,其研究始于1940年,JONES等首次通过实验开展了注水泥顶替机理研究,提出了套管居中度是影响顶替效率的重要因素[1]。1967年HOWARD提出了“临界动切力”概念[1],系统研究了水泥浆与钻井液流变性级配对顶替效率的影响。1979年HAUT提出了紊流顶替理论,系统研究了环空流态、紊流接触时间对顶替效率的影响[2]。2014年冯福平[3]建立了固井顶替解析模型,并提出了偏心环空顶替理论。2019年孙劲飞[4]建立了大型顶替效率有限元模型,进一步系统分析了套管偏心、液体流变性、密度差、紊流等对顶替效率的影响,基于以上研究提出了影响固井顶替效率的六大因素:套管居中度、流体流动状态、紊流接触时间、钻井液流变性、触变性、水泥浆与钻井液密度差。

已有的研究成果主要基于两相流,即隔离液顶替钻井液、水泥浆顶替隔离液,其对川渝地区高压气井的适应性需要进一步验证[5-6]。因此,选取四川盆地磨溪-高石梯地区Φ177.8 mm尾管固井作为顶替效率计算对象,采用固井顶替模拟软件,分析套管居中度、环空返速、钻井液动切力、前置液浆柱结构4种主要因素对顶替效率的影响。

1 套管居中度对顶替效率影响分析

由于井斜及井径不规则,在套管自重及弯曲应力作用下,套管发生微小弯曲,偏离井眼轴线,无法实现100%居中度。在偏心环形空间内,不同间隙处的阻力并不相等,间隙小,阻力大,液体流动困难。采用固井顶替软件模拟顶替效率,计算参数如表1所示,套管居中度变化范围20%~70%。

表1 顶替效率计算参数

顶替效率计算结果如图1所示。顶替效率基本与套管居中度正相关,即套管居中度提高,顶替效率随之而增加。当套管居中度达到60%时,顶替效率为95.46%,固井质量能获得较好的保障。据此,建议套管平均居中度不应低于60%。而套管居中度达到70%时,顶替效率已经达到了97.75%,基本实现了“替尽”。为了实现较高的套管居中度,需要合理设计套管扶正器安放间距和类型。对于井斜超过30°井段,应考虑加密扶正器;井斜超过45°井段,参照1根套管安放1个扶正器,扶正器类型可考虑刚性扶正器和弹性扶正器间隔安放;水平井段应同时兼顾套管居中度和套管安全下入,考虑滚珠扶正器和弹性扶正器间隔安放。

图1 套管居中度对顶替效率影响

2 环空返速对顶替效率影响分析

前置液及水泥浆在不同的环空返速下呈现出不同的流态。按照流速从低到高,流体逐步从层流过渡到紊流。流体流速越高,剪切速率越高,越有利于清除井壁残留钻井液,是影响固井顶替效率的重要因素。为了合理设计施工排量,实现顶替效率最优化,分别计算套管居中度为50%和60%,环空返速在0.6~1.6 m·s-1范围内(川渝地区固井统计数据)的顶替效率,结果如图2和图3所示。

图2 居中度50%时返速对顶替效率影响

图3 居中度60%时返速对顶替效率影响

当环空返速超过1.2 m·s-1时,水泥浆达到了高速层流状态,顶替效率较1.0 m·s-1急剧增加;套管居中度为50%时,欲获得95%以上的顶替效率,环空返速不应低于1.2 m·s-1,套管居中度为60%时,欲获得95%以上的顶替效率,环空返速不应低于1.0 m·s-1。以Φ177.8 mm尾管固井为例,当施工排量达到1 m3·min-1时,环空返速就能满足1.0 m·s-1的要求;当施工排量达到1.2 m3·min-1时,环空返速就能满足1.2 m·s-1的要求。固井施工过程应重视施工连续性和施工排量的稳定性,保证返速达到高速层流。

3 钻井液动切力对顶替效率影响分析

钻井液体系在钻进过程中属于细分散体系,为保证悬浮岩屑及井壁稳定,具有较高的黏切值。而在固井时,为了获得较高的顶替效率,需要将钻井液体系转变为粗分散体系,弱凝胶特性,即具有低黏切值和触变性。为了在固井前对钻井液流变特性提出量化指标,分析钻井液动切力对顶替效率的影响规律。

钻井液动切力在6~16 Pa范围内的顶替效率计算结果如图4所示。在钻井液动切力超过8 Pa后,顶替效率急剧下降,是影响顶替效率的一个重要转折点。因此,欲获得95%以上的顶替效率,钻井液动切力不应超过8 Pa。通过川渝地区高石梯-磨溪区块、双鱼石构造、川西南区块、下川东区块数百口井次现场实践表明,钻井液密度低于2.30 g·cm-3时动切力均可调整至8 Pa以内,同时兼顾钻井液高温稳定性。当钻井液密度高于2.30 g·cm-3时流变性及高温性能调整较困难,可在泵注隔离液前泵注20~30 m3流变性较好的先导浆,其密度可低于钻井液0.03~0.05 g·cm-3,以置换裸眼段钻井液,提高顶替效率。

图4 钻井液对顶替效率影响

4 前置液浆柱结构对顶替效率影响分析

前置液用量分析国外已有经典理论,不再累述,本文将重点落于前置液浆柱结构对顶替效率的影响。前置液浆柱结构主要有3种:国内固井服务公司多采用冲洗型隔离液+后冲洗液,前冲洗液+冲洗型隔离液的前置液浆柱结构,而斯伦贝谢等国外固井服务公司则采用前冲洗液+黏性隔离液的前置液浆柱结构。因此,采用以下3种浆柱结构作为计算条件,分析顶替效率。

1)冲洗型隔离液+后冲洗液的前置液浆柱结构:密度2.20 g·cm-3冲洗型隔离液10 m3(塑性黏度30 mPa·s,动切力7 Pa)+密度1.03 g·cm-3的冲洗液3 m3。

顶替效率计算结果如图5所示。采用此前置液浆柱结构顶替效率为94.10%,较未使用隔离液的顶替效率提高2.51%。顶替结束后,有残留泥膜,但没有明显钻井液滞留区。

图5 浆柱结构1顶替效率

2)前冲洗液+冲洗型隔离液的前置液浆柱结构:密度1.03 g·cm-3的冲洗液3 m3+密度2.20 g·cm-3冲洗型隔离液10 m3(塑性黏度30 mPa·s,动切力7 Pa)。

顶替效率计算结果如图6所示。采用此前置液浆柱结构顶替效率为92.86%,较未使用隔离液的顶替效率提高0.27%。顶替结束后,窄间隙存在明显滞留区。

图6 浆柱结构2顶替效率

3)前冲洗液+黏性隔离液的前置液浆柱结构:密度1.03 g·cm-3的冲洗液3 m3+密度2.20 g·cm-3黏性隔离液10 m3(塑性黏度100 mPa·s,动切力10 Pa)。

顶替效率计算结果如图7所示。采用此前置液浆柱结构顶替效率为92.78%,较未使用隔离液的顶替效率提高0.19%。顶替结束后,基本无钻井液残留。

图7 浆柱结构3顶替效率

综上所述,采用冲洗型隔离液+后冲洗液的前置液浆柱结构有利于提高顶替效率,有助于改善界面冲刷效果,不存在明显钻井液滞留区;采用前冲洗液+黏性隔离液的前置液浆柱结构虽然顶替效率不高,但却实现了对钻井液的“替尽”,环空仅残留隔离液。在隔离液与水泥浆相容性好、对水泥石强度影响不大的前提下,可以选择前冲洗液+黏性隔离液的前置液浆柱结构。

5 结束语

通过分析套管居中度、环空返速、钻井液动切力、前置液浆柱结构对顶替效率的影响,对顶替参数提出以下要求:套管平均居中度不应低于60%;套管居中度为50%时,环空返速不应低于1.2 m·s-1,套管居中度为60%时,环空返速不应低于1.0 m·s-1;钻井液动切力不应超过8 Pa;采用冲洗型隔离液+后冲洗液的前置液浆柱结构有利于提高顶替效率,有助于改善界面冲刷效果。

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