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一次风机变频切换工频要点分析

2021-06-24付跃军张向群

东北电力技术 2021年5期
关键词:工频出力变频

付跃军,张向群

(1.辽宁东科电力有限公司,辽宁 沈阳 110179;2.国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院,辽宁 沈阳 110006)

目前,火电机组年利用小时数减少,竞争压力增大,通过改造降低生产成本是提高企业竞争力的重要手段。李建强对300 MW机组一次风机变频改造后的经济性进行研究[1],节电率高达54.56%,厂用电率下降0.57%,每年可实现利润407.752万元,节约标煤3109.54 t,预计CDM收益61.19万元,具有可观的效益;米子德等对一次风机变频可靠性进行分析,变频改造后噪音小,经济性及节能效果显著[2];周玉国分析变频调节具有良好的调速性能和调节精度[3]。一次风机变频改造节电的同时,增加了系统不稳定性,为电厂稳定运行埋下隐患。很多电厂由于变频器故障,导致一次风机跳闸,被迫停炉,而变频器故障时,变频切换工频运行,能有效增加一次风机系统运行的安全系数[4]。

1 系统概述

某电厂锅炉由哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计、制造,为亚临界、一次中间再热、自然循环汽包锅炉,采用平衡通风系统,最大连续蒸发量1050 t/h,过热蒸汽压力17.5 MPa。采用中速直吹式制粉系统,五用一备,配有2台双吸离心一次风机。锅炉主要技术参数见表1。

表1 锅炉主要技术参数

一次风机由成都鼓风机厂生产,型号GJ34546双吸双支撑的离心式风机,在锅炉0 m对称布置。一次风系统由大气吸气,经一次风机加压后分2路,1路经空气预热器加热成热一次风,并入热一次风母管;1路在一次风机与空气预热器之间直接引出,并入冷一次风母管。一次风机参数见表2。

表2 一次风机参数

2 变频切换工频操作过程

a.电气系统操作过程

一次风机变频器原理见图1。

图1 一次风机变频器原理

一次风机变频运行时,隔离开关QF、断路器KM1、KM2合闸,断路器KM3分闸。变频器故障时,KM1、KM2迅速断开,立即合KM3[5],电气系统变频切换至工频供电方式[6]。

b.锅炉系统操作过程

一次风机变频运行时,为了减少节流损失,入口调节门全开,一次风机出力由变频调节;工频运行时,电动机全速运行,一次风机出力由入口调节门调节。当一次风机变频切换工频运行时,入口调节门全开,电动机转速迅速提高至全速,一次风机出力增加,一次风母管压力增大,瞬间进入炉膛的煤粉量增多,对锅炉稳定运行造成影响。为了减小扰动,控制一次风母管压力稳定,根源要控制一次风机变频切换工频后的一次风机出力不变。为了保证一次风机出力不变,进行锅炉冷态预备性试验,在一次风机出力相同时,得出变频模式风机频率与工频模式入口调节门开度的关系,如表3所示。

表3 风机频率与入口调节门开度的关系

c.热控系统操作过程

由于一次风机运行信号消失会触发RB功能[7],所以在一次风机变频切换工频过程中,要保证一次风机运行,当切换失败时,再进行RB功能。因此在热控逻辑中,一次风机运行信号为QF及KM3合位或者QF、KM1、KM2合位并且变频器运行,延时2 s[8]。

一次风机变频切换工频时,由于切换瞬间出力增大,入口调节门迅速关闭到表3对应的与变频出力相同的位置,使一次风机出力与切换前相同。当入口调节门关到指定开度,系统状态与切换前相同,此时协调模式切换为机跟随模式,更有助于维持主蒸汽压力、温度稳定。

3 实际效果

当锅炉50%负荷时,人为发出变频器故障信号,变频切换工频运行前及切换过程中主要参数见表4。

表4 变频切换工频主要参数

在切换过程中,电气开关动作正确,未触发RB动作,锅炉一次风母管压力小幅波动后平稳,炉膛火焰明亮,炉膛负压可控,各制粉系统参数正常,变频切换工频试验成功[9]。

4 结束语

一次风机变频切换工频,最重要的是使一次风机切换前后的出力在最短的时间达到一致。要求电气开关动作迅速;热控自动调节功能完善、减少系统扰动;一次风系统母管压力稳定,保证燃烧稳定及锅炉安全运行。实践证明,一次风机变频器故障时,变频切换工频运行可行,配置热控自动调节功能使系统参数更平稳,系统稳定及可靠性增强。

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