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一起10kV电缆单相间歇性失地故障分析

2021-07-08黄诗敏

农村电气化 2021年6期
关键词:环网柜零序保护装置

黄诗敏

(国网福建省电力有限公司厦门供电公司,福建 厦门 361004)

1 故障简述

1.1 第一轮开关跳闸

0:11:34,某变电站#2接地变962开关零序过流Ⅰ段、Ⅱ段动作,#2主变10kV侧902开关跳闸,故障电流441.9A,造成10kVⅡ段、Ⅳ段母线失压。

0:11:43,某开闭所10kVⅠ段母联900-1开关备自投动作,某开闭所921开关跳闸,合上开闭所900-1开关。

1.2 第二轮开关跳闸

0:11:46,某变电站981零序保护动作跳闸,故障电流值205A。其中,某变电站922及某开闭所911、921、928开关保护均未动作。

1.3 第三轮开关跳闸

02:32:06,通过某变电站981试送某开闭所928后,981线路保护零序动作跳闸,判断故障点在某开闭所928至某环网柜901之间的电缆,如图1所示。

2 现场检查情况

2.1 一次部分检查情况

2.1.1 开关情况

现场检查某变电站站内开关设备、某开闭所开关设备未见异常。

2.1.2 电缆情况

图1 本次故障涉及的接线图

现场排查,某开闭所928至某环网柜901开关电缆B相本体绝缘击穿,故障点位于距某环网柜38m处直埋段。

2.1.3 外部环境情况

该条电缆从某开闭所馈出后依次以电缆沟(454m)、电缆排管(93m)和直埋方式(55m)敷设,电缆通道及周边运行环境正常,电缆故障点附近未发现施工外破隐患。

2.2 二次部分检查情况

故障发生后,配电运检人员对某开闭所928、911、921及某变电站922、981、#2接地变962间隔保护装置开展了详细检查,现场装置定值整定正确,压板正常投入,二次回路接线正确,装置运行环境良好。某变电站10kVⅡ、Ⅲ、Ⅳ段母线除922、981以外的馈线间隔保护在故障期间均无保护启动信号。

变电检修人员查看接地变保护。接地变保护962、963的故障录波均显示:B相电压下降幅度最大且存在短暂置零又恢复的现象。表明B相电缆绝缘损坏、发生间歇性接地故障。

3 试验分析

3.1 一次部分试验情况

3.1.1 开关情况

对某开闭所911、928开关及某变电站922开关进行历史试验记录查阅及开展专项试验,发现本次故障涉及拒动开关的分合闸功能正常。

3.1.2 电缆情况

对某开闭所928至某环网柜901电缆的B相绕包处理后,进行震荡波与介损试验,发现电缆A相介损变化率超标,处于IEEE400-2013指标要求的“建议关注跟踪测试”范围内——电缆整体存在老化现象。

3.2 二次部分试验情况

检修人员对某变电站981线路保护(设备型号:NSR612RF-D)和某开闭所928线路保护(设备型号:WGB-871)进行检查,排除了装置定值整定错误、压板未正确投退、电流采样误差过大、二次回路接线有误等各种可能性,确认故障发生时两套保护装置处于正常运行状态。应用RTDS动模系统搭建了与实际系统一致的仿真模型进行保护装置试验,模拟间歇性故障复现了事故现场保护动作行为:当故障过程发生大于0.08s的间断时,两套保护均不动作;当故障过程发生大于0.02s小于0.08s的间断时,NSR612RF-D保护动作,WGB-871保护不动作;当故障过程发生小于0.02s的间断时,两套保护均正确动作。试验过程中,NSR612RF-D保护均有启动信号及相应报告,WGB-871保护装置仅运行灯闪亮,无任何报警信号和报告。

经确认,WGB-871型号保护采样数据窗为20ms。该装置零序电流保护启动后、未达到延时定值期间,若故障间歇时长大于20ms时保护将返回、故障计时清零,该过程不生成SOE事件记录、不触发录波。

4 结论

某开闭所928至某环网柜901间电缆投运年限超过19年,外绝缘和线芯主绝缘存在老化现象,B相主绝缘降低后对地间隙性放电,导致线路出现间歇性单相接地故障。

WGB-871型号保护装置的采样数据窗为20ms,对故障间歇时长大于20ms、单次故障持续时间小于保护延时定值的间歇性故障不动作。此次故障间歇时长介于20~80ms之间,因此某开闭所WGB-871型号911、921、928保护均未动作隔离故障。这是造成本次故障越级跳闸的主要原因。

5 反事故措施

强化15年及以上的老旧电缆运维。开展运行15年及以上配电主干电缆的震荡波局放与介损试验,准确评估电缆绝缘状态与健康水平。对存在绝缘隐患电缆及时消缺,必要时立项进行改造更换,消缺老旧电缆绝缘隐患。

排查所有型号10kV保护装置。要求排查各型号保护装置对间歇性故障研判能力的检测报告,按变电站侧、配网侧分两批次通知保护厂家将各型号保护装置及检测报告送至电科院进行间歇性接地故障试验校核。开展10kV线路保护间歇性接地故障跳闸能力专项检测。

对现有10kV保护装置进行升级/更换。在明确统一间歇性故障保护性能要求的前提下,结合专项排查工作结果,分批次开展无法正确反应间歇性接地故障的相关厂家型号保护装置软件升级,无法升级的装置逐步安排技改。

推动110kV变电站故障录波器装设。根据《国家电网公司十八项反措》的15.1.18条款“110(66)kV及以上电压等级变电站应配置故障录波器”,将推动110kV变电站故障录波器装设,第一批次在三类以上重要变电站先行安装,后续结合技改情况逐步推广至其余变电站。

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