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Φ139.7 mm免钻塞工具在春风油田的应用

2021-07-09张斌中石化新疆新春石油开发有限责任公司山东东营257000

化工管理 2021年18期
关键词:筛管固井水平井

张斌 (中石化新疆新春石油开发有限责任公司,山东 东营 257000)

0 引言

春风油田构造位置位于车排子凸起的东北部,区域构造上属于准噶尔盆地西部隆起的次一级构造单元。排612块位于春风油田东北部,该区块油层薄、埋藏浅,水平井设计井深700 m左右,垂深270~320 m,位垂比大,井眼曲率高,造斜率大,平均达25°/100 m,在工具下入、钻塞等方面存在较大困难[1]。

1 排612区块前期完井概况

春风油田排612区块前期施工的4口井采用水平井采用分级箍筛管顶部注水泥方式完井。其基本管串结构为:洗井阀+短套+精密筛管+套管+盲板+套管+封隔器+套管+封隔器+套管+分级箍+套管串至井口(如图1所示)。

图1 分级箍筛管顶部注水泥完井管柱图

即在水平油层段下入精密滤砂管,防砂完井,以保持地层原始渗透率,利用分级箍、封隔器等工具进行筛管顶部进行注水泥固井作业,有效封隔异质层。

主要施工工序:下完井管柱、胀封管外封隔器、打开分级箍、固井、关闭分级箍、钻塞、通井。

该工艺在本区块完井施工过程中暴露出以下几个问题:

(1)钻塞过程中容易对分级箍和套管造成磨损或破坏,甚至钻穿套管;

(2)钻塞过程容易造成水泥环破裂,导致油气水窜或注蒸汽热量的散失;

(3)钻塞后内壁不光滑,留有毛刺,下入作业生产工具时容易造成破损(特别是橡胶材质的工具)而增加施工风险;

(4)钻塞碎屑造成洗井、充填工具堵塞,无法建立循环进行洗井或砾石充填作业;

(5)钻塞周期长,增加完井成本。

本区块已完成的4口井施工时间统计如表1所示。

表1 新春排612区块钻塞时间统计

如表1所示,排612区块已完成的4口井中,纯钻塞时间平均超过40 h,加上起下钻时间,超过60 h,大大增加了完井周期,提高了完井成本,延缓了施工进度和工作计划。其主要原因是春风油田排612块油层薄、埋藏浅,水平井设计井深700 m左右,垂深270~320 m,位垂比大,井眼曲率高,造斜率大,平均达25°/100 m,钻塞时加压困难,井口只能施加0.5~2 t的压力,导致钻塞困难,钻塞时间过长,虽然采取了在井口加放钻铤,改进钻头,调整钻进参数等诸多措施[2],但收效甚微,效果不理想。

针对水平井分级箍筛管顶部注水泥完井工艺在春风油田排612区块施工过程中暴露出来的种种问题,尤其是钻塞困难,钻塞耗时过长的严重弊端,并结合该区块井深较浅的特点,我们在该区块采用水免钻塞筛管顶部注水泥完井方式进行完井作业,有效解决了上述问题(如图2所示)。

图2 钻塞示意图

2 水平井免钻塞筛管顶部注水泥完井工艺在排612区块的应用

目前,Ф177.8 mm水平井免钻塞筛管顶部注水泥完井工艺已得到广泛应用[3]。但Ф139.7 mm免钻塞完井工艺由于施工井较深、打捞拉拔力大以及小尺寸打捞管柱抗拉能力低等原因,导致现场应用较少,而春风油田排612区块由于油藏较浅,井深仅700 m左右,为Ф139.7 mm免钻塞完井工艺的现场应用创造了有利条件。

Ф139.7 mm免钻塞完井工艺是在水平井油层段下入精密滤砂管,筛管顶部利用免钻塞工具进行注水泥固井作业[4],有效封隔异质层,防砂完井。其基本管串结构为:洗井阀+短套+精密筛管+套管+免钻塞工具+套管串至井口(如图3所示)。

图3 免钻塞筛管顶部注水泥完井管柱图

施工步骤:(1)通井,按要求下入完井管柱;(2)打压8~10 MPa,稳 压3~5 min,胀 封 免 钻 塞 胶 筒(如 图4所示),继续打压至15~17 MPa,开启注水泥循环通道;(3)循环、固井;(4)碰压关闭注水泥循环通道;(5)憋压候凝4 h;(6)下入打捞工具,打捞出免钻内套;(7)电测固井质量;(8)下入Ф116 mm磨鞋通井至人工井底;

图4 免钻塞工具图

φ139.7 mm免钻塞筛管顶部注水泥完井技术优势:

(1)免钻工具等完井附件在作业过程中不受钻磨影响,使用寿命大大延长,有效降低了修井作业时间及成本;

(2)完井管柱内通径大且内表面光滑通畅,有利于后期作业工具顺利下入;

(3)无需钻塞降低了套管破损风险,增加了油井使用寿命。

3 现场试验及及应用效果

3.1 现场试验

P612-P17井为φ139.7 mm免钻塞在春风油田排612区块的首口应用井,该井井深722 m,垂深318 m,造斜点89 m,水平位移492 m,最大造斜度11.88°/30 m。

管柱结构:洗井阀(715.06~712.48 m)+短套1根(712.48~709.9 m)+精密筛管4根(709.9~665.72 m)+套管3根+精密筛管12根(632.41~499.63 m)+套管6根+免钻塞工具(400.37~394.89 m)+套管串至井口。

施工过程:2018年9月19日09:30开 始 下完井管柱;12:00下入免钻塞装置;19:00下完全部管柱;20:00开始胀封免钻封隔胶筒,打压5 MPa试压 ,稳压2 min不降;继续打压10、12 MPa,各稳压3 min 不降,继续打压18 MPa,打开循环通道,接大泵循环,循环压力2 MPa; 2018年9月20日00:15开始注水泥;01:00碰压20 MPa,稳5 min 不降;放压至4 MPa憋压候凝;04:00放压正常;07:00 下入组合打捞矛;11:00打捞成功,起出免钻内芯;通井正常。

3.2 应用效果

目前,φ139.7 mm免钻塞筛管顶部注水泥完井工艺已在排612以成功应用7口井,其打捞时间统计如表2所示。

表2 新春排612区块打捞时间统计

如表2所示,采用免钻塞工艺完井的7口井,其平均打捞时间约4.3 h,与分级箍平均钻塞时间40 h相比,每口井节约36 h,大大缩短了完井周期,节省钻头2~3只,为后期作业和固井质量的提高等带来诸多益处。φ139.7 mm免钻塞筛管顶部注水泥完井工艺在排612区块运用7口井,免钻塞工具在下入、胀封、循环通道打开、关闭以及打捞等各个环节表现稳定、可靠,在国内首次规模化应用成功,同时也为春风油田浅层水平井的提质提效提供了技术支持。

4 结语

(1)春风油田排612块油层薄、埋藏浅,位垂比大,造斜率大,采用分级箍筛管顶部注水泥完井工艺存在钻塞困难,钻塞周期长的难题。

(2)春风油田排612区块井深浅,免钻打捞力低,适合免钻塞筛管顶部注水泥完井施工。

(3)采用φ139.7 mm免钻塞工具后,从下入打捞矛到起出免钻内芯只需4~5 h,大大缩短了完井周期,平均每口井可节约36 h,有效降低了完井成本。

(4)φ139.7 mm免钻塞筛管顶部注水泥完井不改变固井工艺流程,施工简单可靠,建议在类似春风油田排612区块等油藏较浅、钻塞困难的井上推广应用。

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