马坑矿业JKM-4.5X6P提升机首绳更换工序及应用
2021-06-30林阳辉
林阳辉
(福建马坑矿业股份有限公司)
JKM提升系统因其适应于深井,且提升安全高效的特点,被广泛应用[1-2]。在深井提升中,其钢丝绳绳径随矿井深度加深而加大,从而加重其自重[3-4],在该种情况下,如何安全高效地更换钢丝绳成了难点,采用地表提升双箕斗井下卸矿,加大了其钢丝绳地更换难度。
福建马坑矿业股份有限公司年产铁矿石500万t,是国内著名的特大型磁铁矿之一。主箕斗井JKM-4.5X6P提升机为井塔式多绳摩擦提升机,采用双箕斗井下卸矿(离地表近200 m),其钢丝绳磨损后更换难度大。经多次分析换绳方案,最终采用先放新绳后收旧绳方案,在保证安全的前提下,缩短换绳时间,提高换绳效率。
1 主井提升系统概况
马坑铁矿主箕斗井JKM-4.5X6P提升机为井塔式多绳摩擦提升机井下卸矿,首绳6根,井口标高+640 m,井底标高-200 m,井塔总高69 m,导向轮平台高29 m,提升机平台高40 m,卸载标高+452 m,装载标高-73 m;提升机最大静张力1 450 kN,最大静张力差440 kN;提升容器采用17 m3双箕斗提升,总质量75 t,有效载质量34.8 t;主绳型号6×36ws-FC-1770-B-Zs/Sz,理论长度710 m,单位质量7.41 kg/m。JKMD-4.5X6P提升系统布置见图1。
2 提升系统静张力差计算
2.1 提升机最大静张力差计算
提升机最大静张力差出现在6根新钢丝绳同时放入井筒时,即副提侧箕斗到达卸载水平时(+452 m水平)。
主提侧质量104.573 t,F1=F新绳+F旧绳+F主箕斗+F板卡=1 045.73 kN,副提侧质量70.408 t,F2=F旧首绳+F旧尾绳+F副箕斗=704.08 kN,静张力差F差=F1-F2=341.65 kN,小于440 KN,可行;但是为了换绳过程中提升机好操作,在副箕斗侧增加12 t配重。
2.2 提升机最大静张力差校核
副箕斗侧增加12 t配重,此时,主提侧质量104.573 t,F1=F新绳+F旧绳+F主箕斗+F板卡=1 045.73 kN,副提侧质量82.408 t,F2=F旧首绳+F旧尾绳+F副箕斗+F配重=824.08 kN,静张力差F差=F1-F2=221.65 kN,小于440 KN,可行。最大静张力为主提侧质量1 04.573 t,F1=1 045.73 kN<1 450 KN,可行。
3 施工方案
此次换绳工程使用复合板卡[5],利用提升机将新绳带入井筒,新绳旧绳置换后,回收旧绳,更换6根首绳。
(1)将新绳头从副提侧+640 m经滚筒带到主提侧+640 m。主提箕斗停在+452 m水平,新绳绳头在+640 m水平使用细钢丝绳打倒爬扣与副提侧旧绳相连,带新绳过滚筒到达主箕斗侧,拆除细钢丝绳。
(2)将新绳绳头从主提+640 m带至主提+452 m。使用双槽钢板卡将新绳绳头与旧绳相连,在+660 m水平上打防溜器留住新绳,同时在副箕斗侧+640 m水平打钢丝绳卡将新旧绳相连,在+660 m水平拆除钢丝绳卡,逐步将新绳绳头带至+452 m水平,拆除连接用的钢板卡。将主提箕斗反向提至+452 m水平,做假绳头。使用手拉葫芦配合行车将新绳与滚筒脱开,返车主提箕斗反向提至+452 m水平,作假绳头。打复合板卡(图2)将新绳带至井底,使用手拉葫芦将主箕斗侧新绳拉紧,打6副复合板卡,同时上防溜器,拆除手拉葫芦后,主箕斗向下,每隔25 m打一副复合板卡,直至副箕斗到达+452 m水平,使用卡绳器卡住旧绳。
(3)将另一侧新绳绳头放进井筒,将新绳从绳盘上破开,将绳头使用两台回柱绞车逐步放入井筒。做副提侧绳头,新旧绳置换,利用平衡油缸逐个更换新旧绳头。将副提侧+452 m至+640 m旧绳拖出井筒,使用回柱绞车逐步将旧绳脱出井口。回收旧绳,直至主箕斗到达+452 m水平。上提主箕斗,每25 m一停,拆除复合板卡,使主箕斗到达+452 m水平,直至最早打的6副复合板卡到达井口。回收主箕斗侧+452~+640 m段旧绳,割断主箕斗上端旧绳,使用回柱绞车将旧绳拖出井筒,对箕斗进行调绳,达到原先位置后试运行。
4 结语
JKM提升机其钢丝绳磨损到一定程度后需要更换,特别是地表提升井下大型双箕斗卸矿,其钢丝绳更换难度大。福建马坑矿业股份有限公司在保证施工安全的前提下,通过合理的工序方案有效地缩短了人工换绳时间,6根型号6×36ws-FC-1770-B-Zs/Sz主绳从更换到交付使用仅用了60 h,提高了换绳效率,为其他矿山提供了经验借鉴。