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一种提升K&C试验中转向工况测试精度的改进方法

2021-06-20许克峰陈海滨李衡邢建伟徐满

汽车科技 2021年3期
关键词:转向改进方法精度

许克峰 陈海滨 李衡 邢建伟 徐满

摘  要:针对K&C试验中的转向工况测试中[1],安装费时费力,安装精度无法保证,进而影响试验效率与试验精度,给后续试验数据分析带来不便,经过深入分析,设计出一套辅组工装,经过不断改进,完善,最后形成一套高效、可靠的试验方法,解决了试验中安装费时费力,安装精度无法保证问题。试验一致性好!试验数据精度提升。

关键词:K&C试验;转向;精度;改进方法

中图分类号:U467      文献标识码:A     文章编号:1005-2550(2021)03-0106-04

An Improved Method to Improve the Testing Accuracy of Steering Conditions in K&C Test

XU Ke-feng, CHEN Hai-bin, LI Heng, XING Jian-wei, XU Man

( DongFeng Motor Corporation Technical Center, Wuhan 430058, China )

Abstract: Aiming at the steering condition test in the K&C test[1], the installation is time-consuming and laborious, and the installation accuracy cannot be guaranteed, which affects the test efficiency and test accuracy, and brings inconvenience to the subsequent test data analysis. After in-depth analysis, a set of auxiliary groups is designed The tooling has been continuously improved and perfected, and finally a set of efficient and reliable test methods is formed, which solves the problem of time-consuming and laborious installation during the test and the installation accuracy cannot be guaranteed. Good test consistency! The accuracy of test data is improved.

Key Words: K&C Test; Steering; Accuracy; Improvement Method

许克峰

毕业于盐城师范学院,理学学士学位,现就职于东风技术中心,任K&C试验主管工程师,主要研究K&C试验验证技术,已发表论文多篇。

1    引言

目前,汽车K&C试验中所使用的美国MTS公司试验台(图1)[2],在做转向试验时,需要安装转向机器人,转向机器人通过方向盘连接的适配器与试验车辆方向盘相连接(图2)。MTS公司提供安装方法:旋转方向盘,通过肉眼观察适配器连接轴的跳动量,调整适配器的位置,使其连接轴的跳动量尽量的小。

由于现在车辆方向盘形状大多为非规则圆形,用MTS公司提供方法安装,只能保证方向盘与适配器近似同心,并且调整过程中只能凭借肉眼觀察其同轴度,误差较大,造成在动态试验时转向机器人在转向过程中产生一个径向跳动,因而试验数据曲线会在命令轨迹上有一定波动,且测量的转向力矩值显著增大,不能完全满足试验要求[3]。

适配器与转向管柱端面之间没有合适的基准,仅凭肉眼观测其同轴度,不仅难以满足试验精度要求,而且同时还需要启动车辆反复转动方向盘,检查适配器跳动量并调整条辐长度,其难度较大、耗时长且难以达到试验精度要求[4]。

本文提供一种快速对中方向盘轴心的装置[5],节省时间,提高精度。技术方案为:先准确找到方向盘的轴心,再通过轴心安装适配器。需要制作辅助工具:1、激光发射器,2、T型尺。激光发射器由普通的激光笔、万向软杆、吸盘改制而成,材料易获得,成本低。T型尺设计巧妙,结构简单,利用数学几何知识快速解决了实际工作中遇到的复杂技术难题。

2    问题解析

2.1   原安装方法

1、测力方向盘适配器(图3)初步对中并固定于试验车辆方向盘上。

2、第一个人拿一把L扳手对准方向盘适配器连接轴的中心(图4),第二个人边旋转方向盘,边通过肉眼观察测力方向盘适配器连接轴的跳动量,根据跳动情况(图5),调整测力方向盘适配器的位置,使其连接轴的跳动量尽量的小。

2.2   原安装方法问题:

1、仅凭肉眼观察误差大。

2、怎么尽量小?没给出具体指标。

通过此方法,安装一致性差,安装结果无法数据化,费事费力,精度不能稳定。

2.3   问题的根源

在于没有找到真实的方向盘旋转轴心的位置。如果能够快速准确地找到方向盘旋转轴心的位置,且安装时能保证适配器与转向机器人同轴,就能保证安装的精度。

3    解决方案

3.1   解决思路

分两步:1、先准确找到方向盘的轴心O;2、再通过轴心安装测力方向盘。

对于“1、先准确找到方向盘的轴心O(图6)”,方法是:根据数学知识“平面上任意3个点(点C、点D、点E)确定一个圆”;根据数学知识“圆上任意两弦(直线CD、直线DE)的垂直平分线的交点(O)即圆心”。

对于“2、再通过轴心安装测力方向盘”,方法是:利用其横辐上现成的A、B左右对称通孔(图7),A、B两点距离18 CM,在方向盘上找过圆心,且长度为18CM的线段FG(图8),FG与AB重合,则实现测力方向盘与车辆方向盘完全同轴。

3.2   辅助设备制作

激光发射(图9)部分由普通的激光笔改制,激光笔各项参数符合GB7247.1-2012的规定,不对人眼产生危害。本文中使用功率小于0.6毫瓦、波长532 nm的绿色激光笔。

T型尺由透明亚克力材料制成,T型尺的一边标有刻度,中间刻度值为0,最小刻度单位为毫米,在厘米刻度下方标上数值,左右各15厘米。与有刻度一边垂直的边,在轴线上开有宽1.5毫米的孔槽。

图中:1、激光发射器;2、万向连接软杆;3、吸盘底座;4、激光发射器开关;5、T型尺装置;6、T型尺孔槽。

3.3    新方法步骤

3.3.1 测力方向盘初步对中并固定于试验车辆方向盘上。

3.3.2 因为测力方向盘安装后,其与方向盘平面平行,测力方向盘横幅上左右各有一长圆形洞,将靠近中心的左右两洞各记为洞A,洞B。激光笔1打开,激光束通过测力方向盘横幅上的洞A垂直照到方向盘上,将照在方向盘上这一点用水彩笔点上,记为C点,关闭激光笔1。

3.3.3 顺时针转动方向盘约90度后保持方向盘不动,将激光笔1打开,调整激光笔1,将光垂直通过测力方向盘上A点,固定激光笔1,不能让其有任何移动。顺时针转动方向盘约90度后保持方向盘不动,将激光笔2打开,调整激光笔2,将光垂直通过适配器上A点,固定激光笔2,不能让其有任何移动。拆下测力方向盘,将激光笔1照在方向盘上这一点用水彩笔点上,记为D点,将激光笔2照在方向盘上这一点用水彩笔点上,记为E点,关闭激光笔1,关闭激光笔2。

3.3.4 用2把T型尺,尺1有刻度一边与CD重合,C、D到刻度尺中心零刻度的距离相等,则无刻度一边自然垂直平分CD,同样,尺2,有刻度一边与DE重合,D、E到刻度尺中心零刻度的距离相等,则无刻度一边自然垂直平分DE,尺1与尺2无可度两条边相交点O即为圆心,即找到了方向盘的轴心。

3.3.5 利用其横辐上现成的A、B左右对称通孔,测力方向盘横幅上的A、B两点距离18 CM,且AB过轴心。再次利用激光笔来精确定位安装。在方向盘上以O为圆心,找F、G两点,这两点为過圆心O的一条直径,直径FG长为18CM,找到后,将F、G两点用水彩笔标出。将测力方向盘横幅上的A、B两点分别与方向盘上的F、G对齐,再次利用两支激光笔来精确定位安装然后固定。此时测力方向盘与方向盘完全同轴心。

4    改进效果对比

4.1   测试数据结果对比

通过对同一台车,分别按旧、新两种安装方式安装后进行测试,测试结果如图11所示,原安装方法力矩(横坐标为零时,上下两条曲线纵坐标差值即力矩,图形上看是上下两条曲线纵坐标的连线长度)测试结果明显大于新方法,是新方法安装的力矩值的2倍多,说明新方法安装效果明显,显著优于旧方法。

通过新方法安装一批(10台)车,测试结果如图12所示,采用新方法安装的力矩值都在2Nm内,说明新方法安装效果一致性好。而且通过新方法安装的10台车,每台车的安装时间都在13至15分钟之间。新方法安装的时间可以量化并固定,而原方法安装,因为对中精度存在偶然性,安装差异大,随着安装时间增加,安装人员体力跟不上,安装时间增加,进而每次的安装时间不确定,安装效果差异也大,不严谨。

4.2   多维度对比

从安装时间、安装对准方式、安装精度、安装辅助工具、安装一致性、安装难易度等不同维度对比新旧安装的差异,从表1对比结果可以看出,新方法比旧方法安装容易,易量化,一致性好!

5    总结

本改进方法充分利用现有设备结构的孔洞,所用辅助设备仅为两支激光笔及两把T型尺。通过激光来参照观察、瞄准,更符合光学原理,精度高,依据本方法的安装结果,每步都科学严谨,安装时间短,最终可以保证安装时间及安装精度,保证了试验结果的质量,具有很大的推广价值。

世界上拥有K&C试验台的公司不多,仅有一些大型汽车公司才会购买K&C试验台,作为设备制造商MTS公司,提供给我们的安装方法,前面已述,只能保证方向盘与适配器近似同心,并且调整过程中只能凭借肉眼观察其同轴度,误差较大,不严谨。我们的改进方法,步骤清晰,方法严谨,精度高,效果好,得到设备供应商的肯定与认可,在同行业中处于领先地位。

参考文献:

[1]郭孔辉.汽车操纵稳定性.长春:吉林人民出版社,1983.

[2]廖抒华,段守焱,成传胜.悬架K&C试验台在底盘开发中的技术应用[J].汽车科技,2010(5):66-68.

[3]余志生.汽车理论J第3版.北京:机械工业出版社,2000.

[4]刘国猛,谷玉川,赵若琳.K&C试验台及其应用[J].机电工程技术,2010, 039(008):124-126.

[5]许克峰,邢建伟.-快速对中方向盘轴心的辅助工具及方法:中国,CN201910218147.0 . 2019-10-21.

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