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双江口水电站洞式溢洪道体型选择研究

2021-06-30索慧敏周正军张建民

水电站设计 2021年2期
关键词:溢洪道模型试验体型

索慧敏,周正军,何 兰,张建民

(1.中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川 成都 610072;2.四川大学,四川 成都 610065)

0 前 言

溢洪道是洪水期间保证水库安全的重要设施,溢洪道的设计和布置合理与否,直接影响到水库运行安全。尽管溢洪道设计理论和方法在不断提升,但考虑到溢洪道边界的复杂性,结合模型试验开展溢洪道的水力特性研究具有重要意义。通过溢洪道过流能力、水面线、流速分布和消能等能为溢洪道体型设计提供有力依据[1]。

1 工程概况

双江口水电站采用大坝、首部地下引水发电系统的开发方式。水库正常蓄水位2 500 m,校核洪水位2 504.42 m,死水位2 420 m。水库总库容约28.97亿m3,消落深度80 m,调节库容19.17亿m3,具有年调节能力。

洞式溢洪道布置于枢纽右岸靠山侧(见图1),由进口段、无压洞段、明槽段和出口挑流鼻坎段组成,等宽布置,宽度16 m,总长度约2 172 m。其中,进口闸室长40 m,无压洞段长1 776 m,明槽段长294 m,出口挑流鼻坎段长62 m(见图2)。溢洪道最大设计泄流流量4 138 m3/s。

从当前国内外大型溢洪道的建设水平来看,双江口水电站洞式溢洪道泄洪规模较大,属高规格大型溢洪道,溢洪道在电站的安全运行中占有主要地位,开展溢洪道体型研究十分必要。 本文结合溢洪道体型布置的基本方案,基于模型试验成果选择洞式溢洪道适宜的体型以满足设计要求。

2 进口段体型

在选择进水渠进口形式时,为减小局部水头损失,针对不同的地形,可选用不同的形式(如喇叭形、直线形、扭曲面形等)以改善进流条件[2]。结合双江口地形条件并参考类似工程经验,双江口溢洪道引渠导墙初拟布置方案为规则的对称贴坡渐扩型。在这种结构体型下,模型试验表明,虽然引渠段水流流态较平稳,但闸室内的水流流态较差,特别在闸室两侧门槽上下游处分别产生两个水流分离区,会对溢洪道的过流产生负面影响。因此,在保证进口流态稳定且储备一定的超泄能力的条件下,为使得进口段水流过渡更加平缓,在初拟方案的基础上,上游引渠段导墙尽量采用喇叭口型式并适当加长导墙,避免流线过度弯曲。进口引渠段导墙调整为椭圆直墙喇叭口后,模型试验反映各级流量引渠内水流更为平稳,进水闸室内无分离区出现。

为保证双江口洞式溢洪道的泄流能力,结合类似工程经验和多方案试验论证,洞式溢洪道进口采用开敞式WES型实用堰,上游堰高8 m,下游堰高10 m。控制闸设1孔16 m×22 m(宽×高)孔口(堰体剖面见图3)。在进口体型下,各泄流工况泄流均能满足设计要求,校核工况泄流量较计算值偏大约1%。敞泄时,溢流面头部的压强较小,中段压强最大;局部开启时,由于行进流速较大,溢流面头部压强有所增大,在弧门附近压强较小,其中在弧门开度为2.25 m时,堰面压强只有0.21 m,而后迅速增大至敞泄量级;脉动压强的最大值为0.77 m,出现在校核洪水工况下的溢流面反弧段;其他工况下脉动压强平均为0.2 m左右。从整体上看,溢流面上水流压力变化较为平顺,脉动值较小,在小开度下未出现负压,进口设计基本合理。

图3 进口剖面示意

3 无压洞段体型

参考类似工程经验并通过初步计算,设计中无压洞洞身断面采用城门洞型,断面尺寸由进口16 m×24 m(宽×高)渐变到出口16 m×20 m(宽×高),拱半径8.9 m,中心角130.76°,顶拱高5.0 m。水力学模型试验表明,当底坡度i=0.012时,上平段水面略微雍水,而当坡度调整为i=0.015时,校核库水位对应的上平段末端水深实测值为12.0 m。根据计算所得的水流速度为22 m/s,洞顶余幅为27.9%,此时溢洪道上平段断面尺寸合理,满足设计要求。考虑洞内流速不高及洞顶余幅较大,无压洞段不考虑掺气及补气措施。

4 明槽及挑流段体型

4.1 明槽段

初步设计中,明槽段断面为矩形且槽宽16 m,其底坡由两段组成,前段底坡为0.015,后段底坡为0.462。模型试验表明,陡坡段前段水深较大,沿程水流流态平稳,但槽段最大流速接近50 m/s,水流空化数小于0.30,根据水工隧洞设计规范[3],陡槽段需设置掺气设施。基于此,工程人员设计研究了2道掺气坎方案和3道掺气坎方案:掺气坎间距为75 m,第1道布置于陡缓坡交界处,采用跌坎式,跌坎高度1.5 m;第2道和第3道采用坎槽式,挑坎高度0.4 m、槽深1.4 m,每道掺气槽均在两侧布置通气孔,通气孔面积3.97 m2。

模型试验表明,当泄洪流量大于2 000 m3/s时,2道掺气坎均能正常工作,掺气空腔稳定,无回水现象出现。闸门局开流量为1 000 m3/s时,第1道掺气坎内出现局部回水,但掺气空腔仍然保持稳定;当流量为600 m3/s时,由于流速降低,第1道掺气坎基本失效。模型试验中,掺气浓度最小维持在2.5%左右,由于掺气浓度相似影响,原型值通常大于模型值。当原型的掺气浓度大于3%时,预计可以满足掺气减蚀要求,而对应通气孔最大风速为21 m/s,通气孔面积也满足要求。

由不同流量的试验结果可知,大流量时第1道坎掺气较为充分,第2道坎掺气量只有第1道的一半左右。随着流量减小,掺气起始位置下移,第1道坎掺气效能下降,第2道坎掺气量有所增大,第3道掺气坎的工作效率最高。鉴于溢洪道运行流量变化范围较大,为保证在小流量下陡槽段的掺气减蚀效果,在实际体型设计中设置了3道掺气坎。

4.2 挑流段

双江口洞式溢洪道轴线与下游河道大角度相交,当夹角约为50°时,不利于挑流水舌沿河道方向扩散,亦不利于下游水流平顺衔接归槽,且易形成回流。此外,溢洪道上下游存在240 m的高水头差,为了防止泄槽流速过高,溢洪道在布置上不得不抬高出口高程,使得在小流量情况水流下出现砸本岸和开挖量大的问题。

在初步设计中,洞式溢洪道出口体型为非对称扩散平切体型,宽度由16 m扩宽至25 m(见图4),下游河道基于水垫塘的设计思路,采用大扩挖及深挖方案。模型试验反映,出口为平切体型时,挑射水舌入水点的纵向变幅范围过大,水舌从河床中央下潜顶冲对岸导致对岸冲刷严重,水体空中扩散不充分但均匀,岸边流速过大且存在回流,仍具有小流量起挑困难及砸本岸问题。此外,下游河床采用大扩挖及深挖方案,对下游消能未起到应有的效果。

图4 初拟出口平面布置

针对初拟方案存在的缺陷,按如下思路对出口体型进行调整:挑坎高程距河床超过100 m时,采用小角度、零角度或负角度挑角,减小入水水舌纵向变幅范围;加大挑坎扩散角使水流扩散更加充分,减轻对下游河道冲刷;为适应河道与溢洪道轴线的大角度几何关系,尽量使水流落点沿河方向展开,顺应地形挑坎出口可考虑斜切出口。经过优化调整,最终推荐挑坎体型为斜切鼻坎型式,两侧边墙非对称扩散,左侧边墙扩散半径为350 m,右侧边墙采用圆弧接直切线扩散方式,圆弧半径为350 m,在泄槽末端后设挑流反弧段,反弧半径为100 m,挑角为-4.781°~0°;适当减小下游两岸扩挖范围,对挑坎以下边坡及对岸进行了适当扩挖,并与下游河岸平顺相接。推荐挑坎体型结构平面布置见图5。

图5 推荐挑坎体型结构平面布置

模型试验验证表明,在推荐挑坎体型下水流空中扩散及消能充分,水舌落点基本沿河方向散开,入水单宽流量小于50 m3/s;在校核洪水工况下,挑坎水舌挑距约为160~200 m,水舌入水角约为65°,主水舌落在靠近河中偏本岸侧,减轻对对岸的直接冲刷,本岸未出现回流;右侧增加小贴角,解决了Q为500 m3/s时主流基本不砸本岸的问题,虽有局部散溅水点,但可通过混凝土护面解决。

在推荐挑坎体型下,左岸最大流速约5.3 m/s,右岸最大流速约6.09 m/s。 从河床冲刷形态来看,消能洪水工况下,在本岸溢洪道轴线下游约150 m处形成一堆丘,其他范围总体上表现为冲刷形态;河床中部冲坑最低点发生在溢洪道轴线上游约55 m处,相对冲深约20 m;对岸冲坑最低点发生在溢洪道轴线下游约25 m处,相对冲深约10 m;冲刷主要涉及覆盖层。从下游冲刷和岸边流速分布结果看,优化后的下游河道扩挖可行,虽然冲坑较深,但冲坑落在覆盖层,对基岩影响不大。岸边流速及下游冲刷形态见图6~7。

图6 推荐挑坎体型下游岸边流速分布

图7 推荐挑坎体型下游冲刷形态(单位:m)

5 结 语

本文结合双江口洞式溢洪道的布置特点和条件,结合水力学模型试验部分主要成果,对溢洪道体型选择进行了探讨,得到相关结论及如下建议:

(1)保证进口流态稳定且储备一定的超泄能力的条件下,为使得进口段水流过渡更加平缓,溢洪道上游引渠段导墙宜尽量采用喇叭口型式并适当加长导墙,避免流线过度弯曲;进口采用开敞式WES型实用堰,上游堰高8 m,下游堰高10 m。

(2)为保证洞顶设计余幅,当无压洞段底坡坡度调整为0.015时,无压洞段不考虑掺气及补气措施。

(3)鉴于溢洪道运行流量变化范围较大,为保证在小流量下陡槽段的掺气减蚀效果,实际体型设计中宜设置3道掺气坎;为更好适应地形布置和挑流消能,最终推荐挑坎体型为斜切鼻坎型式。

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