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龙门吊轨道地基处理技术应用

2021-07-05范华敬

河南建材 2021年6期
关键词:龙门吊成桩钻杆

范华敬

山西华远现代物流有限责任公司(030003)

随着企业的转型发展,对既有设施进行改造升级是最为经济、普遍的做法,在改造工程的地基处理阶段保证施工质量,尽可能减少对周边土体、既有建筑物构筑物的扰动,是改造工程顺利进行的关键。文章通过原东站台龙门吊地基处理的工程实例,探讨了此类改造工程在地基处理方面的难点,在桩基类型、施工顺序、施工监测等方面进行了介绍,保证了桩体密实度高,对桩周扰动影响较小的要求,满足了项目顺利实施,缩短改造工期的控制目标,为后续类似改造项目的施工提供了经验和参考。

1 工程简介

某公司原东站台,配有装车线2条,分别为3道、4道,现将原东站台进行升级改造:

1)对现有站台进行硬化处理,结构层为C30混凝土300mm,5%水泥稳定碎石垫层厚300mm,级配碎石垫层厚300mm,面板划分为4m×6m,横缝传力杆为φ35mm光圆钢筋,传力杆间距300mm,纵缝拉杆φ16mm螺纹钢筋,拉杆间距30mm。

2)增设一台50T龙门吊,龙门吊起升高度为10m,跨度为18m,整机重量为140t,龙门吊走行轨1位于原东站台中心,龙门吊走行轨2位于3道装车线、4道装车线中间(如图1所示),龙门吊基础采用钢筋混凝土条形基础,地基处理采用直径400mm的CFG桩复合地基以提高地基承载力,矩形布桩,间距1.2m×2.0m,有效桩长15m,单桩承载力440kN。

图1 龙门吊走行轨图

2 地质情况

原东站台为东西向狭长地块,长约350m,南北宽23~50m不等,站台北侧围墙下为落差为10m的挡土墙,挡土墙外下方为排洪渠及乡村道路,站台南侧为高出12m左右的人工削制整齐的自然边坡,两侧边坡皆已历经20余年(如图2所示)。

图2 原东站台断面图

3 施工特点

1)由于施工场地距离北侧边坡较近,在龙门吊走行轨1实际施工过程中存在桩周土体易被挤压,造成周边土体产生水平移动或竖直隆起,可能造成地块北侧毛石边坡造成扰动和挤压,可能导致毛石边坡以及砖围墙的移位甚至坍塌,施工安全隐患较大。

2)由于龙门吊走行轨2在原铁路专用线3道装车线、4道装车线中间,在实际施工中存在对原铁路专用线有不同程度的损坏,造成轨道损坏、下沉,影响后续列车运行[1]。

4 应对技术与管理措施

4.1 人员选派

根据本工程施工特点,要求施工单位选派素质高、工作经验丰富、业务技术水平较高的管理人员组建本工程项目部,同时选择专业精干、技术过硬、具有类似工程施工经验的专业队伍完成本工程施工任务,进场后尽快熟悉施工场地情况,包括临近的高压电缆、管线等资料、建筑物场地的水准控制点和建筑物位置控制坐标等资料。

4.2 编制方案

要求施工单位组织有关人员对图纸进行会审,收集各项技术参数及资料、按照本工程实际情况编制施工方案、应急预案;组织施工人员进行技术交底工作、针对关键工序、主要技术要求、质量标准、质量目标提出具体要求并进行书面交底,严格按照施工方案组织施工,定期组织应急预案演练,做好生产事故应急处置和抢险救援工作。

4.3 设备选配

根据原东站台地质情况选用长螺旋钻孔—管内泵压混凝土灌注成桩工艺,设备采用KLB-75型步履式长螺旋钻机1台、QZ-60型混凝土输送泵1台;50型装载机1台;电、气焊设备1套;水准仪、经纬仪1套等及其他配套设备;选用平板振动仪振密砂石褥垫层;尽量减少机械振动对北侧土体、毛石边坡以及砖围墙的影响。

4.4 测量放线定桩位

北侧龙门吊走行轨1在既有地坪上直接测量放线、开始打桩;南侧龙门吊走行轨2用1000mm厚素土对原铁路专用线3道装车线、4道装车线进行覆盖保护,前500mm厚素土采用小型反铲挖掘机转运,人工摊铺、人工夯实,后500mm厚素土采用小型反铲挖掘机转运,人工摊铺、小型压路机进行碾压,然后再测量放线、开始打桩,尽量减少长螺旋钻机对原铁路专用线轨道的影响。

4.5 施工顺序

结合CFG桩结构布局特点及现场地质条件,本工程采取从先北后侧,自西向东的顺序进行施工,即:龙门吊走行轨1采用自西向东的路线进行施工,龙门吊走行轨2采用自东向西的路线推进施工;混凝土罐车、装载机工作时沿站台边缘行进;在实际施工中,如有特殊情况应根据实际情况作出改变。

4.6 施工工艺

定位放线→启动桩机对准桩位→桩机调平、钻杆调直→关闭钻头阀门启动锤头钻进到设计桩底标高、同时进行混合料的搅拌→开动混凝土输送泵灌料、同时启动卷扬机提升钻杆直至施工设计桩顶标高→成桩完毕→停机移位至下一桩位。

4.7 施工监测

沿北侧土体每30m设置一个观测点(共8个),监测施工过程中北侧土体是否有隆起、位移等情况;沿毛石边坡每30m设置一个观测点(共8个),监测施工过程中毛石边坡是否有起鼓、开裂、渗水等情况;沿砖围墙每30m设置一个观测点(共8个),监测施工过程中砖围墙是否有沉降、开裂、倾斜等情况;由专人负责监测、记录、分析北侧土体、毛石边坡、砖围墙的变形情况,掌握CFG桩施工对北侧土体、毛石边坡、砖围墙的影响,如有异常,立即停止施工。观测点设置好以后,应设置明显的标志,在CFG桩施工过程中要注意加强对观测点的保护,并定期进行复测点位高程。

4.8 安全管理

所有现场管理人员、作业人员必须执行班前班后会议制度。上班前明确当天施工内容及现场监测内容,下班前检查机具、材料等确保无损害情况发生后方可下班。

表1 CFG桩施工的允许偏差、检验数量及检验方法

所有施工人员在进入施工现场后必须严格贯彻“安全第一、预防为主、防治结合”的方针,严格贯彻执行各项安全组织措施和技术措施,切实做到管生产必须管安全,保障施工人员的安全和机械设备不受损害,保证施工项目顺利进行[2]。

5 地基处理施工

在具体施工过程中,主要从以下几方面进行控制:

1)施工前根据设计图纸测放桩位,用钢筋头、白灰做好标记;根据现场场地标高,计算成孔时钻杆入土深度(龙门吊走行轨1考虑800mm的保护桩长,龙门吊走行轨2考虑1800mm的保护桩长)并在主杆上用红布条做记号,标记钻杆深度的准确位置。

2)将桩机移到指定桩位,对中。当地面起伏不平时,应调整支腿或平台基座,使桩机底座保持水平、钻杆保持垂直,一般桩位误差不宜超过5.0cm,钻杆垂直度偏差不超过1.5%。同时在钻进过程中也应时刻注意观察主杆是否偏斜,以确保桩基的垂直度,CFG桩的桩位、垂直度、有效直径的允许偏差应符合表1规定。

3)采用隔一打一的成桩顺序进行施工,在钻机钻进过程中宜先慢后快,保持钻机平衡,未达到预定深度的向上提升或反转钻杆,钻到预定深度后,在原处继续空转扫孔10s左右。

4)混凝土选用山西新鑫华通混凝土有限公司提供的商品混凝土,强度等级为C20,坍落度控制在160~200mm,充盈系数≥1.15,CFG桩超灌0.5 m,每台设备每班完成一组试块(一组3块100mm×100mm×100mm)。泵送混凝土时要注意泵送压力7~13MPa控制提钻速度,泵送控制流量控制在0.3~0.6m3/min,通过混凝土浇筑方量和成桩数量进行充盈系数对比,辅助监测混凝土量是否正常。

5)当钻机钻至桩持力层时,开动混凝土输送泵灌料,当输送管及钻杆芯管充满混合料后开始启动卷扬机匀速提升钻杆,边灌料、边提升,直至施工设计桩顶标高,提升速度宜控制在2~3m/min,严禁先拔管后灌料,掌握好灌料与提钻的时间差,尽量避免提升灌料过程中停机待料现象。在流塑性土中要控制提钻速度,保证成桩质量。

6)停灌桩顶标高、移机下一桩位时,尽量控制好桩顶标高停灰面这一环节,在达到技术要求的条件下,做到尽可能少浪费混合料。

7)成桩至少7d以后才允许采用小型挖掘机配合人工开挖桩间土,机械挖土应预留20cm以上由人工进行清理至设计标高,禁止对桩间土扰动。

8)严格控制桩头破除,首先用红油漆标出桩顶位置,确保截桩位置准确。在实施切割作业时,四周环切深度不得小于150mm,桩头清除后用小钢钎对桩顶进行修整,在清理桩头过程中禁止暴力破除行为。

9)本工程褥垫层采用1~30mm碎石、铺设300 mm厚、每边超出基础混凝土垫层300mm,采用褥垫层铺摊平整最好采用平板振动仪振密,夯实不得大于0.9(夯实后褥垫层厚度与虚铺厚度比值)

10)根据现场实际条件,严格监测北侧土体、毛石边坡以及砖围墙的沉降与位移,使用水准仪(精度不低于DS3)观测,在成桩期间每3h观测1次,以指导施工和优化施工方案,当超过规定限值时,立即停止施工,待根据设计方出具的措施进行处理后,及时调整施工方案再进施工。

6 实施效果

整个施工期间,北侧土体、毛石边坡以及砖围墙沉降及位移值均符合变形控制要求,北侧土体、毛石边坡以及砖围墙不受影响。

7 结语

在本工程基础施工实际施工过程中,通过上述关键部位的施工技术以及组织措施的合理运用,保证了CFG桩基的顺利施工和有效应用,实现了工程施工控制目标,解决了狭长地块软弱地基基础处理施工难题,为后续既有站台类似改建项目的施工提供了经验和参考。

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