220 kV断路器非全相保护动作分析处理
2021-07-29李晓龙
张 伟,李晓龙
(五凌电力有限公司碗米坡电厂,湖南 湘西 416500)
0 引言
电力系统运行时,由于各种原因,断路器三相中可能断开或者合上一相或两相,造成非全相运行[1]。这种异常运行情况,发电机中流过负序电流,如果靠带延时的发电机负序电流保护动作,则由于延时较长可能使对侧后备保护动作,则严重影响系统的稳定性,甚至造成系统瓦解事故[2]。因此,对于大型发电机--变压器组,在 220 kV及以上为分相操作的断路器时,均要求装设非全相运行保护。
1 非全相保护原理
碗米坡电厂总装机容量3×80 MW,3台机均为单元接线,220 kV母线为单母线不分段接线,经两回220 kV出线接入系统。主变保护采用南瑞继保的PCS-985TW保护装置,双重化配置,每套保护中均设置有断路器非全相保护,装置通过断路器不一致接点、零序电流、负序电流等条件来判断断路器的非全相运行状态[3]。非全相保护负序电流定值0.27 A,零序电流定值0.64 A,延时0.5 s,动作出口主变高压侧断路器。非全相保护逻辑见图1。
图1 非全相保护逻辑
2 事故过程
2018年12月23 日,3 号机变检修完毕,11:11:09执行3号主变冲击合闸试验,监控系统报“3号主变A套保护非全相跳闸”、“3号主变B套保护非全相跳闸”、“3号主变630合闸位置复归”、“3号主变630分闸位置动作”等信息。现场检查3号主变高压侧630开关三相均处于分闸位置,CZX-12G操作箱上第Ⅰ、Ⅱ组跳闸信号灯TXa、TXb亮,TXc不亮,两套PCS-985TW保护装置跳闸信号灯亮,动作报文显示非全相保护Ⅰ时限动作。
3 事故分析
3.1 故障录波分析
调出故障录波相关数据,见图2,分析波形可看出:
图2 3号主变故障录波
11:11:16.219,主变高压侧 A 相电流 0.491 A、B相电流0.54 A、C相电流0.134 A,此时可判断630开关三相处于合闸状态。
11:11:09.220,主变 A 相差流0.433Ie、B 相差流0.085 Ie、C相差流0.358 Ie。A相差流大于差动保护启动值0.4 Ie,主变差动保护启动,由于差流中含有的二次谐波分量大于15%闭锁定值,差动保护被闭锁。
11:11:09.255,三相不一致开入变位为 1,此时A相电流4.152 A、B相电流1.124 A、C相电流0.023 A。
11:11:09.760,主变高压侧负序电流 0.584 A、零序电流1.514 A,大于整定值,非全相保护Ⅰ时限动作跳630开关三相。
据统计变压器励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5~1 s即可减至0.25~0.5倍额定电流,但全部衰减完毕时间较长,中小变压器约几秒,大型变压器可达10~20 s[4]。但在本次冲击合闸中C相电流仅几十毫秒左右就衰减接近至零,衰减时间过短显然属于不正常现象。
再查看分析2018年1月29日2号主变冲击合闸波形,见图3,2号主变励磁涌流衰减时间大约为2 s左右。
图3 2号主变冲击合闸波形
以上分析可得出初步结论:3号主变冲击合闸期间,C相在合闸后几十毫秒内由于某种原因自动跳开,造成开关非全相运行,在非全相运行期间负序或零序电流大于整定值,非全相保护启动,经延时跳开A、B两相。
3.2 信号控制回路分析
630开关跳闸后现场检查发现CZX-12G操作箱上第Ⅰ和第Ⅱ组的跳闸信号灯TXa、TXb常亮,TXc不亮。跳闸信号灯回路原理见图4。当保护跳闸时,串入跳闸回路中的TBIJ动作,其接点去启动磁保持继电器TXJ的动作线圈,该继电器动作且自保持,它一方面去启动信号灯回路,另一方面送出跳闸信号,当按下复归按钮FA时,磁保持继电器TXJ的复归线圈励磁,跳闸信号返回。通过原理分析可知630开关两组跳闸回路上的C相跳闸信号灯TXc不亮只有一种可能,即C相在保护跳闸前就已经跳开,导致跳闸回路断开,从而造成串入跳闸回路中的TBIJ在保护动作时无法动作,C相跳闸信号灯TXc就不能启动。
图4 CZX-12G跳闸信号灯原理
3.3 监控系统告警分析
监控系统动作报文见表1。630开关A、B、C三相的常闭辅助接点并联作为分闸位置信号告警,三相的常开辅助接点串联作为合闸位置信号告警。从动作报文可看出11:11:09.205 630开关三相都处于合闸位置,11:11:09.251 630开关至少有一相在分闸位置,0.516 s后非全相保护动作跳630开关,监控系统报文从时间节点上与保护装置动作报文相吻合。依据监控报文可看出630开关某相从合上到跳开时间间隔46 ms。
表1 监控系统动作报文
综合保护及监控系统分析结果,可进一步得出结论: 630开关C相在合闸后几十毫秒内由于某种原因突然跳开,从而启动非全相保护动作跳开A、B两相。检查的重点应该在C相开关偷跳的问题上,应对C相电气控制回路及操作机构重点进行排查。
3.4 电气控制回路检查
3.4.1 直流回路检查
查阅监控系统告警记录,在主变冲击合闸前后均无直流系统接地告警,现场测量630开关的操作电源电压:直流正对地114 V,负对地-112 V,直流回路无异常。
3.4.2 操作箱跳闸回路检查
对保护装置至开关端子箱的跳闸电缆进行绝缘检查,绝缘电阻合格。断电后取下CZX-12G操作箱上C相第1组跳闸回路6号插件,第2组跳闸回路13号插件检查无异常。
3.4.3 手动跳闸回路检查
对监控系统至开关端子箱的跳闸电缆进行绝缘检查,绝缘电阻合格。校验开关端子箱内手动跳闸继电器STJ1、STJ2动作电压合格。拉开6301、6303隔离刀闸,主接线见图5,使用仪器对C相的两个跳闸线圈进行电压监视,现场操作630开关合闸,在合闸过程中C相的两个跳闸线圈上均无电压。
图5 电气主接线
3.4.4 母差保护开入所引起的跳闸检查
对母差A、B套保护开入至主变保护CZX-12G操作箱回路的电缆进行绝缘检查,绝缘电阻合格。由于母差保护动作时会启动主变保护操作箱内的TJR继电器,并发出相应的信号告警,但主变保护除有非全相保护动作报文外,无任何其他动作报文。对电气控制回路排查结果表明,630开关C相偷跳的原因不是由电气控制回路问题引起。
3.5 开关操作机构检查
碗米坡电厂220 kV GIS设备为沈阳高压开关有限公司产品,于2003年12月投运。220 kV断路器采用弹簧合闸、气动分闸的操作方式,每相断路器均独立配用一套操作机构,三相断路器操作机构之间无机械联锁。
通过对机构分闸过程研究可知,断路器要分闸,或分闸线圈得电,或扣板(14)脱扣。在电气控制回路排查中已使用仪表对C相两个分闸线圈进行电压监视,操作断路器远方合闸时,并未发现分闸线圈上有电压,故可排除分闸线圈突然带电跳开C相的情况。那么重点就要检查扣板(14)在断路器合闸后与挚子(17)的衔接情况。做好相关安全措施后在630开关合闸位置,分别检查A、B、C相机构中的扣板与挚子的衔接情况,见图6、图7、图8。发现C相机构中的扣板与挚子衔接量比A、B相要小的很多,在断路器合闸过程中由于震动等各方面原因,就会造成扣板与挚子不能衔接到位,使断路器在合闸后因扣板脱扣引起开关偷跳。
图6 A相合闸状态扣板与挚子的衔接状态
图7 B相合闸状态扣板与挚子的衔接状态
图8 C相合闸状态扣板与挚子的衔接状态
图9 调整后C相合闸状态扣板与挚子的衔接状态
针对此种情况,通过对分闸时间调整螺杆,并结合进行开关动作特性试验,既要保证扣板与挚子衔接面位置适当,又要开关分合闸时间满足标准要求。最终调整后C相合闸状态见图9。2018年12月23日21:25,再次对主变进行冲击合闸成功。
4 结 语
本次事件发生在主变冲击合闸过程中,如果在机组发电过程中主变高压侧开关某相突然偷跳,非全相保护又拒动,会有其他什么保护动作。分析得知主变高压侧非全相运行状态属于纵向故障,对主变差动保护而言属于穿越性故障,主变差动保护不反映机组非全相运行状态,非全相运行期间差动保护不会动作[5]。偷跳相电流接近于零,两健全相电流相等;高压侧电压变化不大,TV开口三角电压接近于零,主变复压过流保护、间隙及接地零序保护都不会动作。只有反映负序分量的发电机负序反时限保护可能启动,动作时间依据当时机组所带负荷的大小而不同。为了防止负序电流损害发电机,要做好事故预想,完善事故处理手册,同时运行人员要依据机组运行工况的变化,在发生断路器非全相运行时及时正确地处理。