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一起35 kV线路舞动放电导致的主变损坏

2021-08-13马振京马千里王爱丽

农村电气化 2021年8期
关键词:主变绕组线圈

安 宁,孙 燕,马振京,马千里,马 宇,王爱丽

(1.国网巩义供电公司,河南 巩义 451201;2.国网荥阳供电公司,河南 荥阳 450100)

电力变压器是电力系统重要的电能传输设备,但运行中经常受到各种外部故障电流的冲击,尤其近区域的冲击,已成为变压器损坏的主要原因。绕组变形和匝间短路故障,严重威胁着电力系统的安全运行。

1 主变故障

1.1 情况介绍及设备参数

2016年1月24日12:12,某220 kV 1号主变重瓦斯动作,主变三侧开关跳闸。故障前,35 kV二段母线及出线检修,35 kV一段母线在1号主变运行,35kV所带负荷大部分为水电专线,用电负荷约6MW,水电送出约40 MW。经检查主变低压绕组及铁芯绝缘显著降低,低压绕组直流电阻偏差超标,低电压短路阻抗相间互差超标,油色谱数据超标,初步判断为主变内部故障。对35 kV线路巡线检查,结果证实因线路舞动放电短路,造成主变低压侧内部故障。

变压器为SFPSZ9-150000/220型变压器,额定容量为150000/150000/75000 kVA,额定电压为(230±8×1.25%)/117/(37±5%)kV,接线组别为:Ynd11,冷却方式为:ONAN/ONAF/ODAF,出厂编号为:2002-56-65,2002年10月出厂,2003年10月投运。

1.2 保护动作检查

2016年1月24日12:12:25,线路A、C相过流一段保护动作,距离一段动作,开关跳开,短路电流折算到一次侧低压绕组A相短路电流为8.8 kA,B相为4.4 kA;12:12:28,重合闸动作;12:12:28,A、B相过流一段保护动作、距离一段动作,过流加速段动作,开关再次跳开,短路电流折算到一次侧低压绕组B相短路电流8.7 kA,A、C相为4.3 kA;12:12:28,1号主变重瓦斯动作,跳开1号主变三侧开关。

从保护动作信息可以看出,该主变在故障前遭受了2次低压侧相间短路故障,分别为低压A、C相间短路和低压A、B相间短路,两次短路过程中A相分别承受8.8、4.3 kA,B相分别承受4.4、8.7 kA,C相分别承受4.4、4.3 kA的短路电流。

1.3 故障后试验情况

故障后1号主变油色谱检测数据乙炔已明显增加,其中主变中部油样乙炔15.86µL/L,底部油样乙炔27.64µL/L,三比值102,属于电弧放电,介质损及油色谱分析如表1所示。

表1 变压器介质损和油色谱数据 μL/L

35 kV低压侧直流电阻三相偏差6%,B相低压绕组直流电阻明显小于AC相,低压侧绕组绝缘电阻0.01 MΩ;铁芯绝缘电阻为0,高压-低压短路阻抗相间互差超标,其他试验结果无异常,试验结果显示B相低压绕组存在匝间短路,且与铁芯之间的绝缘遭受破坏的可能性较大,直流电阻测试结果如表2所示。

表2 直流电阻测试数据

1.4 主变抗短路能力校核

220 kV 1号主变抗短路能力结果为高中压侧为A类,低压侧为C类。35 kV侧可承受的短路电路有效值为7.5 kA,本次短路电流约为8.7 kA,达到变压器抗短路能力的核算值,如表3所示。

表3 主变低电压短路阻抗数

1.5 历年遭受短路情况

近5年35 kV出线共发生78次线路短路故障。其中,2014—2015年35 kV线路开关一段保护动作切除故障31次(成功27次,重合不成功2次按切除故障4次计)。

31次故障中,有2次流过1号主变的电流达到7.2 kA以上,故障的发生时间和电流大小:2014年6月28日17:56,故障电流二次值约为24A,折算到35 kV侧故障电流约7.2 kA,故障持续时间约为120 ms;2014年7月1日15:17,故障电流二次值约为25 A,折算到35 kV侧故障电流约7.5 kA,故障持续时间约为120 ms。

上述2次的结果虽均小于低压侧可承受的短路电路有效值12.94 kA,但已达到允许短路电流值50%,为55.6%、57.9%。目前仅获得最大故障电流的2次数据,如剩余27次中还存在一次,电流超过50%允许短路电流,则按照Q/GDW 11401—2015《输变电设备不良工况分类分级及处理规范》规范性的要求,短路冲击电流在允许短路电流的50%~70%之间,且次数累计达到3次及以上时,属于一级不良工况,须要适时开展与绕组变形相关的试验与检查,同时由于不良工况的存在,会对变压器的绕组产生变形影响。

2 解体分析

2.1 解体检查

B相铁芯柱下部有12级铁芯片局部烧熔,且表面附着铜沫,铁芯保护绝缘纸筒及撑条链破损严重,如图1所示。每相绕组由外到内按高调线圈、高压线圈、中压线圈、低压线圈、低调线圈排列,低压线圈为自粘性换位导线。B相低压绕组内部的多处绝缘件破损受污,有大量游离碳及绝缘纸屑;高调线圈、高压线圈外表完好,线饼外观整齐,无变形;中压线圈外表完好,内部硬纸筒受挤压开裂;低压线圈多处扭曲变形,低压线圈、低调线圈变形严重无法剥离;低压线圈从上往下第26饼至末饼绝缘纸明显破裂,存在大量游离碳;最末4饼完全散落、扭曲、熔融,部分线股断裂;从下往上下第11~13饼低压出线侧附近有10 cm波浪状变形;从上往下第6~8饼靠近A相侧、第20~22饼靠近C相侧存在匝间放电痕迹,绝缘纸碳化粘连。

图1 B相调压绕组烧毁

A、C相绕组外观完好,外部围屏受污染,存在少许游离碳;高调、高压、中压、低压线圈外表完好,线饼外观整齐,无变形。由吊罩解体检查,B相低压绕组已严重变形,存在多处匝间短路,且与铁芯短接,检查结果与现场试验结果和油色谱分析吻合。

2.2 原因分析

综合试验数据和解体检查情况,分析认为此次1号主变故障原因如下。

故障时该主变35 kV侧线路为强阵风天气,在强风作用下线路发生舞动,引起主变低压侧近区短路。该主变低压侧抗短路能力为C类,可承受的短路电路有效值为7.5 A,本次短路电流约为8.7 A,超过低压线圈可承受短路电流值。

该主变历年来曾多次遭受低压侧短路、重合闸冲击,且其中可明确有2次短路电流超过变压器允许短路电流值的50%,变压器存在不良运行工况,故障前该主变可能已经存在一定程度绕组变形。

该主变在遭受第一次短路故障3 s后进行了重合闸操作,导致绕组在短时间内连续遭受2次短路电流的冲击。线圈遭受突发短路时,在巨大轴向力的作用下线圈油隙垫块中的油被挤出。在短路结束后,油隙垫块须要经过的一定的时间吸油后,才能恢复原稳定状态;在此期间,线圈机械强度尚未完全恢复,抗短路承受能力较低,再次遭受短路冲击后低压线圈出线部分(抗短路能力最弱)发生绕组变形造成匝间短路,引起主变重瓦斯动作。

3 问题整改

220 kV不同型号、容量的变压器备品备件紧缺。1号主变发生故障后,在全省寻找变压器备品,但最终备品变压器的分接开关型式与原变压器不一致,为无载开关。运维单位存在设备状态评价工作执行不到位的问题。国家电网公司Q/GDW 169—2008《油浸式变压器(电抗器)状态评价导则》明确要求,变压器遭受的短路电流和短路次数须参与评价,但历年的设备评价工作中,上述2项数据均未在设备初评报告中反映。

运维单位存在35 kV线路运维管理方式过于粗放的问题。1号主变故障后,调取以往线路跳闸记录发现,2014—2015两年间线路一段保护动作切除故障31次,其中原因明确的仅有6次,其他跳闸原因均不明确,线路的运维管理方式过于粗放。近5年来35 kV出线共发生78次线路短路故障,运维单位未采取有效措施降低线路短路次数。达到1主变允许短路电流值50%以上可查短路次数为2次,运维单位未能按照Q/GDW 1168—2013《输变电设备状态检修试验规程》要求开展诊断性试验。

存在变压器抗短路能力动态评价技术措施缺失的问题。尚未建立一个行之有效的运行变压器短路承受能力评估模型,开展变压器抗短路能力的动态校核工作。存在变压器绕组变形带电检测技术手段缺失的问题,目前对于变压器绕组变形一般采用停电检测手段,利用停电检测手段难以实时确定变压器绕组的状态。变压器绕组变形振动带电检测目前虽然已经在电网有所应用,但该检测手段缺乏有效阈值判断标准,同时检测手段尚需通过进一步推广应用进行完善。

220 kV主变抗短路能力动态校核及运维策略优化,建立和完善运行变压器短路承受能力评估模型,制定不同抗短路能力类别变压器的运维检修策略。对220 kV主变中、低压侧线路短路故障排查分析,研究线路故障较多地区的主变中、低压侧加装限制短路电流的电抗器;对遭受低压侧短路故障较多的220 kV变压器开展动态抗短路能力评价,制定针对性防范措施。

开展变压器绕组变形新型停电及带电检测技术应用研究工作,对于动态校核结果较差的变压器,开展带电振动测试和扫频阻抗测试工作,完善振动和扫频阻抗的绕组变形测试方法和阈值判断标准,明确变压器绕组变形情况,针对性开展返厂大修与更换。

开展220 kV及以上国产变压器和存在异常情况的110 kV国产变压器的特高频局放带电检测探头安装工作,结合探头安装开展特高压局放检测,根据检测结果对存在放电隐患的变压器制定针对性的检修预防措施。加强220 kV主变油色谱在线监测装置运行情况排查工作,要求220 kV及以上变压器均安装油色谱在线监测装置,对不能正常运行的在线监测装置进行检修。

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