MACS控制系统在装油栈桥上的开发及应用研究
2021-07-30柴双
柴双
(大庆石化公司炼油厂,黑龙江 大庆 163711)
目前,国内铁路大鹤管定量装车控制系统多采用人工付油、手工检尺,即油品装车结束后,操作人员再通过投尺和取样两道工序直接测量油品的液高、温度、密度等数据,在实际操作中,由于受到人工测量数据的影响最终油品质量计量的精确度很低,偏差较大。另外,油品装车的过程中还存在静电、溢油等很多不安全因素,鉴于诸多上述因素,大庆石化公司为了生产安全需要,对我厂火车装油栈桥大鹤管装车控制系统进行了改造,控制系统采用和利时MACS控制系统,在铁路装车控制室增加了上位机,在现场装车台增设了防爆触摸屏。此套控制系统的应用提高了装车精度,减轻了职工的劳动强度,提高了现场装车操作的安全性,特别是在工厂操作人员日益减少的情况下,它的作用日益凸显。
1 问题的提出
1.1 装油栈桥设备简介
铁路大鹤管装车系统基本由以下部分组成:大鹤管、小行车、小车轨道、水平油缸、伸缩套、来油管线、接油斗、油槽车、牵引设备、小爬车等组成。
1.2 我厂栈桥状况及控制系统的选用
我厂铁路装车栈桥共有4个栈桥、8条铁道,分为南北7个装车台、18个自动装车鹤位。针对我厂控制室较远及装车站台及鹤位较多的特点,我们在改造中控制系统采用的是和利时公司的MACSV 5-SM系统,现场装车操作站采用的是STAHL ET-436型防爆触屏。SM系列硬件系统是和利时公司基于现场总线技术而设计、开发的分布、开放式过程控制硬件系统,具有先进、可靠、高效、节能等特点。现场应用SM系列硬件系统的体系结构如图1所示,主要由工程师站、操作员站、主控机笼、I/O机笼、端子模块和通讯网络等组成。
图1
1.3 栈桥装车操作顺序程序(如图2)
图2
2 部分重要控制逻辑的实现
2.1 液压油自循环阀联锁逻辑开发
当进行鹤管操作时,打开控制油路电磁阀时,同时关闭自循环阀,当操作完成,关闭操作油路电磁阀时,同时打开自循环阀。
液压站动作:装车时,在启动液压油泵时,自循环阀与液压油泵同步打开,提供液压油循环通路。避免油系统憋压。开发逻辑见图3。
图3
2.2 爬车系统控制逻辑
爬车进行前进时,油斗收回必须到位,才允许爬车前进动作;爬车后退时,不需要油斗收回信号,爬车后退指定时间后自停;前进与后退有互锁,不能同时执行两个动作。
(1)爬车前进逻辑如图4。
图4
(2)爬车后退逻辑如图5。
图5
2.3 鹤管动作逻辑的实现
(1)鹤管下降动作控制逻辑(如图6)。
图6
CV2_N34:二栈桥南台3道鹤管下降油路开通。
CK2_N31:二栈桥南台3道油斗提起回讯。
CK2_N34:二栈桥南台3道鹤管下降回讯。
CV2_N32:二栈桥南台3道油斗收回油路开通。
CV2_N34MAN:S3鹤管下降手动操作。
CV2_N33:二栈桥南台3道鹤管上升油路开通。
(2)鹤管上升动作控制逻辑。
自动控油:工艺要求装车完成5s后自动启动液压泵自动提鹤管,鹤管上升15s后,停止10s控油完成后自动上升到位。组态中,装车完成5s后,同时将ZQ2_S3P置1执行鹤管上升动作并开始15s计时,15s计时到后将ZQ2_S3Q置1并开始10s计时,时间到提鹤管到位。其组态逻辑如图7所示。
图7
2.4 装油阀控制
手动关阀:可以随时按触屏上的装车阀按钮,进行关阀。
说明:按钮是一个翻转按钮,开和关用同一个钮。
3 装车计量
装车计量采用质量流量计测量,具有测量精度高的特点,能够达到出厂计量级的标准,直接出厂计量,既减少了装车计量检尺时间,又降低了操作人员的劳动强度。质量流量计与系统采用脉冲和RS485两种方式传输数据,其中脉冲计数方式用于装车控制,就是画面上的当前量;RS485通讯是将流量计内的累积量读出来,经过计算,得出每车的实际装车量,用于出厂计量。示意图如图8所示。
图8
4 实现的效果及意义
和利时MACS控制系统在我厂装油栈桥自动控制上的应用,实现了远程对装车鹤管的监视和控制,提高了自动装车的效率和准确性,同时也对铁路鹤管装车岗位危化品操作人员实现了本质安全,为石化系统铁路鹤管装车开发提供了一套典范的应用实例。