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甘肃省白银矿田深部及外围铜多金属矿钻探工程施工探讨

2021-06-30杨永春

世界有色金属 2021年7期
关键词:内管钻具金刚石

杨永春

(甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院,甘肃 白银 730900)

1 区域地质背景

北祁连加里东褶皱带东段是研究区的分布所在,塔里木-中朝板块与其北侧为临,南部连接华南古板块,震旦系、寒武系中统、奥陶系以及志留系是区内的主要地层出露,同时还发育第三系和侏罗系,与白垩系、第三系及第四系。构造在区内非常发育,有着清晰的线性构造特征,断裂构造比较突出,为区内岩浆活动提供动源,发育褶皱构造与火山构造,广泛发育矿床点,是祁连山地区多金属成矿带重要组成部分,成矿地质背景具有中大型矿床基础条件。

2 工区钻探施工技术条件

(1)地质条件。2013年~2016年针对岩矿田四方山、火焰山、铜厂沟以及拉排沟、铜厂沟等等矿区开展钻孔61个,深度在800m~1600m,整体上岩石较为坚硬,有的矿区由于采矿、放炮等方面的影响,非常发育断裂裂隙,存在严重的破碎,钻孔漏失情况比较突出,应当运用套管封堵或者冲洗液进行封堵,施工难度较大[1]。

(2)技术条件。该项目转孔设计800m~1600m的深度,转孔为87°倾角,施工的技术要求,每间隔50m测一次方位角以及顶角,每100m顶脚弯曲系数漂3°,达70%的岩心采取率,回次80%,平均80%,矿心采取率平均80%,回次85%,每100m验证一下井深,误差应当控制在正负1‰范围大小,将侧方位角与顶角加在进矿出矿位置,同时验证井深,并对岩心钻探相关要求进行验证。

3 钻孔结构

结合矿区钻孔施工的地层以及深度,并对过去转孔施工过程当中遇到的问题进行分析总结,开孔过程当中运用合金钻头(Φ130mm),在25m左右将127套管;完整层钻进过程当中利用金刚石单管钻头和Φ110mm合金钻头,将108套管下入其中;对Φ96mm口径金刚石钻头进行更换钻探到350m左右,将89套管下入其中;利用75口径金刚石钻头直至终孔。运用Φ150mm合金钻头对复杂地层条件下1200m钻孔进行开孔,将覆盖层钻穿,之后将Φ146mm套管下入;利用Φ122mm口径金刚石钻头完成完整成钻进工作,之后将Φ108mm套管下入其中;选择利用Φ96mm口径金刚石钻头对300m~600m深度进行钻进,对于75口径金刚石钻头进行更换直至钻进至终孔[2]。具体结构参见下图。

图1 Φ150mm 合金钻头开孔钻孔结构示意图

图2 ∮ 130 合金钻头开孔钻孔结构示意图

4 钻进方法

使用Ф130mm或Ф150mm大八角合金(或复合片)钻头开孔,黄土层和分化层至基岩层。更换Φ110mm合金或金刚石单管钻头钻进至完整层,更换Φ91mm口径金刚石钻头钻进至300m~400m(具体视钻机型号和地层而定,最多可达600m),更换75口径金刚石钻头钻至终孔。

5 钻进技术参数

采用300kg~1300kg的钻压,根据50~200r/min控制钻进速度,并采用50~180L/min的泵量,结合孔壁是否稳定以及岩粉排出情况,确定泵量取值,不稳定的分化成较为松散的,或者第三系分化层,主要运用小泵量,以免对孔壁造成冲塌,该矿钻探过程当中,运用150泥浆泵,32~38L/min的一档泵量,确保与地层要求相符合。

6 冲洗液

(1)低固相泥浆。运用低固相泥浆开孔将黄土层以及分化成钻穿,并将水敏地层以及破碎成钻穿实际配比情况如下。

表1 低固相泥浆的配比表

各机台配比现场泥浆过程当中,充分考虑实际情况,对于各种泥浆材料配比科学的调整,确保与以上条件相符合,科学合理的配比泥浆提高其性能。

(2)无固相泥浆配比。

表3 无固相泥浆配比表

配置过程当中,首先将0.1%~0.4%CMC加入到清水当中,然后将纯碱适量的加入其中,对ph值进行调节,均匀的开展搅拌,使溶液更加均匀,然后将腐殖酸钾(0.1%~0.3%)加入其中,并将XH粉状润滑减阻剂(0.2%~0.4%)加入其中,充分的进行搅拌,使其达到以下性能。

表4 泥浆性能相关数值

(3)泥浆性能与维护工作。各个机台分配专门人员负责现场泥浆,做好相应的调试与维护工作,在较好的地层条件下,对于泥浆性能每个班开展两次测试,对你将材料及时的进行补充,较好地层可以将测试标准适当降低,也可与实际情况充分结合,对性能指标做出合理调整。连续破碎的地层,根据10ml/30min以下控制滤失量,一些漏失钻孔,应当利用随钻堵漏方式保证堵漏效果,对于泥浆漏失量认真的进行检查,并对你饼质量进行检查。

7 护壁与堵漏

(1)套管护孔。运用三级套管护壁,主要包括井口管、次级套管以及Ф89套管,井口管应当下到25m左右,次级套管在50m左右,Ф89套管应当在350m左右。

(2)堵漏方法。①堵漏剂堵漏。运用堵漏剂对一般地层裂隙进行堵漏,根据相关说明与使用条件,对堵漏液进行配置。②灌水泥堵漏。存在严重漏失的,通过堵漏剂与有关堵漏材料,难以发挥堵漏作用的,可以通过水泥灌入进行堵漏。

8 孔内事故预防措施

(1)防烧钻。对于钻探情况严密观察,有异常发现时,将钻具及时顶起,并对原因认真查找,在较高转速下,对转速以及转压合理控制,提高泵量,保证泥浆排粉效果与排热效果。起钻或者下钻过程当中要对钻具认真的进行检查,是否存在丝扣磨损和裂纹存在,如果有隐患存在的及时进行更换。

(2)防打单管。①内管到位之后才可开展钻进工作。投放内管之前,应当对弹卡板以及弹簧性能认真的开展检查工作,如果有隐患存在,及时更换。②内管投放过程当中,岩粉沉淀不能太多,是否有岩心残留。③对内管单动轴承进行检查,保证其性能。④保证弹卡板能够有效定位。

(3)防岩心脱落。①卡簧和卡簧座有的较好的间隙。②钻具提升与打捞时避免对钻具及内管造成严重碰撞。③钻进完整硬岩石地层过程当中,采心时要保证钻头能够将岩心切断,选择新的卡簧。

(4)防岩心堵塞。①钻进破碎成过程当中,不能随意的对钻具进行提动,倒杆过程当中不可把钻具提离孔底,钻进过程当中,不应当对钻进参数随意的进行调整。②运用侧喷式钻头或者底喷式钻头。③确保卡皇卡簧和卡簧座有着良好的松紧度。④防绳索取心其他事故措施:a.内管投放过程当中,对开口销开口方向认真检查,保证没有断裂或者出露。b.对于悬挂环以及座环磨损情况认真的开展检查工作。c.150m钻进深度时,内管投放过程当中必须要引起足够的重视,直孔杆孔段应当在20m以内,斜孔的应当在30m以内。

(5)防钻杆内结泥皮。①运用无固相冲洗液,保证孔壁稳定性。②钻进破碎地层时,对泥浆性能有效提高,如果有结泥皮情况将转进速度有效降低。

(6)防不稳定或破碎层的掉块。①在对岩心管儿进行打捞过程当中,提升速度应当为一档,避免由于抽吸因素影响,破坏孔壁,引发掉块卡钻。②提钻过程当中,应当将内管先打捞出,之后对钻杆进行提升。

(7)防钻头拉槽事故。①在易出现拉槽的粗粒石英砂岩地层或有易剥离硬岩颗粒的地层钻进,应提高泥浆粘度和冲洗能力,并适当降低转速,钻进过程中不要随意提动钻具或调速调压。②应确保孔内清洁,尤其要防止在有掉入合金、保强聚晶等金属物时直接采用金刚石钻头钻进。

(8)防岩粉埋钻或卡钻措施。①转速较高过程中,应当将泥浆性能参数有效提高,并增强泵量,对钻压、转速合理控制。②岩心打捞必须要在停钻之后,或者内管放入之后进行,将冲孔时间有效延长。③岩粉在孔内较多时,内管投放之前,首先开展冲孔工作,然后再将内管投放其中。④如果岩粉在孔内量较多,由于事故停泵的,必须提钻具,使其离孔底5m以上。

9 完成钻探工作情况

甘肃省白银矿田深部于外围铜矿普查项目钻探施工过程当中,共对61个钻孔高效完成,达到100%的合格率,总计74126.08m工作量,每台月效率在433.49m,最高台月效率达到600.32m,中孔最深的没1700m,钻头每个平均达到350m的寿命,除个别外,钻具具有较好的应用,通常每种孔径能够配合两套钻具进行应用,钻杆磨损程度大幅增强。

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