船舶柴油机废气涡轮增压器喘振故障分析与排除
2021-06-29宋承健
宋承健
摘 要:分析造成船舶柴油机废气涡轮增压器喘振的故障原因,并结合柴油机本身的复杂结构、频繁的工况转换、以及远洋船舶的航区广泛的特点,分析并研究船舶柴油机废气涡轮增压器发生喘振故障的原因、以及发生喘振故障后的排除方法和解决方式。
关键词:船舶废气涡轮增压器;故障分析;故障排除
0 引言
为了提高船舶柴油机的功率以及废气能量的再利用,世界各国的船舶柴油机多数采用废气涡轮增压器。但随着船龄的增加,废气涡轮增压器不免会产生故障[1]。其中废气涡轮增压器最常见的故障—喘振是很难分析和排除的故障。喘振事故一旦发生,就会严重影响柴油机的正常运行,甚至会产生破坏性的事故,影响船舶的正常航行。
1 喘振的故障机理
废气涡轮增压器由压气机和废气涡轮两部分组成如图1所示。柴油机的废气驱动涡轮来带动压气机来压缩空气,并送入气缸,可以看出废气涡轮增压器与柴油机本体无任何的机械联系。只要增压器与柴油机匹配合适在正常工作范围内,压气机是不会发生喘振现象的。但当空气流量减少到某一值时,压气机工作变得不稳定,流过压气机的气流产生强烈的振荡,引起叶片强烈振动并发出噪声,而此时压气机出口压力明显下降并伴随波动,进气管发出“轰隆”的响声,导致柴油机的工作不稳定如图1所示。
2 废气涡轮增压器喘振原因分析
压气机产生喘振的原因,是由于流量过小时,在叶片扩压器和叶轮进口产生强烈的气流分离引起的。喘振的根本原因就是小流量,高背压。
对于二冲程柴油机来讲,增压器产生喘振一般是由于空气流通阻力的增加、增压器本身故障、柴油机长期低速运行原因以及增压器和柴油机的运行失配等[2],而最主要的原因就是气流通道的堵塞,气流行进过程为:压气机进口滤网—压气机—中冷器—扫气箱—扫气口—排气口—排气管—涡轮机—废气锅炉,各部分的通道面积是固定的,虽然进、排气口按发火顺序,但不管什么时候总有1或2缸的换气通道是相通的,在整个管路中气流是不会受堵的,但如果在通道中产生脏污、结炭、变形、结垢等,就会增加空气流通的阻力,造成压气机喘振。
2.1 增压器离喘振故障机理的数学分析
离心式压气机的特性曲线可用一条抛物线来描述。该特性曲线描述在低流量范围内,可压缩流体的绝热压头H与吸入气体流量Q之间的关系,在低压缩比下,H與压缩比(p2/p1)近似成线性关系。假设线性关系成立,则有:
H=(p2/p1-1)(TS/W)=KsQ2
式中:Ks为比例系数;p1、p2分别为增压器压气机的入口压力、出口压力;TS为气体热力学温度;Q为增压器压气机入口体积流量;W为气体的相对分子质量。已知压缩比,压缩比p2/p1与流量Q近似呈抛物线关系。通过数学分析,可得出如图2所示的离心式压气机特性曲线。
从图2中可以看出:
(1)只要压气机的进气流量下降,无论转速大小,增压器都有可能出现喘振。
(2)在运行工况发生比较剧烈的变化时,无论转速和温度高低,工况都有可能变化到喘振区,导致出现喘振故障。
(3)当压缩比增大(出口压力增大或进口压力下降,即进气背压增加)时,很容易出现喘振。
(4)转速越大,柴油机稳定工作区相对窄一些,容易出现喘振。
(5)同种转速下,相对分子质量越大越容易喘振。
(6)同种转速下,温度越高越容易出现喘振。
3 废气涡轮增压器喘振的解决方式
3.1 在柴油机增压器运转中进行故障排查
在该阶段先检查柴油机增压器是否存在内部问题。喘振故障发生后,工作人员将柴油机增压器的护罩和外壳拆解下来,发现增压器内部清洁状况良好,没有异物存在,压气端转轴运转平稳,没有卡滞现象,而且增压器进气滤网是进气更换的,没有脏堵的可能。随后,工作人员在对空气冷却器进行故障排查,该船舶之前进厂坞修时,空气冷却器已经经过了拆解、清洁、密封试验等维修步骤。设备运转时人们对空气冷却器加以检查,发现空气冷却器进出冷却水的压力、水温正常,且冷凝水放水孔没有任何堵塞现象[3]。
3.2 将柴油机增压器靠码头拆检
初步检查发现柴油机增压器表面故障问题,接下来应将增压器靠码头拆检。先检查增压器的喷油器,如果单缸或两缸不发火,这说明主机各缸符合不均匀,柴油机增压器因此而出现喘振故障。将船舶靠近码头后,维修人员深入检查了增压机主机各缸喷油器情况,打开压力后观察其雾化状态。经观察发现,两个喷油器存在积炭堵塞情况和滴油现象。随后,将完成校正的新喷油器安装好,发现柴油机增压器依然存在喘振故障问题。
检查柴油机增压器的进排气阀。因积碳严重问题导致阀门无法关闭严密,柴油机增压器也会因此出现喘振问题。当船舶停靠在码头后,工作人员对增压器排气门的密封情况进行检查,发现气阀之间没有间隙,阀杆与阀门底座之间的密封状态良好,也没有积碳现象。
对柴油机增压器进行高压油泵的检工作查。造成增压器喘振故障的原因主要来自于高压油泵无法正常供油,或者供油不均匀,导致各个缸的负荷情况不平衡。经过拆卸检查,发现各高压油泵没有异常。检查后,该船继续出海,增压器喘振故障依然存在,联系厂家后决定更换增压器。在厂家建议下,船舶避开主机在850 r/min~890 r/min的转速下航行。
3.3 将柴油机增压器进厂修理
在固定转速下,柴油机增压器依然带有喘振故障,该船舶进场修理。工作人员对柴油机增压器、空冷器、喷油器、进排气阀门等部件进行检查,对增压器涡轮转子、压气机转子进行动平衡检查,未发现任何故障问题。最后发现柴油机出厂时,柴油机与增压器存在匹配问题,空冷器上有一个空气导流板中途被拆除,重新定做并安装空气导流板后,喘振故障消失。
3.4 故障排除启示与相关建议
根据以上故障排查的过程分析,遵循先判断后检验的原则分析增压器是否存在故障情况。如果柴油机转速没有问题,且排烟正常,这说明燃油系统可能不存在故障问题。采用海水冷却方法进行故障排除分析,由于其他转速情况下柴油机能够正常运行,这说明中冷器没有因结垢而出现制冷效果降低的问题。因此,该柴油机增压器的故障可能与进排气系统和中冷器冷却效果差有关。打开外部罩壳,查看气门间隙是否正常或有泄漏,打开柴油机增压器罩壳,查看内部清洁良好,拆下中冷器发现没有空气导流板,排除故障。
关于柴油机增压器喘振故障的排除建议,具体如下:(1)喘振故障排除启示。柴油机进厂坞修或大修时,应安排柴油机使用者积极参与到柴油机修理工作中,提升使用者的维修能力,加强对各方面知識的了解,以便更好地掌握与柴油机有关的故障问题。厂家在柴油机出厂组装时应以书面形式向用户提交实验报告,方便用户及时检查柴油机的故障问题。船舶柴油机内部结构复杂,需要长期在恶劣的环境下工作,分析并排除故障时不能只依靠经验,还要根据柴油机的结构特点,结合故障机理找出故障[4]。(2)柴油机增压器使用维护建议。因柴油机长期高负荷与频繁改变工况,导致柴油机性能下降,应缩短柴油机在空车时的运行时间,减少喷油器积碳。柴油机在超负荷运行时,设备供油量、供气量变化十分大,应避免柴油机在超负荷状态下长时间运行,时刻关注冷却系统运行状态,避免因冷却效果不理想而引发柴油机喘振。某船在海上航行时,直列式柴油机在加速至 880 r/min时,增压器开始断续性喘振,轮机值班人员检查后在中冷器、增压器压力均正常情况下,随即请示驾驶室降速运行。当转速降至840 r/min时,增压器断续喘振消失,随后驾驶室试着给主机继续加速,加速至900 r/min时也无喘振发生,也就是说增压器喘振在主机运行850 r/min~890 r/min时产生。故障发生前,本船主机急减速至840 r/min左右时,偶尔喘振一下,但没有断续性的喘振。
4 结论
柴油机喘振是柴油机管理中常发的恶性故障,会引起增压器转子的剧烈振动,造成轴承及叶片严重损坏,在柴油机使用管理中必须引起高度重视。大型船舶主柴油机由于增压器串并联转换装置结构复杂,牵连设备多,需要加强日常进排气通道的检查以及转换装置的保养,确保各种阀顺利开闭。
大管轮在航行中若发生主机喘振现象,首先要详细研读主机说明书,然后科学全面分析故障原因,合理判断故障,最后有效排除故障,避免在排除故障时走弯路,做无用功,保证主机时刻处于最佳工况下运行。同时也提醒我们的轮机管理人员,平时要多注重柴油机相关理论的学习,养成一丝不苟,严肃认真,做到精通理论,技艺熟练,观察敏锐,善于在错综复杂的故障现象中,抓住主要矛盾,由表及里,去伪存真,不受表面现象的迷惑,找出真正的原因,给予正确的处置。
参考文献:
[1]鲍军晖.某船主机增压器故障探究[J].中国修船,2010,23(4):51.
[2]周明顺.船舶柴油机[M].大连海事大学出版社,2007.
[3]孙齐虎,吕运,汪兆臣.船舶柴油机增压器喘振故障的分析与排除[J].内燃机与动力装置,2019,36(1):88-92.
[4]朱远龙,王磊,曾强洪.柴油机增压器喘振故障诊断及排除[J].中国修船,2015,28(5):6-7+12.