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改造末煤重介系统洗选工艺增加入洗量

2021-07-08宋艳青

当代化工研究 2021年12期
关键词:磁选机精煤弧形

*宋艳青

(华阳集团一矿选煤厂 山西 045008)

2015年,华阳一矿矿井开采进入构造带,原煤煤质变差,构造带末煤灰分高达30%以上,末煤发热量降至5100kcal/kg左右,硫分2.37%,产品质量较以前下降明显。由于煤炭市场较差,该部分低质末煤销售困难,大量积压,影响了矿井的生产与经济效益。因此,2015年新建了末煤重介洗选系统,以此来提高末煤质量,解决末煤库存积压、销售困难的难题。

1.现状

末煤重介车间自2016年投用后,存在一系列问题,实际生产能力远达不到设计要求,主要表现在:

(1)来煤能力不足,A201#皮带和A701#皮带运输能力达不到设计要求。

(2)稀介质系统设计不合理,两个系统的精煤、矸石脱介筛下稀介质管道没有独立分开,导致双系统同时运行时无法保证两个合格桶液位、密度的稳定。

(3)脱介筛用喷水的水泵选型偏小,双系统同时运行时,喷水量严重不足。

(4)洗后9-13mm精煤只能灌粒级煤仓,无法灌入限下仓。

(5)车间地漏不完善,跑冒滴漏导致介质不能很好的回收利用。

(6)末煤重介车间有两台2461型矸石脱介筛,集料箱中矸石通过300mm管路直接给到矸石脱介筛上,由于没有弧形筛预先脱介,导致矸石脱介筛上悬浮液太多,经常出现跑水事故,影响选煤厂正常生产。

因此,一矿选煤厂末煤重介系统改造很有必要。

2.改造内容

(1)240#带式输送机机头溜槽手动翻板改成液压油缸控制的电动翻板;A302#刮板机机尾四个液动闸板改为共用一台液压泵站(一控四手动阀)控制。

(2)A201#带式输送机由机头丝杠拉紧改为改向辊蜗轮蜗杆拉紧装置。

(3)现将A701#带式输送机由带宽1000mm更换成为带宽1200mm的带式输送机,胶带由普通胶带改为凹型花纹胶带,提高来煤能力。

(4)A706#带式输送机机头延长16m至限下煤仓中部,洗后9-13mm精煤既能灌粒级煤仓,又能灌入限下仓。整条胶带重新更换;限下仓拆除1台刮板机,拆除1台1326型振动筛,新安装2台通风机。

(5)末煤重介车间一二系统稀介回收管道改造:末煤重介车间二系统的合格介质分流管改为和A318筛下稀介质管汇合;把原有的一二系统共用的合格介质分流管道拆除,按原来的管道敷设路径,重新敷设一趟DN350管道,把一系统精煤、矸石筛下稀介质和分流介质合并到新敷设的DN350管路上;磁选机入料分配箱中间加隔板,使得两个系统的稀介质各自进入各自的磁选机回收,使两个系统的介质系统相互独立;在A734#皮带走廊下方重介车间横跨粒级煤车间三层位置制作检修平台1个(长×宽=6m×4.5m,离地高度13m),用于今后介质管道维修。

(6)车间地漏管改造:DN100普通钢管200m,变径管DN200变DN100共20个(当地漏用);脱介筛用喷水管道改造:DN100无缝钢管50m,安装DN100蝶阀3个;A335#扫地泵管道改造:由原先给入磁选机分配箱改到直接给入两个系统磁选机,安装DN100闸阀2个。

(7)A605#循环水泵改造:拆除旧循环水泵1台,安装新循环水泵1台,提高脱介筛喷水量。

(8)1350/950型重介旋流器耐磨件更换:一段给煤入料口75度弯头4件,二段大锥体、小锥体、矸石嘴各2件;Φ500水力旋流器组排砂咀9件。

(9)末煤重介一二系统精煤脱介筛、矸石脱介筛筛下漏斗、矸石弧形筛筛下底板和磁选机入料分配箱铺设氧化铝陶瓷20m2。

(10)矸石皮带A704#、A739#、A740#各新增1台电动清带器。

(11)新加两台矸石弧形筛(见图1)。

图1

末煤重介车间有两台2461型矸石脱介筛,在矸石脱介筛前增加两台弧形筛,弧形筛筛上给到矸石脱介筛上,弧形筛筛下给到矸石脱介筛筛下合格介质溜槽,利用原有介质管路回到合格介质桶。

(12)精煤、矸石脱介筛筛板和喷水管路改造。末煤重介车间现有两台双层3673型精煤脱介筛,拆除两层筛板,改为单层脱介筛,上层安装1mm筛板。每台精煤脱介筛喷水改为两道喷水,更换喷头(50个)及相应循环水管路,喷头间距为150mm,筛下溜槽合格段长度由3/5改为1/3,增加1个钢结构挡板。

末煤重介车间现有两台双层2461型矸石脱介筛,更换筛板,每台矸石脱介筛喷水改为两道喷水,更换喷头(25个)及相应循环水管路,喷头间距为150mm,筛下溜槽合格段长度由3/5改为1/3,增加1个钢结构挡板。

3.设备选型

表1 主要设备选型表

4.改造后效果

在矸石脱介筛前增加弧形筛,可以预选脱去60%-70%的重介质悬浮液,大大减轻矸石脱介筛负担,提高脱介筛脱介效果,减少合格介质分流到稀介质的量,降低末煤重介车间介质消耗。

两个系统的介质系统相互独立后,既平衡了磁选机的入料量,又稳定了介质桶的比重和液位。

末煤重介系统通过改造后,系统入选量由300t/h提升至700t/h,系统能稳定常开,保证了运转时间,能洗出更多的末精煤,洗后的末精煤掺入末煤中销售,末煤发热量提高了200-300kcal/kg。

5.经济效益

提高了磁选机的介质回收率,减少了介质消耗;减少了合介桶比重和液位不稳定现象;降低了职工的劳动强度。每年可节约介耗600吨,每吨介质按459元计算,一年可节约介质成本27.54万元。而且还可以减少矸石筛跑水影响运转时间。

每年可减少由于煤质不合格原因带来的煤质罚款1000余万元,为厂、矿创造了经济效益。

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