降低水电站发电机中性点电流互感器故障率应用分析
2021-08-06刘江
刘江
摘要:大型发电机电流互感器损坏事故时有发生。针对水电站发生发电机中性点电流互感器损坏事故,提出了要因分析3个步骤,找出了事故原因。分析结果表明:通过试验验证,调整三相电流互感器布置,可有效降低电流互感器故障率。研究成果可为其他工程提供借鉴。
关键词:电流互感器故障;事故调查;发电机;水电站
中图法分类号:TM452文献标志码:ADOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2021.06.013
文章编号:1006 - 0081(2021)06 - 0063 - 03
1 研究背景
大型发电机电流互感器(以下简称“CT”)一般都运行在较强的电磁环境中。为保证CT精度,除CT二次绕组外,采取绕组屏蔽措施替代金属屏蔽。定子组中性点A相、B相CT 距离大电流铜环很近,导致CT所处位置的杂散磁场非常强,外界强大的交变磁场必然使CT的屏蔽绕组感应出很大电流,如果该电流超过屏蔽绕组的承受力,就会造成屏蔽绕组严重发热甚至CT损坏[1]。同时,机组的运行操作、检修方式不当,设备材料及其制造的缺陷也会造成运行过程中CT 损坏。
随着国内水电站大型发电机组的增加,CT 损坏事故时有发生,如何及时找准CT损坏的原因,采取正确的修复措施,降低CT的故障率,是水电站安全运行的重要课题。
某水电站装机5台,单机容量为60万kW,1~3号、4~5号发电机组分别由两个机组厂家供货,2009年全部机组发电。1~3号发电机组自2009年投运至2010年年底,前后发生4次发电机中性点CT损坏事故,甚至发生了机组甩负荷事件。因此,调查中性点CT故障频发问题发生原因,寻求解决降低发电机中性点CT故障率的方案十分必要。
由于发电机中性点CT故障多次造成发电机停机,对发电机组安全稳定运行产生不利影响。为彻底解决发电机组中性点CT经常发生故障的问题,并掌握发电机中性点引出线及CT布置的关键技术,结合该水电站发生的中性点CT发生故障的情况,将目标设定为降低水电站发电机中性点CT的故障率。
现场调查表明:该电站发电机中性点CT为机组生产商供货范围,5台机组运行2 a共发生4次中性点CT故障,CT年故障率为0.4次/台。按照设计运行要求,CT运行期间不发生故障,电站每5 a进行一次机组消缺大检修。通过检修,对CT进行各项检测试验,依据检修结果更换存在潜在故障的CT。要求5 a检修周期内不发生故障,5台机组的年故障率需降低至0.04次/台以下。
2 事故调查分析
按照设定目标,开展目标可行性分析,首先必须找出事故原因,再制定正确的技术措施。结合电站前后发生4次事故,按照3个步骤查找事故原因:①收集事故基本情况;②分析事故发生的主要原因;③进行必要的技术试验验证并确认。
2.1 事故基本情况
(1)第1次事故。3号机组不完全差动2保护动作,机组甩负荷,原因为3号发电机中性点第二分支B相CT相角差随负载的增大而产生偏移,A,B,C三相之间夹角不成120°,该相CT因励磁特性变差致使差流达到发电机不完全差动2动作定值,保护跳闸。
(2)第2次事故。1号发电机保护A柜发裂相横差CT断线、不完全差动1 CT断线,原因为1号发电机中性点第一分支B相CT相角差随负载增大而产生偏移,A,B,C三相之间夹角不成120°,致使差流达到发电机不完全差动1差流越限定值报警。
(3)第3次事故。1号发电机保护A柜发裂相横差CT断线、不完全差动2 CT断线,原因为1号发电机中性点第二分支B相CT相角差随负载的增大而产生偏移,A,B,C三相之间夹角不成120°,致使差流达到发电机不完全差动2差流越限定值报警。
(4)第4次事故。3号发电机保护A柜发裂相横差CT断线、不完全差动1CT断线,原因为3号发电机中性点第一分支B相CT相角差随负载的增大而产生偏移,A,B,C三相之间夹角不成120°,致使差流达到发电机不完全差动1差流越限定值报警。
互感器厂家对CT进行解剖,靠近铁芯处的1~2层漆包线表面绝缘漆包脱落,露出裸露铜线,层间绝缘及铁芯外包扎均已烧毁,发黑粉化。说明该CT内部已出现局部匝间及层间击穿现象。
2.2 事故原因分析
依据现状调查,对发电机中性点CT发生故障原因进行了仔细分析,认为发电机中性点CT故障率高,与CT绝缘设计不合理、CT磁屏蔽能力差,以及中性点电流引出线布置不合理等问题有关[2]。为进一步摸清中性点CT发生故障的主要原因,通过因果分析(图1),找出了7个末端原因,并制定了要因确认计划表,尝试找出其中的要因。
(1)末端因素1。电厂运行人员操作运行不当。电厂负责机组运行人员,学历均为大学本科以上,主要负责人参与工作均在15 a以上,并接受过电厂运行及检修维护方面教育,该发电集团下属多家发电厂,有完善的电厂运行规章制度。因此不存在电厂运行人员操作运行不当问题。
(2)末端因素2。CT绝缘不满足要求。该电站发电机额定电压为18 kV,CT额定电压也为18 kV,与发电机绝缘要求是匹配的;原针对发电机定子绕组内部短路故障的特点,进行发电机内部故障主保护配置方案的必选,最终方案经过多次技术讨论会确定,配置方案是合理的。因此CT设计及配置方案满足设计要求。确认该因素为非要因。
(3)末端因素3。CT无抗磁屏蔽能力。通过对损坏CT绕组线圈材料的分析,线圈采取了单屏蔽措施避免磁场的干扰,经供货厂家确认,该线圈确实采取了屏蔽措施,虽然目前CT最新产品已经有双屏蔽措施,抗干扰能力更强,但采取单屏蔽措施CT仍具有抗磁屏蔽能力[3]。因此,确认该因素为非要因。
(4)末端因素4。运行检修方法不當。该发电集团下属多家发电厂,运行管理经验丰富,有完善的电厂运行规章制度,与其他发电集团同类电站的运行检修规程比对,规章制度合理。确认该因素非要因。