管式空气预热器漏风原因分析及改进措施
2021-08-04李学东
李学东
(东方电气集团国际合作有限公司,成都 611731)
某海外300 MW燃煤机组采用亚临界循环流化床锅炉,燃料为褐煤。机组于2016年8月。机组在运行2 a后,发现空气预热器(简称空预器)出现较大漏风。笔者通过化学成分分析和微观金相组织分析等方法,探明了空预器漏风原因,并提出了改进措施。
1 空预器运行概况
该机组不设脱硝系统。在后竖井烟道配置管式空预器,分别加热一次风和二次风。空预器采用卧式顺列布置,沿空气流向有四个加热回程,从下到上分别为一级至四级。一级管箱下部10排采用SA-213 TP316L不锈钢管,其他部位采用Q355GNH钢管;二、三、四级管箱采用Q215-A和20碳钢管。
机组在运行2 a后,空预器一级管箱中上部管道出现较大面积损坏。现场分别对一次和二次风管各取样2根,一次风管标识为1号和2号样管,二次风管标识为3号和4号样管,并进行宏观形貌分析,结果见图1。
图1 样管宏观形貌
由图1可以看出:1号样管相对完好,没有较明显的壁厚减薄,其余3根(2号、3号、4号)样管均有不同程度的减薄,局部已穿透。4根样管表面均呈暗红色,并存在锈蚀物,易脱落。从4号样管还可以看出,样管表面有磨损的痕迹,从样管的安装位置可以判定是烟气中的飞灰磨损造成的。总体而言,从样管的宏观形貌可以判断表面存在腐蚀[1-2]。
2 空预器漏风原因分析
4根样管的材质均为Q355GNH(高耐候钢),管子直径为 45 mm、壁厚为2 mm,并在实验室进行了化学成分及金相等分析。
2.1 化学成分分析
在4根样管端部,采用直读光谱仪对样管化学成分进行检测,结果见表1。从表1可以看出,4根样管均满足GB/T 4171—2008 《耐候结构钢》。
表1 化学成分分析 %
2.2 微观金相分析
对4根样管做环状取样,利用倒置金相显微镜对环状样管进行了微观金相形貌分析,结果见图2~图5。
图2 1号样管外壁腐蚀及组织
图3 2号样管外壁腐蚀及组织
图4 3号样管外壁腐蚀及组织
图5 4号样管外壁腐蚀及组织
从图2~图5可以看出,4根样管基体组织均为铁素体和珠光体,属于正常组织。
2.3 扫描电子显微镜/能谱仪(SEM/EDS)分析
4根样管表面均有不同程度的凹坑,并存留有附着物。利用JSM-6610 SEM及NSS SYSTEM7 EDS分析样管表面附着物,检测结果见图6~图9。图中对应位置的EDS分析结果见表2。
图6 1号样管表面附着物EDS分析图
图7 2号样管表面附着物EDS分析图
图8 3号样管表面附着物EDS分析图
图9 4号样管表面附着物EDS分析图
表2 样管EDS分析结果 %
由表2可以看出,4根样管表面附着物主要含有 Fe和O。
根据表2的测量结果,对4根样管外壁附着物Fe和O的物质的量比进行计算,结果见表3。
表3 外壁附着物n(Fe)/n(O)
从表3可以看出:4根样管外壁附着物的n(Fe)/n(O)为0.45~0.61,若外壁附着物仅为Fe3O4和Fe2O3的混合物,则n(Fe)/n(O)应为0.67~0.75[3],且S的质量分数为1.26%,明显高于基体(≤0.002%),可见外壁附着物主要成分除了Fe的氧化物(Fe2O3和Fe3O4)外,还有含S、Fe、O的化合物。近外壁测量中,S和O的含量均非常低,主要为基体材料。
综上可判断样管表面附着物主要为Fe的氧化物及硫酸盐类物质,样管外壁的腐蚀与 S 有关,即由低温腐蚀造成[4-7]。
3 改进措施
3.1 采用耐腐蚀材料
Q355GNH属于耐腐蚀性能较好的材料,但从实际使用效果和以上分析可以看出,当Q355GNH钢使用在燃用劣质煤种的电站空预器中,其抗低温腐蚀性能并不能满足机组长期稳定运行的要求。
该电厂在后期的改造中,将空预器一级管箱的Q355GNH钢全部更换成耐腐蚀性能更好的ND钢[2],即09CrCuSb合金钢,使用效果不错。
需要注意的是,在更换为ND钢时,建议按管箱一次性全部更换(即使部分Q355GNH钢尚未损坏)。如果不能一次性全部更换,建议按区域全部更换(即使该区域内部分Q355GNH钢尚未损坏),并与相邻的未更换区域之间堵管2~3排。如果不堵管,或单根管更换,可能会出现相邻未更换的管道在随后的运行过程中破损,漏风压力较大,进而加速烟气中的飞灰对ND钢的磨损,运行一段时间后,一样会造成ND钢的损坏。该电厂在前期就遇到过这种情况。
该电厂空预器一级管箱下部10排采用SA-213 TP316L不锈钢管,从目前运行情况来看,未出现因腐蚀或磨损造成的漏风,使用效果优良。因此,为了满足机组长期稳定运行,建议在设计管式空预器时,推荐一级管箱使用SA-213 TP316L钢管或其他性能更好的不锈钢管。
3.2 提高进风温度
该电厂空预器进口设计有暖风器,用于提高空预器进口风温。在实际运行过程中,通过提高暖风器蒸汽流量,尽可能提高空预器进口风温,减小低温腐蚀风险。由于暖风器前期已选定,在不进行改造的情况下,该方法的调节效果有限。
3.3 提高排烟温度
防止低温腐蚀的另一个措施就是提高排烟温度,使其高于烟气酸露点[8]。为了维持该电厂满负荷运行(由于当地电力需求较大,该电厂自投运以来,一直处于满负荷运行状态),提高排烟温度,该电厂在二次风侧空预器左右两侧进口和出口增设了联络风道,使部分二次风不经空预器加热,直接与二次热风混合后进入炉膛。该联络风道内径为820 mm,风道上设电动挡板,远程控制。该方案可使排烟温度升高约10 K,减小低温腐蚀的风险。
同时需要注意,该方法降低了二次热风温度,导致锅炉效率降低约0.5%。
4 结语
(1)通过对4根样管的化学成分分析、微观金相分析及SEM/EDS分析,可以看出空预器一级管箱管道发生了低温腐蚀。
(2)尽管Q355GNH属于耐腐蚀性能较好的材料,但当使用在燃用劣质煤种的电站空预器中时,Q355GNH耐腐蚀性能难以满足机组长期稳定运行的要求。推荐采用ND钢(09CrCuSb合金钢)、SA-213 TP316L及其他性能更好的不锈钢管材。
(3)增加空预器进口暖风器加热蒸汽流量,提高空预器进口风温,可降低低温腐蚀风险。
(4)在二次风侧空预器左右两侧进口和出口增设了联络风道,通过调节挡板开度,可以使排烟温度提高10 K,降低低温腐蚀风险。