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电站锅炉空气预热器跳闸分析与处理

2021-09-06卢红书

东北电力技术 2021年8期
关键词:喷氨冷端吹灰

卢红书

(华电国际莱城发电厂,山东 济南 271100)

1 机组概况

某厂4号锅炉为上海锅炉厂有限责任公司生产的1025 t/h亚临界参数压力控制循环锅炉,采用美国燃烧工程公司(CE)引进技术,型号为SG-1025/17.44-M844、中间一次再热、固态排渣、正压直吹四角切圆燃烧控制循环汽包炉[1-3]。配备2台空气预热器,型号为Z-29VI(T)-1676M。空气预热器系统见图1。本文分析了空气预热器卡涩跳闸原因,并提出预防措施。

图1 空气预热器系统

2 异常经过

2021年1月26日01:29,4号机组协调控制,“O”模式AGC,负荷为150 MW,锅炉蒸发量为525 t/h,A、B磨煤机运行,B空气预热器主电机电流由17 A升至40.7 A跳闸,辅助电机联启后跳闸,B空气预热器停转报警发出,B空气预热器入口烟气挡板自动关闭,立即就地确认B空气预热器停转,手启辅助电机、主电机均不成功,手动盘车不动,联系锅炉相关人员检查处理。A、B空气预热器排烟温度分别由109 ℃/112 ℃、129 ℃/133 ℃快速升高,01:46,最高升至151 ℃/158 ℃、217 ℃/227 ℃后缓慢下降,03:05,脱硫入口烟气温度最高升至154 ℃后缓慢下降,现场对B空气预热器反复盘车,清除脱落蓄热元件,22:01,启动B空气预热器恢复正常运行方式。

3 现场检查

3.1 现场情况

1月26日02:00,锅炉相关人员现场确认B空气预热器停转,检查上下轴承,未见异常;手启主电机未成功,通过辅助电机手动盘车不动;计划从二次风检查蓄热元件,停运B送风机,B侧二次风出口挡板门关闭不动,重启B送风机;利用倒链拉紧B空气预热器烟气入口挡板,增加防误动措施,开启烟气侧检修人孔门,利用倒链进行反复盘车,确定卡涩物位于烟气侧,打开烟气侧热端检修门,检查热端蓄热元件,未见异常;在空气预热器烟气侧冷端开检查孔,发现卡涩物为块状物(见图2),位于烟气侧冷端第1环,卡嵌在蓄热元件篮筐内,另有1根消防喷水管断裂。17:30—21:50,清理块状物及其他脱落蓄热元件,22:01启动B空气预热器主电机(见图3),电流为17 A,检查空气预热器运行正常,主、辅电机联锁试验正常,打开入口烟气挡板,恢复正常运行方式[4]。

图2 空气预热器堵塞物

图3 B空气预热器参数趋势

3.2 以往改造

经查阅资料:4号机组空气预热器于2013年12月完成低氮改造,至今已投运7年,每年进行高压水冲洗及密封片更换维护。2016年9月检修时发现冷端蓄热元件出现吹损现象。2019年11月,停机消缺发现空气预热器热端蓄热元件最外环存在缺失、倒伏现象,冷端蓄热元件存在吹损、腐蚀、缺损现象。2020年4月,机组小修期间检查空气预热器支撑、消防喷水管未见异常,冷端蓄热元件缺损严重处达30 cm,部分蓄热元件出现脱落缺失现象,更换缺失的密封片,并完成高压水冲洗工作。机组启动后,300 MW负荷时,A/B空气预热器烟气侧压差均值为2082 Pa/2097 Pa。

空气预热器吹灰参数查阅情况:空气预热器改造后,运行分场执行每班吹灰2~4次,2019年1月,因空气预热器压差上涨,增加吹灰频次至每班吹灰4~8次,调整吹灰压力为1.4 MPa(就地压力为1.0 MPa),2020年12月24日,将吹灰器压力提高至1.55 MPa(就地压力为1.1 MPa),2021年1月1日,将空气预热器吹灰压力升至1.65 MPa(就地压力为1.1~1.2 MPa)。1月26日,恢复吹灰压力至1.4 MPa(就地压力为1.0 MPa),1月30日抽查蒸汽吹灰温度,空气预热器吹灰疏水15 min后开始吹灰,就地检查压力为1.0 MPa,枪管温度为220 ℃/200 ℃。

空气预热器水冲洗情况:根据空气预热器运行压差情况,每次机组大小修进行一次离线高压水冲洗工作。1月15日—20日,因空气预热器堵塞严重,空气预热器实施在线水冲洗,烟气侧压差增加300 Pa。

脱硫事故喷水投运情况:查阅脱硫吸收塔事故喷水投入条件为烟温达170 ℃,4B空气预热器跳闸期间,脱硫事故喷水试投运正常。

4 原因分析

4.1 B空气预热器跳闸原因

第1环脱落的空气预热器蓄热元件和灰、硫酸氢铵及水板结垢形成的块状物脱落,卡嵌在蓄热元件篮框内,转至扇形板时,造成空气预热器卡涩,导致主电机、辅助电机过载跳闸。

4.2 块状物形成及脱落原因

一方面,空气预热器运行周期长,蓄热元件产生塑性变形,预紧力下降,篮筐内蓄热元件松弛;另一方面,因吹灰蒸汽过饱和度不足、进汽阀内漏、疏水管道设计不合理、吹灰压力偏高及频次偏多等问题,造成冷端蓄热元件吹损缺失,另外高压水枪冲洗及硫酸液体腐蚀也会造成冷端缺损,部分破损的蓄热元件脱落,进一步造成篮筐内蓄热元件松弛。松弛的蓄热元件在篮筐内倾斜,因第1环蓄热元件尺寸小,更易从篮筐中脱落。

因空气预热器堵塞严重,1月15日—20日,空气预热器进行在线水冲洗,在线水冲洗加重了蓄热元件的受损程度,且水冲洗水温较低,在靠近中心筒的蓄热元件位置更易形成液态水,与松弛的蓄热元件、积灰板结垢形成块状物,在水冲洗后,块状物逐渐硬化且不断吸附灰尘及硫酸氢铵,最终脱落。

4.3 空气预热器堵塞原因

a.脱硝系统过量喷氨,氨逃逸增加,造成大量硫酸氢氨沉积,堵塞空气预热器[5]。

b.空气预热器冷端综合温度偏低,在入炉煤硫分偏高的情况下存在冷端腐蚀的情况。

c.入炉煤硫分偏高,烟气中SO3质量浓度增加,促使硫酸氢铵生成量增加。

4.4 脱硝系统过量喷氨原因

a.喷氨流场不均,造成部分烟气通道过量喷氨。

b.受入炉煤质及给煤机断煤的影响,4号炉脱硝入口氮氧化物偏高,造成喷氨量偏大。

c.运行人员调整不细致、不及时,造成喷氨量大幅波动,存在过喷现象。

d.因脱硝出口NOx监测与净烟气NOx监测值偏差较大,脱硝喷氨调整为手动操作模式,在手动操作模式下,因净烟气NOx监测反馈滞后较大,造成运行人员操作滞后,喷氨过量。

5 防范措施

a.加强设备维护消缺。锅炉运行人员利用停机机会全面排查1-4号炉空气预热器蓄热元件损坏情况,对破损严重的蓄热元件采取防脱落措施,并对空气预热器支撑、消防喷水管等设备排查,发现异常后及时处理;对1-4号炉脱硝喷氨进行定期调平,确保喷氨均匀性;排查吹灰供汽管路保温完整情况及进汽阀、疏水阀开关情况,及时处理保温缺失及阀门内外漏等问题,确保吹灰蒸汽参数满足要求。

b.加强设备检修管理。锅炉队做好烟气挡板及一、二次风挡板的检修维护;按照规程要求,做好空气预热器密封间隙调整,并做好验收工作。

c.加强运行调整。通过调整减少脱硝入口氮氧化物含量,减少烟气脱硝氨耗量;降低吹灰压力至合理范围,适当降低吹灰频次,防止因吹灰压力过高造成蓄热元件损坏。

d.加强运行管理。运行分场修订喷氨、吹灰管理措施,对喷氨量突增、突减、大幅波动及吹灰蒸汽参数异常运行的情况进行有效管理,减少过量喷氨、吹灰等异常操作。

e.做好隐患排查处理。将脱硫事故喷淋水投运温度降至150 ℃,确保脱硫设施安全运行。

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