CO2汽提法尿素装置低负荷条件下产出优等品的控制措施
2021-09-03孙云龙
孙云龙,徐 亮
(中海石油华鹤煤化有限公司,黑龙江鹤岗 154100)
中海石油华鹤煤化有限公司主要装置包括煤气化、合成氨、大颗粒尿素生产以及公用工程等。其中尿素装置采用荷兰Stamicarbon公司的CO2汽提法,利用池式反应器的新工艺,日产尿素1 860 t。2015年5月9日投产,产品投放市场后反应良好。
自投产以来,因气化炉烧嘴压差波动导致的停炉、气化正常倒炉检修、煤质等系统问题,尿素装置多次降负荷至55%~60%操作。尤其是2018年4月至今,尿素合成低负荷下,尿素成品中缩二脲(Bi)超标,影响产品优等品率,公司收益受损。针对低负荷运行,笔者总结操作要点,降负荷后4 h左右调出优等品[1]。
1 非优等品尿素产生原因分析
非优等品尿素产生的主要原因包括:Bi含量超标、水含量超标、甲醛含量超标、产品粒度不合格。笔者分析的是低负荷(55%)下产出非优等品原因,所以不涉及到水含量超标、甲醛含量超标、产品粒度不合格因素。
通过分析Bi含量超标的原因并采取相应的措施,最终达到低负荷下产出优等品的目的[2]。
2 影响Bi生成的因素及调整思路
Bi是生产尿素过程中不可避免的副产物。由于各工段的工艺、参数各不相同,产生Bi的比重也不同[3],本套装置的物料平衡表数据(见表1)显示,Bi在各工段产生的比例。
表1 物料平衡表数据 %
尿素装置中Bi的生成因素包括低的游离氨环境、高温、停留时间。通过表1可以得出:本装置的Bi主要产生于汽提塔、一段蒸发和二段蒸发环节。
汽提塔出液温度为172 ℃左右,由于在50%左右负荷下汽提塔负荷较低,降低壳侧蒸汽压力减少热量,可减少Bi生成。同时,高压圈保持高氨碳比操作,可抑制Bi的生成。汽提塔液位尽量低控操作,在减少部分停留时间的同时保持足够的冷凝空间,防止热量通过气相传递至液相,造成汽提塔底部加剧生成Bi。但液位也不宜太低,防止局部串气引起低压回收系统波动。
对于蒸发系统,由于96%质量分数的尿液已经足以用于造粒,所以一段蒸发的温度可以适当降低,同时通过二段蒸发的控制以达到浓度要求。要达到浓度要求,二段蒸发的带水分析质量分数必须达到3.5%左右,同时必须要保持负压在-80 kPa(表压),二段蒸发温度要高于结晶温度127.5 ℃,以避免尿液进入结晶区,同时还能降低Bi的生成[4]。蒸发的过程是瞬间的,而为了进一步降低Bi的生成,可适当减少一段蒸发的负压(注意气相水含量分析),进而增加一段、二段蒸发之间的压差,减少停留时间。
需特别注意的是,蒸发系统的温度波动会导致Bi的大量生成,所以在低负荷运行期间,需要尽量减小蒸发系统温度波动。由于蒸发系统负荷的减少,不可避免地引起产品水含量的增加,所以要在造粒过程中减少成品颗粒中的水含量。
由于造粒工况中尿素基本上以固体形式存在,而固相中Bi的生成是微乎其微的,所以可以采取提高造粒机料位、提高造粒机床层温度、加大流化风量等操作来降低水含量,以便达到成品中Bi的质量分数小于0.9%的情况下,水分同样达到国标优等品要求(质量分数<0.5%)。
3 控制方法
3.1 高压系统的调整
在高压系统高氨碳比的操作基础下,根据负荷调整高压蒸汽饱和器压力,控制汽提塔出液温度在指标范围内,以此减少Bi生成。
在低负荷下,操作时改变汽提塔出液温度,取样分析Bi质量分数,得出温度对Bi生成的影响,见图1。
图1 系统负荷在55%时,汽提塔温度对Bi生成的影响
汽提塔出液中Bi质量分数设计值是0.22%,在55%负荷下,汽提塔出液温度控制在166~167 ℃时可以保证产品质量。当温度超过168 ℃,Bi的生成会急剧增加。
3.2 蒸发系统温度的调整
在55%负荷下,调整蒸发系统温度,实际操作温度与质量分数见图2。
图2 系统负荷在55%时,蒸发操作温度与Bi质量分数变化
由图2可见:当Bi质量分数达到稳定值(0.89%)时,得到二段蒸发最佳操作温度为128 ℃,对应一段蒸发最佳操作温度为126 ℃。在一段和二段蒸发最佳温度下操作,保证蒸发的真空在指标范围内,尿素成品Bi质量分数基本稳定在0.82%~0.89%,满足优等品设计值质量分数<0.9%要求[1]。
根据Bi生成的因素和各工段Bi生成的比重制定控制措施,对全系统进行优化调整,具体措施如下:
(1) 根据汽提塔出液温度,调整高压汽包压力为1.39 MPa(g)左右、低压汽包压力为0.5 MPa以上,保证池式反应器温度为183 ℃以上。
(2) 一段蒸发压力控制在-60 kPa(g)、温度为126 ℃,二段蒸发压力为-80 kPa(g)、温度为128 ℃。
(3) 蒸发二段液位禁止满液操作(蒸发视镜有大量气泡)。
(4) 氨碳比控制在3.05以上,避免大幅波动。
(5) 汽提塔液位控制在50%,精馏塔液位控制在25%。
(6) 低负荷时造粒机第二室温度控制在106 ℃,第一室温度控制在100 ℃。
通过以上方法,调整前后数据见图3。数据显示:尿素低负荷(55%)时,可以调整出优等品。
图3 系统优化后Bi质量分数的对比
4 结语
通过上述操作,本装置在低负荷时尿素成品中可控制Bi质量分数小于0.9%,产品的优等品率得到了保证,提高了产品质量,提升了公司的经济效益。